CC-Link 網(wǎng)絡(luò)在三菱 ROBOT與CNC 上的應用
文:興東機電設(shè)備(深圳)有限公司 王光圣2021年第五期
導語:本文主要介紹了采用三菱工業(yè)機器人、三菱 M70 數(shù)控系統(tǒng)構(gòu)建的 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了全自動鉆孔攻牙生產(chǎn)線的網(wǎng)絡(luò)組態(tài)以及其具體的控制原理。
1 引言
數(shù)控技術(shù)的應用不但給傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了革命性的變化,也使制造業(yè)成為工業(yè)化的象征,而且隨著數(shù)控技術(shù)的不斷發(fā)展和應用領(lǐng)域的擴大,它對國計民生的一些重要行業(yè)的發(fā)展起著越來越重要的作用。
CC-Link 網(wǎng)絡(luò)作為 ISO 國際標準的一員,已經(jīng)成為真正的世界網(wǎng)絡(luò)標準,如今在全世界各個工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域都得到了極其廣泛的應用。本案例由本人將 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)成功應用于鉆孔攻牙機組成的全自動加工線。
2 CC-Link 總線技術(shù)簡介
CC-Link 是 Control & Communication Link 的簡稱,它是一類基于 PLC 系統(tǒng)的現(xiàn)場總線,用于 PLC 遠程 I/O 系統(tǒng)向現(xiàn)場總線技術(shù)的發(fā)展和延伸。在工控系統(tǒng)中,可以同時將控制和信息數(shù)據(jù)以 10Mbps 進行高速傳輸。
一般情況下,CC-Link 主要是采用廣播輪詢的方式進行通訊,瞬時通訊則用于主站與本地站、智能設(shè)備站之間通訊。所有主站與從站之間的通訊進程及協(xié)議都由 LSI-MFP 控制, 其硬件結(jié)構(gòu)決定了 CC-Link 具有高速穩(wěn)定的通訊。
CC-Link 網(wǎng)絡(luò)目前含有 CC-Link Ver1.0 和 CC-Link Ver2.0 兩個版本。CC-Link V2 適合于大容量數(shù)據(jù)通訊場合,是在CC-Link Ver1.0 通訊基礎(chǔ)上增加了擴展循環(huán)傳輸功能,使循環(huán)數(shù)據(jù)通訊容量相對于原版本可以擴大 2、4、8 倍。通訊速度選擇為 10Mbps 時最大通訊距離是 100 米,當速度選擇為156kbps 時可以達到 1200 米。
使用過程中的數(shù)據(jù)交換均可采用自動刷新的方式實現(xiàn),
這樣工程師只用做相應的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置即可,省去了很多其他網(wǎng)絡(luò)需要知道具體的通信數(shù)據(jù)格式等問題,提高了開發(fā)設(shè)備效率。
本方案之所以采用CC-Link 網(wǎng)絡(luò),正是因為以上這些優(yōu)點。
3 系統(tǒng)配置
3.1 此自動化加工線主要設(shè)備如下:
三菱 M70 數(shù)控系統(tǒng)鉆孔攻牙機:1 臺(需選件:HN746) RV-6SD 工業(yè)機器人:1 臺(需選件:2D-TZ576)
RV-3SD 工業(yè)機器人:1 臺(需選件:2D-TZ576) GT1275-VNBA 觸摸屏:1 臺
Q 系列 PLC 1 套:包括有 Q35B、Q61P、Q02CPU、QX40、QY40P、QJ61BT11N、QJ71E71-100
具體設(shè)備現(xiàn)場圖
3.2 簡單通訊示意圖 :
4 生產(chǎn)工藝
1# 機器人(RV-3SD)負責從毛坯托盤上取待加工的毛坯料送入鉆孔攻牙機中,同時從鉆孔攻牙機中取出加工好的成品放入指定的成品托盤內(nèi)。此過程中鉆孔攻牙機會自動配合此機器人實現(xiàn)開門、關(guān)門、夾具夾緊釋放、鉆孔加工。
