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燒結(jié)廠同步主引風(fēng)機的調(diào)速控制

時間:2007-08-24 13:50:00來源:yangliu

導(dǎo)語:?主引風(fēng)機是燒結(jié)生產(chǎn)的主要設(shè)備之一
主引風(fēng)機是燒結(jié)生產(chǎn)的主要設(shè)備之一。其風(fēng)壓、風(fēng)量的變化,對燒結(jié)生產(chǎn)的影響很大,另外,其電耗一般占整個生產(chǎn)線的l/3左右。因此,合理地控制主引風(fēng)機的運行狀態(tài),對燒結(jié)生產(chǎn)的合理控制以及大量降低生產(chǎn)電耗有重要意義。 1燒結(jié)主風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速的重要性 我國鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)廠都廣泛存在著生產(chǎn)原料及工況變化的情況,為適應(yīng)生產(chǎn),目前只有改變主引風(fēng)機的風(fēng)門開度來滿足燒結(jié)生產(chǎn)過程的需要,這在過去幾乎成了一種統(tǒng)一的模式,存在著很多弊端。其一,這根本無法隨時動態(tài)跟蹤工藝進行風(fēng)量調(diào)節(jié)以滿足最佳工藝的要求;其二,據(jù)我們考察寶鋼、首鋼等燒結(jié)廠的主引風(fēng)機,一般風(fēng)門開度都在40%~60%之間,電能的損失和浪費很大:其三,風(fēng)機起動困難,起動過程故障率高,對電網(wǎng)影響大等。為克服這些弊端,我們想到應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)。 根據(jù)我們廠的生產(chǎn)經(jīng)驗,燒結(jié)生產(chǎn)過程中,對風(fēng)量的要求,有一個動態(tài)平衡的過程,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)越先進,對平衡的要求就越高。因此,我們萌發(fā)了主引風(fēng)機變頻調(diào)速改造的設(shè)想,利用良好的現(xiàn)代化跟蹤手段,實現(xiàn)配料大小循環(huán),三機聯(lián)調(diào),把點火溫度及主燒結(jié)負(fù)壓,一同進入大閉環(huán)控制。這些設(shè)想的實現(xiàn),最重要而且最困難的就是主引風(fēng)機的調(diào)速問題,隨著高新技術(shù)的迅猛發(fā)展,用高壓變頻器來實現(xiàn)上述連續(xù)、精確的調(diào)控,條件已經(jīng)成熟。 實現(xiàn)主引風(fēng)機變頻控制,就能合理地、隨時、動態(tài)地調(diào)節(jié)風(fēng)的負(fù)壓和流量,使風(fēng)量和風(fēng)壓相對恒定,為均質(zhì)燒結(jié)生產(chǎn)提供了有利條什。反之,沒有良好的調(diào)節(jié)方法、燒結(jié)氣流靠人工進行調(diào)節(jié),根本無法合理應(yīng)用,這樣就有可能出現(xiàn)大量生料,成品率和工序能耗等指標(biāo)都難以達到良好的指標(biāo)。主引 風(fēng)機采刷變頻調(diào)速后,原來風(fēng)門控制的風(fēng)量變成由轉(zhuǎn)速來控制,從輸出功率P與風(fēng)機轉(zhuǎn)速關(guān)系p=KW3(其中K為風(fēng)機常數(shù),W為電動機旋轉(zhuǎn)角頻率)可知,風(fēng)量須減少時轉(zhuǎn)速下降,P隨轉(zhuǎn)速立方倍下降,克服了以前調(diào)節(jié)風(fēng)門功率損耗大的問題。另外電動機起動由原來全壓或降壓起動,變成變頻起動后,起動性能大大改善,大電動機起動困難、沖擊大、易損傷等問題便迎刃而解了。 