摘要:深圳市微能科技有限公司生產(chǎn)的大功率變頻器在貴州省甕安煤礦自備電廠35T/h循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機上得到了成功應(yīng)用,取得了良好的節(jié)能效果。本文給予詳細介紹。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床 風(fēng)機 變頻器 節(jié)能運行
一、引言
我國電站鍋爐風(fēng)機雖已普遍采用了高效離心風(fēng)機,但實際運行效率并不高。其主要原因之一是風(fēng)機的調(diào)速性能差,其二是運行點偏離風(fēng)機的最高效率點。我國現(xiàn)行的火電設(shè)計規(guī)程規(guī)定:燃煤鍋爐的送,引風(fēng)機的風(fēng)量裕度分別為5%和5%~10%,風(fēng)壓裕度分別為10%和10%~15%。這是因為在設(shè)計過程中,很難準(zhǔn)確地計算出管網(wǎng)的阻力,并考慮到長期運行過程中可能發(fā)生的各種問題,通??偸前严到y(tǒng)的最大風(fēng)量和風(fēng)壓作為選擇風(fēng)機型號的設(shè)計值。而風(fēng)機的型號和系列是有限的,往往在選用不到合適的風(fēng)機型號時,只好往大型號上靠。這樣,電站鍋爐送、引風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓裕度達20%~30%是比較常見的。
電站鍋爐風(fēng)機的風(fēng)量與風(fēng)壓裕度以及機組的調(diào)峰運行導(dǎo)致風(fēng)機的運行工況點與設(shè)計高效點相偏離,從而使風(fēng)機的運行效率大幅度下降。一般情況下,采用風(fēng)門調(diào)節(jié)的風(fēng)機,在兩者偏離10%時,效率下降8%左右;偏離20%時,效率下降20%左右;而偏離30%時,效率則下降30%以上。對于采用進口風(fēng)門調(diào)節(jié)風(fēng)量的風(fēng)機,這是一個不可避免的損失??梢?,電站鍋爐送、引風(fēng)機的用電量中,有很大的一部分是因風(fēng)機的型號與管網(wǎng)系統(tǒng)的參數(shù)不匹配及調(diào)節(jié)方式不當(dāng)而被調(diào)節(jié)門消耗掉的。因此,改進離心風(fēng)機的調(diào)節(jié)方式是提高風(fēng)機運行效率,降低風(fēng)機耗電量的最有效的途徑。如果在風(fēng)機上加裝目前國內(nèi)已經(jīng)普遍采用的變頻器,對風(fēng)機電動機進行調(diào)速控制,從而實現(xiàn)對風(fēng)量的調(diào)節(jié)以滿足鍋爐負荷的變化,這樣就能將風(fēng)門調(diào)節(jié)中的能量損失節(jié)約下來。通過選型調(diào)研,決定采用深圳市微能科技公司生產(chǎn)的WIN—9PF系列大功率變頻器對35T/h流化床鍋爐的引風(fēng)機、鼓風(fēng)機和二次風(fēng)機實行變頻調(diào)速控制,達到了預(yù)期的節(jié)能效果。
二、系統(tǒng)設(shè)計
由于35T/h循環(huán)流化床鍋爐采用一臺鼓風(fēng)機(送風(fēng)機或一次風(fēng)機),280kW;一臺二次風(fēng)機,110 kW;一臺引風(fēng)機,355 kW。任何一臺風(fēng)機故障都會造成停爐停機事故,因此對調(diào)速系統(tǒng)可靠性的要求非常高。35T/h循環(huán)流化床鍋爐如圖1所示。
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圖1 35T/h循環(huán)流化床鍋爐示意圖[/align]
為了保證風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)的可靠運行,每臺變頻器都配備有手動工頻旁路裝置。當(dāng)變頻器因故障而退出運行時,風(fēng)機電動機可以通過手動切換到工頻運行。由于循環(huán)流化床鍋爐的特殊結(jié)構(gòu),當(dāng)風(fēng)機故障時,只要及時關(guān)閉進口風(fēng)門,鍋爐還能在短時間內(nèi)繼續(xù)燃燒,不會引起停爐故障。風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)一次結(jié)線采用標(biāo)準(zhǔn)的“一拖一”帶工頻旁路的設(shè)計方案,一次系統(tǒng)結(jié)線如圖2所示:
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圖2 風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)一次結(jié)線圖[/align]
三、應(yīng)用情況
35T/h循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機變頻調(diào)速系統(tǒng)投運后,通過實際生產(chǎn)期間對幾臺風(fēng)機工頻起動運行和變頻起動運行的大量對比測試,鍋爐風(fēng)機采用變頻調(diào)速運行后有明顯的優(yōu)勢.