為了提高效率,1# 機器人安裝有 2 個抓手,能同時抓取毛坯料和成品料,實現(xiàn)在一個行程周期完成一個工件的取料、上料加工。1# 機器人還會在距離鉆孔攻牙機安全門比較近的地方設(shè)置一個安全等待點,那樣能使得機器人與鉆孔機同時工作,減少鉆孔攻牙機完成后,機器人上料的時間。
2# 機器人(RV-6SD)負責搬運待加工的毛坯托盤、加工完畢的成品托盤及其他輔助型搬運、檢測工作。觸摸屏能夠方便的設(shè)置各部分的運行參數(shù),并且可以實時監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的加工狀態(tài)。
5 控制方案
此CC-Link 網(wǎng)絡(luò)主站采用 QJ61BT11N,2 臺機器人及 M70數(shù)控系統(tǒng)均采用智能設(shè)備站,網(wǎng)絡(luò)選用的是 Ver 2.0 版本。此網(wǎng)絡(luò)可以方便的追加擴展機臺,靈活設(shè)置每個站通訊的數(shù)據(jù)量。
PLC、機器人及 CNC 均需對相應的 CC-Link 通訊速度、站號、通訊數(shù)據(jù)起始地址等參數(shù)進行設(shè)置,通訊成功后, CC-Link 網(wǎng)絡(luò)按各站設(shè)置情況,會自動刷新所設(shè)置的區(qū)域。主站 PLC 會有對應各站的刷新區(qū)域,機器人與 CNC 加工之間的開門、關(guān)門、夾具夾緊、釋放等等信號就能通過 Q 系列PLC 主站實現(xiàn)通訊。
GT1275 觸摸屏通過以太網(wǎng)與 Q PLC 通訊,選擇以太網(wǎng)的原因是三菱目前的觸摸屏都自帶有以太網(wǎng)通信接口,比較經(jīng)濟。同時,此項目也可以將上位機改為工控機,工控機也可以通過以太網(wǎng)或者CC-Link 來與PLC 及下位設(shè)備進行通信。工控機采用 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)時,上位機及 PLC 的編程工作量會減少很多,同時也會省下許多內(nèi)存空間和步數(shù)。
CC-Link 的 PLC 側(cè)設(shè)置
CC-Link 的 CNC 側(cè)設(shè)置
CC-Link 的機器人側(cè)設(shè)置
6 上位機改為工控機后的 CC-Link 設(shè)置
工控機 PCI 插槽上增加CC-Link 板卡:Q80BD-J61BT11N。
工控機針對 CC-Link 的板卡還需要安裝的軟件:SW1DNC-
CCBD2-B。
工控機側(cè)部分設(shè)置
工控機側(cè) CC-Link 的刷新數(shù)據(jù)監(jiān)控功能
7 項目在執(zhí)行時碰到的問題舉例
7.1
觸摸屏如何實現(xiàn)顯示 ROBOT 的坐標
7.2 ROBOT 與 PLC 之間采用 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)不能實現(xiàn)浮點數(shù)通信的問題,及ROBOT 收到的數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)換成機器人坐標中的角度
7.3 觸摸屏如何監(jiān)視 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)的通信狀態(tài)
可以通過 CC-Link 通訊中的特殊繼電器和特殊寄存器能反映出 CC-Link 整個網(wǎng)絡(luò)及各站的通信狀態(tài):
8 使用心得
實踐證明,利用 CC-Link 網(wǎng)絡(luò)開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)具有實時性、開放性、通信速度快、布線方便等優(yōu)點,采用此方案能夠很靈活的將車削、銑削、鉆孔攻牙、清洗等加工工藝組建成全自動的零件自動化加工線。在提高加工精度、效率、減少人力等有很好的效果,值得廣泛推廣。
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