2燒結(jié)大風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速的可行性 目前,許多小功率的風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速、效益已得到證實,但在國內(nèi),尚無燒結(jié)主引風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)的先例,燒結(jié)風(fēng)機能否應(yīng)用變頻調(diào)速呢?目前,大型異步電動機變頻調(diào)速也屢見不鮮,而大型同步機應(yīng)用變頻調(diào)速在國內(nèi)還未有先例,同步電動機應(yīng)用變頻調(diào)速究竟如何?同軸主油泵在實現(xiàn)風(fēng)機調(diào)速后,如何補充油量?這些問題,都是應(yīng)用變頻調(diào)速前要解決的。 1)為了證實燒結(jié)風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速的可行性,我們在燒結(jié)杯試驗中進行了變頻調(diào)速試驗,得到了一組令人滿意的數(shù)據(jù)如表l所示。 從試驗數(shù)據(jù)可見,未裝變頻前,風(fēng)門開度從0~90風(fēng)量基本不變,風(fēng)壓從3.24~20.77kPa變化,整個試驗過程,電流保持3.4 A大致不變;裝變頻器后,風(fēng)門全開,600 mm 料層時,測得風(fēng)量從9 800~20000m3/h時,負(fù)壓從3.04~19.65 kPa,電流從0 6~2.6A,節(jié)電效果十分明顯。2001年1月,在羅克韋爾自動化和廣西南寧怡得發(fā)展公司格州分公司(柳州市怡得安豪科技發(fā)展有限公司)的協(xié)助下,我們正式將A-B高壓變頻器用在2 000 kW同步電動機上,進一步驗證了燒結(jié)主風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速的實際效果,具體如表2所示。 [align=center] [/align] 通過表中參數(shù)可見,在正常生產(chǎn)情況下.負(fù)壓下降了近4 kPa,功率節(jié)約了近600 kW,對生產(chǎn)工藝和節(jié)電產(chǎn)生了重要作用。 試驗和實踐均充分證明,燒結(jié)主風(fēng)機應(yīng)用變頻調(diào)速足完全可行,而且是非常成功的。 2)大型同步電動機應(yīng)用變頻調(diào)速是否可行?通過我們的實踐。得到了充分的肯定。同步機應(yīng)用變頻調(diào)速后,拋棄了原來的異步起動的方法,由A-B高壓變頻系統(tǒng)配套,采用同步起動方法,隨著電動機轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的變化,自動調(diào)節(jié)運行參數(shù),整個過程十分平穩(wěn),對電網(wǎng)沖擊力。A-B高壓變頻器可做到同步機定、轉(zhuǎn)子電流及功率因數(shù)等各參數(shù)最佳匹配,從而使運行效果達到最佳。 3)主引風(fēng)機系統(tǒng)潤滑在直動前由副油泵負(fù)責(zé).起動完畢后,是由與同步機同軸的主油泵供油的。這樣,在風(fēng)機變頻調(diào)速后,主油泵可能運行在低速狀態(tài),所以,供油系統(tǒng)就必須考慮油量的補充問題:怡得公司在完成這個工作時,采用了付油泵變頻PID調(diào)節(jié)方式,用較少的投資,保證了主風(fēng)機低速時,潤滑系統(tǒng)的正常供油。這也對主風(fēng)機變頻調(diào)速的實施起到了重要的保證作用。 4)由于同步電動機的冷卻是自循環(huán)風(fēng)冷,當(dāng)電動機轉(zhuǎn)速下降時,冷卻效果也會下降,但由于風(fēng)機的特性所致,低速時電動機負(fù)載成立方倍下降,所以發(fā)熱量也大大減少,實踐證明,電動機低速運轉(zhuǎn)時,溫度反而下降了。 3具體方案的選擇及設(shè)計框圖 大功率、高電壓的變頻器,在國內(nèi)使用尚不普遍,因此,進行這樣大的投資,必須認(rèn)真地選擇合理的方案。中高壓變頻器,目前從主電路的結(jié)構(gòu)型式可分為交-直-交和交-交兩種。交一交型變頻器由于控制方式?jīng)Q定了其輸出頻率只能達到l/3~182原頻率,故不能滿足我們的要求,而交-直-交型變頻器不受電源頻率的限制,頻率調(diào)節(jié)范圍寬,且元件少,利用率等能滿足我們的需要。