中國石化新聞網(wǎng)訊(鐘曉優(yōu)何冰)5月28日上午10時,廣州石化煉油Ⅱ系列大修期間,在1號重整裝置操作間,隨著“嘀”的一聲,6臺新操作站上的數(shù)據(jù)隨著生產(chǎn)操作條件不停地更新,看著“跳躍著”的數(shù)字,在旁的儀表人員長長地松了口氣。
歷時24小時的1號重整、2號蒸餾、3號污水汽提裝置DCS系統(tǒng)升級改造成功完成。
本次改造項目屬集團(tuán)公司級的重大隱患,是為了解決DCS系統(tǒng)軟件只能運(yùn)行在NT平臺上及重要輸入設(shè)備如操作鍵盤需要ISA總線支持隱患(市面已無法購買到支持NT平臺及支持ISA總線操作站),需對系統(tǒng)總共有6臺操作站,1臺工程師站及OPC服務(wù)器共8個站進(jìn)行升級。
原大修計劃2號污水汽提裝置需停工3天進(jìn)行升級改造,因生產(chǎn)需要,工藝只能停工1天。3天的工作量1天內(nèi)做完,時間緊,任務(wù)重,風(fēng)險大。“大修的機(jī)會終于來了,儀表做還是不做?”“萬一操作站正常運(yùn)行不了,將會嚴(yán)重影響工藝操作。”改造面臨了巨大的挑戰(zhàn)。
“這次不干下次還要等4年,也不一定有機(jī)會干。我來擔(dān)責(zé),把具體方案再研究仔細(xì)。”負(fù)責(zé)改造項目的儀控中心副主任管流星拍板,他深邃的目光透露著一股堅定。
問題的關(guān)鍵是得盡快先交出一臺操作站給工藝使用,一車間項目負(fù)責(zé)人陸世昆、梁平等反復(fù)研究、商討施工的可行性,編寫了新的施工方案。停工前,他們拷貝歷史模件HM內(nèi)的所有應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件,存入移動存貯介質(zhì)中,檢查記錄各個硬件的LED和節(jié)點(diǎn)地址,離線做好各項設(shè)備的通電測試……,一切準(zhǔn)備就緒。
經(jīng)與工藝、生產(chǎn)調(diào)度部門溝通,5月27日10時,2號污水汽提裝置停工,儀表人員開始按照方案施工。儀表人員有條不紊地安裝一臺新操作站和工程師站,啟動系統(tǒng)升級控制器的所有系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件,測試系統(tǒng)功能……連續(xù)作戰(zhàn)12小時后,成功交出了一臺新操作站交付給工藝使用。
接下來,他們逐步對其他5臺新操作站及OPC服務(wù)器系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行升級和同步。又一個12小時后,系統(tǒng)全面交付工藝使用,該項重大隱患徹底消除了。