摘 要 :本文重點(diǎn)介紹了高壓大功率二極管中性點(diǎn)箝位三電平技術(shù)變頻器的工作原理和主要技術(shù)特點(diǎn),結(jié)合湛江電廠現(xiàn)場的運(yùn)行工況進(jìn)行節(jié)能分析,具體分析安裝變頻器后給電廠帶來的好處和直接經(jīng)濟(jì)效益。
1 引言
廣東省粵電集團(tuán)湛江電廠位于廣東省湛江市調(diào)順島,電廠總裝機(jī)容量為4×300MW的機(jī)組。湛江發(fā)電廠為了降低電廠設(shè)備能耗,決定對本廠#4機(jī)組A凝結(jié)水泵進(jìn)行變頻改造,采用了廣東明陽龍?jiān)措娏﹄娮佑邢薰旧a(chǎn)的MLVERT—S06/1500.D高壓變頻器。
2 凝結(jié)水泵的運(yùn)行工況
2.1 電機(jī)和凝結(jié)水泵的主要參數(shù)
電機(jī)參數(shù):電機(jī)額定功率1000kW,額定電壓6kV,額定電流118.8A,額定轉(zhuǎn)速1487r/min,效率93.1%,功率因數(shù)0.87;
水泵參數(shù):水泵揚(yáng)程244m,流量870m3/h,轉(zhuǎn)速1480r/min,軸功率750kW,效率78%。
2.2 凝結(jié)水泵的運(yùn)行情況
(1)凝結(jié)水泵
凝結(jié)水泵是汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)中的主要輔機(jī)設(shè)備之一,它的作用是把凝汽器中的凝結(jié)水送入除氧器箱內(nèi),除氧器中的水通過給水泵經(jīng)加熱器送入鍋爐汽包,經(jīng)鍋爐加熱成高溫高壓蒸氣,蒸汽通過汽輪機(jī)做功后在凝結(jié)器凝結(jié)成水,如此循環(huán)。維持除氧器中一定的水位是關(guān)系到整個機(jī)組能否安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),在改造前,是通過循環(huán)門和上水調(diào)節(jié)門來調(diào)節(jié)除氧器中的水位,造成很大的能源浪費(fèi)。
于是,對A凝結(jié)水泵增設(shè)高壓變頻器調(diào)速,高壓變頻器出力隨機(jī)組負(fù)荷變化而變化,使除氧器的水位波動小,調(diào)節(jié)品質(zhì)高,從而達(dá)到提高可靠性和運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的目的。具體接線圖參見圖1。
(2)凝結(jié)水泵變頻器改造方案
凝結(jié)水泵運(yùn)行方式主要有以下兩種:A泵變頻運(yùn)行,B泵工頻備用;B泵工頻運(yùn)行,A泵工頻備用。變頻器改造之后,主要采用第一種方式運(yùn)行,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。下面主要介紹A泵變頻運(yùn)行,B泵工頻備用的運(yùn)行方式:
電廠集控室采集除氧器的水位信號,并且將其轉(zhuǎn)換為4~20mA信號,將其作為變頻器的輸出頻率的給定信號,變頻器拖動電機(jī)在此頻率下運(yùn)行,從而母管流量也隨之相應(yīng)改變。
考慮到除氧器水位有時可能較高,那么集控室給定的頻率信號也相應(yīng)減少,因此變頻器輸出頻率也較低,較慢的電機(jī)轉(zhuǎn)速有可能無法維持凝結(jié)水母管1.3Mpa的壓力要求。這時,可行的辦法是減少調(diào)整門開度來增大凝結(jié)水母管壓力。目前我們采取的措施的是:將母管壓力也做到閉環(huán)系統(tǒng)中,壓力當(dāng)P<1.6MPa,則減少調(diào)整門開度以維持母管壓力。
A、B泵之間設(shè)有故障和壓力聯(lián)鎖。變頻器一旦故障停機(jī)或者母管壓力小于1.6MPa,則迅速切換到B泵工頻運(yùn)行方式,保證發(fā)電的可靠性。

圖1 4#凝結(jié)水泵一次接線示意圖
3 所選用的高壓變頻器的特點(diǎn)
經(jīng)過調(diào)研和多個廠家的比較,選用了廣東明陽龍?jiān)措娏﹄娮庸镜腗LVERT-S06/1500.D型號的變頻器。
MLVERT-S06/1500.D為中性點(diǎn)箝位的三電平變頻器,它采用新型的集成門極換流晶閘管(IGCT)串聯(lián),二極管箝位技術(shù),在國內(nèi)具有完全獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán),并且擁有多項(xiàng)國家專利。三電平變頻器主電路相對比較簡單,主電路圖見圖2,主要由移相變壓器、24脈波整流器、逆變器、旁路系統(tǒng)等組成。