交一直一交變頻器由于直流部分不同,又可人為電壓型和電流型。電壓型變頻器的輸出電壓為方波,當(dāng)負(fù)載出現(xiàn)短路時或在變頻器運行時投入負(fù)載,都易出現(xiàn)過電流,動態(tài)響應(yīng)較慢,有較大的諧波分量:電流型變頻器由于電流控制性好、可限制逆變裝置換流失敗或負(fù)載短路所引起的過電流,其運行可靠性高,當(dāng)負(fù)載為電動機時,電壓近似正弦波.還能實現(xiàn)發(fā)電制動,把機械能變?yōu)殡娔芑仞侂娋W(wǎng),線路結(jié)構(gòu)簡單,動態(tài)響應(yīng)快。通過分析比較,我們選擇了A-B 1557型電流型高壓變頻器,它能保證電網(wǎng)電壓在5.9~6.8 kV范圍變化時正常工作,電流諧波畸變頻≤3%,cos@≥0.98,n≥97%,變頻器能與大型PLC接口實現(xiàn)燒結(jié)工藝閉控制。系統(tǒng)框圖如圖1所示。
通過實際運行,總結(jié)出該系統(tǒng)具有如下特點: 1)A-B公司的電流型1557高壓變頻器,運用于燒結(jié)主風(fēng)機調(diào)速系統(tǒng),調(diào)速范圍大,運行平衡,具有良好的控制精度。 2)同步起動電流小、沒有任何電氣與機械的沖擊。 3)勵磁電流自動跟蹤負(fù)載與轉(zhuǎn)速變化,系統(tǒng)運行點優(yōu)化。 4)自動化通信能力強,便于上網(wǎng)控制。 5)系統(tǒng)調(diào)試方便,運行可靠,電動機噪聲低,發(fā)熱量降低30%以上。 6)節(jié)電效果十分明顯。 4運行效果分析 1)從主風(fēng)機變頻器投入后的情況看,用變頻調(diào)速與接工頻運行情況不一樣。應(yīng)用變頻調(diào)速之前,電動機轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,風(fēng)門不能開完,否則電動機將過載。一般正常生產(chǎn)時,風(fēng)門開度在80%~90%之間,因此相當(dāng)部分電能消耗在風(fēng)門上。2000kW電動機經(jīng)常運行在滿載狀態(tài),同時由于我們的網(wǎng)路電壓偏高(一般在6.3~6.7 kV),電動機工作磁通接近飽和區(qū),激磁損失增加工作電流上升。按運行記錄,變頻器投入后,電動機只需運行在42 Hz就能滿足生產(chǎn)要求,生產(chǎn)典型參數(shù)如表3所示。
電動機在正常運行情況下,年節(jié)電為 685.9 kW×24 h×360 d×0.904=5357263 kW.h m904為其他因素系數(shù)) 電費按0.46元/kW.h,可節(jié)支246萬元/年。 2)由于變頻器系統(tǒng)起動性能非常理想,使大電動機的開??呻S心所欲。一些短暫的停產(chǎn),都可將風(fēng)機停下,節(jié)約了這部分電耗,還減少了機械和電動機的損耗,此項每年又可節(jié)支約20萬元。 3)從工藝角度看,變頻調(diào)速后,風(fēng)機負(fù)壓從原來的14kPa降到了10 kPa左右,正好滿足了燒結(jié)生產(chǎn)的低負(fù)壓要求;同時,由于風(fēng)門全打開,減少了風(fēng)門損失,這部分能量在電動機不更換的情況下,相對地能使風(fēng)量有所增加。另外,由于變頻調(diào)速能方便地與工藝參考量聯(lián)系起來調(diào)控,為均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)和提高燒結(jié)礦的生產(chǎn)質(zhì)量創(chuàng)造了更有利的條件,這方面的效益也是非常顯著的。 5結(jié)論 根據(jù)格鋼燒結(jié)廠主引風(fēng)機2 000 kW同步電動機使用美國A-B公司1557電壓變頻調(diào)速控制應(yīng)用結(jié)果看,系統(tǒng)設(shè)計合理,安裝、調(diào)試方便,運行十分可靠,節(jié)能效果明顯.對生產(chǎn)工藝有良好的促進作用,是一個成功的范例。

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