1)改善起動性能、減小電網(wǎng)沖擊,引風(fēng)機電動機采用變頻器靜態(tài)起動,運行人員通過DCS系統(tǒng)緩慢提升轉(zhuǎn)速至工作范圍,最大起動電流約為額定電流的0.8倍,避開了電動機6~8倍起動電流沖擊,轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩平穩(wěn)上升,減小了對電網(wǎng)的沖擊。
2)減小了機械震動、噪聲和磨損,提高了運行的可靠性、延長了機械壽命。變頻調(diào)速時引風(fēng)機入口擋板全開,升降轉(zhuǎn)速平穩(wěn),慣性力矩減小,各部分力矩為最小,風(fēng)機轉(zhuǎn)動部件磨損最小,環(huán)境噪音降到最低。
3)利用變頻器對鍋爐引風(fēng)機進行壓力、風(fēng)量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過程中平滑靈活可靠,同時解決風(fēng)門檔板線性差、調(diào)節(jié)延遲問題,特別在點爐初期和低負荷情況下,變頻調(diào)節(jié)非常方便平穩(wěn)、控制精度高、爐膛負壓容易控制,也非常穩(wěn)定。與擋板節(jié)流調(diào)節(jié)相比,變頻調(diào)節(jié)明顯地改善了調(diào)節(jié)性能。
四.節(jié)能效益分析
在鍋爐系統(tǒng)運行正常,熱負荷基本相等的工況條件下,對鍋爐風(fēng)機采用不同調(diào)節(jié)方式的風(fēng)量、風(fēng)壓、排煙量和耗電量進行測試,得出的測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計表見表1。
[align=center]表1 采用不同方式調(diào)節(jié)風(fēng)壓、風(fēng)量時的排煙量、耗電量數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

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變頻調(diào)速后,引風(fēng)機節(jié)電率為
五、投運過程中出現(xiàn)的問題及處理辦法
1、由于電站鍋爐離心式送、引風(fēng)機是大慣量負載,投運中多次出現(xiàn)減速時直流過電壓。這是因為未加制動單元和制動電阻的原因,只有將加、減速時間延長至300~350秒,并在電機停止和起動時加直流控制電壓才能解決。
2、由于投運當(dāng)時正值盛夏,氣溫較高,送、引風(fēng)機由于功率較大,容易出現(xiàn)過熱停機保護。后來在控制柜和控制室內(nèi)增加散熱風(fēng)扇予以解決。
六、結(jié)語
實踐證明,微能大功率變頻器用于電站鍋爐送、引風(fēng)機變頻調(diào)速節(jié)能改造,是十分成功的,并取得了良好的節(jié)能效果。其可靠性完全能滿足電站鍋爐風(fēng)機連續(xù)長時間運行的需要,在風(fēng)機、水泵類負載的節(jié)能改造中有著廣闊的應(yīng)用前景。
作者簡介:
郭波(1962-),男,1982年畢業(yè)于東北工學(xué)院(現(xiàn)東北大學(xué))自控系工業(yè)自動化專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位.現(xiàn)為貴州省節(jié)能技術(shù)檢測中心工程師.長期從事企業(yè)的節(jié)電技術(shù)改造工作,尤其對風(fēng)機、水泵變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)改造、工業(yè)控制、無功補償?shù)确矫嬗胸S富的實踐經(jīng)驗.
徐甫榮(1946-)男1970年畢業(yè)于西安交通大學(xué)電機工程系發(fā)電廠電力網(wǎng)及電力系統(tǒng)專業(yè),國家電力公司熱工研究院自動化所教授級高工,主要從事火電廠熱工自動化及交直流調(diào)速拖動技術(shù)的研究工作。現(xiàn)為深圳微能科技公司高級技術(shù)顧問。