圖2 變頻器主電路原理圖
整流移相變壓器輸入部分采用三角型接法,輸出四個繞組,構(gòu)成24脈波整流供電,降低了輸入側(cè)電流的諧波含量,電網(wǎng)諧波污染小,完全滿足并且優(yōu)于國家在這方面的要求。
24脈波整流部分由四組三相不可控整流橋串聯(lián)而成,減少了直流電壓中的紋波含量,提高了整流后輸出直流電壓質(zhì)量,使輸出的直流電壓更加平穩(wěn),限制了逆變器反向電壓的瞬態(tài)擾動和尖峰電流的影響。
逆變部分采用二極管箝位三電平逆變器,其每個橋臂由四組IGCT組件構(gòu)成,每組IGCT由兩個IGCT串聯(lián)而成。四組IGCT按SA1,SA2;SA2,SA3;SA3,SA4的順序?qū)ǎ孀冚敵?Ud/2,0,-Ud/2三種電平,變頻器逆變回路輸出波形如圖3所示。
圖3 變頻器逆變回路輸出波形
圖4 變頻器輸出給電機(jī)的輸出波形
逆變回路中采用輸出正弦濾波器,大大減少了輸出電壓諧波含量,使輸出電壓波形接近正弦,輸出最終波形見圖4,也可稱為完美無諧波變頻器。同時對電機(jī)的絕緣沒有任何特殊要求,因而適合不同等級的新舊異步電機(jī)。
4 節(jié)能分析
變頻器投入運(yùn)行后,我們隨機(jī)記錄了凝結(jié)水泵分別處于工頻和變頻兩種狀態(tài)下在一天內(nèi)的運(yùn)行參數(shù),分別參見表1和表2,從數(shù)據(jù)表中可以清楚的看到同樣的負(fù)荷和流量下,采用變頻方式比工頻方式時的進(jìn)線電流要小將近20A,電機(jī)消耗的功率明顯降低。具體節(jié)能分析如下:其中,電表的電流CT變比:300∶5;電壓PT變比:6000∶100。
表1 A泵工頻旁路運(yùn)行方式下一天消耗電能(10月29日~10月30日)
表2 A泵變頻運(yùn)行方式下一天消耗電能(11月2日~11月3日)
從表1可以計(jì)算出:A泵工頻旁路運(yùn)行方式下一天消耗電能W1為:
W1=(7595.28-7586.40)×60×60
=8.88×3600=31968kW·h。
從表2可以計(jì)算出:A泵變頻運(yùn)行方式下一天內(nèi)凝結(jié)水泵消耗電能W2為:
W2=(7749.214-7741.870)×60×60
=7.344×3600=26438.4kW·h。
考慮到變頻器本身控制電路和空調(diào)損耗W3:
W3=(0.735×5×2×0.8+2)×24=189.12kW·h
那么,一天節(jié)能:
W4=(W1-W2)-W3=(31968-26438.4)-189.12
=-5529.6-189.12=5340.48kW·h
如果按照變頻器改造前A、B運(yùn)行方式,每臺泵一年可以運(yùn)行180天,則一年節(jié)能:
W5=180W4=180×5340.48=96.13萬kW·h。
實(shí)際上,變頻器改造后,為了更加充分地利用變頻器的節(jié)能作用,同時也考慮到B泵每隔一個月也要運(yùn)行幾天以保證其系統(tǒng)的完整性,我們采取這樣的方案:A泵變頻運(yùn)行30天,則切換到B泵工頻運(yùn)行5天,然后再切換到A泵變頻運(yùn)行30天,如此循環(huán)運(yùn)行。這樣一年A泵變頻器方式運(yùn)行時間大概為按照300天運(yùn)行,則一年節(jié)能:
W6=300W4=300×5340.48=160.21萬kW·h。
以0.4元/kW·h進(jìn)行計(jì)算,則可以節(jié)約費(fèi)用:
160.21萬kW·h×0.4元/kW·h=64.085萬元。
通過對以上的數(shù)據(jù)分析,同時結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際運(yùn)行情況,可以看到凝結(jié)水泵經(jīng)過變頻改造后節(jié)能也十分明顯,大概不到一年半就可以收回變頻器的投資。
5 結(jié)束語
變頻器經(jīng)過幾個月的連續(xù)運(yùn)行后,工作狀況十分穩(wěn)定,采用變頻運(yùn)行后,凝結(jié)水泵完全能滿足現(xiàn)場的工藝要求,同時,可以實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動,大大的減少了電機(jī)直接啟動帶來的絕緣損壞;電機(jī)的轉(zhuǎn)速可以任意調(diào)節(jié),由此減少了電機(jī)的啟動次數(shù)和閥門的頻繁調(diào)節(jié),延長了電機(jī)的使用壽命;而且方便了人工操作,增加了設(shè)備使用壽命,更重要的是可以節(jié)約大量的能源,給電廠乃至整個社會帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。