時(shí)間:2008-03-26 17:19:00來源:lihan
圖1 自動(dòng)化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖[/align]
多瓶型卸箱機(jī)的工作原理
卸箱機(jī)工作時(shí),裝滿空瓶的膠箱從進(jìn)箱鏈進(jìn)入卸箱機(jī)內(nèi)的定位鏈上,由止箱閥控制進(jìn)箱個(gè)數(shù)。定位鏈停止時(shí),吸瓶架動(dòng)作,抓取空瓶到出瓶平臺(tái)上,由出瓶平臺(tái)將空瓶送出卸箱機(jī)。同時(shí)定位閥下降,定位鏈和出箱鏈動(dòng)作,將空箱送出卸箱機(jī)。整個(gè)系統(tǒng)控制流程如圖2所示。
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圖2 控制系統(tǒng)流程圖[/align]
多瓶型卸箱機(jī)的系統(tǒng)軟件
多瓶型卸箱機(jī)的程序編寫
為了實(shí)現(xiàn)卸箱機(jī)能實(shí)時(shí)在線更改瓶型的要求,同時(shí)也使程序清晰化,首先把卸箱機(jī)吸瓶架的抓瓶與放瓶動(dòng)作劃分為六個(gè)步驟,吸瓶架的運(yùn)動(dòng)路線如圖3所示。
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圖3 吸瓶架運(yùn)動(dòng)路線圖[/align]
點(diǎn)7到點(diǎn)3(點(diǎn)1到點(diǎn)2為系統(tǒng)剛上電后的第一次抓瓶時(shí)吸瓶架的水平前進(jìn) 過程)為吸瓶架的水平前進(jìn)過程;點(diǎn)3 到點(diǎn)5為吸瓶架的垂直下降抓瓶過程;點(diǎn)5到點(diǎn)4為吸瓶架的抓瓶后垂直上升過程;點(diǎn)4到點(diǎn)6為吸瓶架的水平后退過程;吸瓶架到達(dá)點(diǎn)6后,在點(diǎn)6處吸瓶架放瓶;點(diǎn)6到點(diǎn)7為吸瓶架放瓶后垂直上升過程。
在卸箱機(jī)的自動(dòng)抓瓶過程中,利用伺服控制器的位置控制方式,給出吸瓶架每次應(yīng)到達(dá)的位置點(diǎn),伺服控制器就會(huì)自動(dòng)控制伺服電機(jī)以一定速度到達(dá)該位置后,然后使伺服電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。要實(shí)現(xiàn)卸箱機(jī)的實(shí)時(shí)在線更改瓶型功能,關(guān)鍵是要能實(shí)時(shí)在線更改點(diǎn)5的位置參數(shù)。因此我們利用伺服控制器的位置控制模式,使吸瓶架的精確定位,達(dá)到實(shí)進(jìn)在線更改瓶型的目的。操作人員根據(jù)生產(chǎn)用瓶子的高度在人機(jī)界面上設(shè)定瓶高后,經(jīng)profibus-dp總線傳輸給plc, plc運(yùn)算后,重新計(jì)算出點(diǎn)5的位置信息,然后經(jīng)profibus-dp總線傳輸給伺服控制器,伺服控制器控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)一定的轉(zhuǎn)數(shù)后停止,從而精確控制吸瓶架的抓瓶位置。
在多瓶型卸箱機(jī)系統(tǒng)中,plc編程使用step7 v5.3,step7是用于simatic可編程邏輯控制器組態(tài)和編程的標(biāo)準(zhǔn)軟件包,它是simatic工業(yè)軟件的組成部分,可以使用于帶有各種功能的simatic s7-300/400系列plc。軟件主要編程語言使用stl(語句表)、lad(梯形圖)和fbd(功能框圖)。
多瓶型卸箱機(jī)plc軟件由ob(組織塊)、fc(功能塊)、db(數(shù)據(jù)塊)和 sfc(系統(tǒng)功能塊)四部分組成。ob(組織塊)是操作系統(tǒng)和用戶程序之間的接口。它們由操作系統(tǒng)調(diào)用并控制循環(huán)和中斷驅(qū)動(dòng)程序的執(zhí)行以及plc啟動(dòng),處理對錯(cuò)誤的響應(yīng)。sfc(系統(tǒng)功能)是cpu為用戶提供了一些已經(jīng)編好程序的塊,可在程序中進(jìn)行調(diào)用。db(數(shù)據(jù)塊)用于存放程序工作時(shí)的變量數(shù)據(jù),每個(gè)fc、ob可以從共享db中讀取數(shù)據(jù),或?qū)?shù)據(jù)寫入共享db中。fc(功能塊)是完成各種工藝功能的塊,一個(gè)fc包含一個(gè)程序部分,如圖4所示。
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圖4 卸箱機(jī)程序功能塊[/align]
多瓶型卸箱機(jī)的人機(jī)界面
為了便于操作人員操作及參數(shù)設(shè)定,卸箱機(jī)的人機(jī)界面采用西門子的tp170a觸摸屏。應(yīng)用protool軟件設(shè)計(jì)了八個(gè)畫面來實(shí)現(xiàn)各種操作,每幅畫面都有一個(gè)報(bào)警指示條,方便在任何操作下查看報(bào)警。其中實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)更改瓶型功能主要是靠參數(shù)設(shè)定畫面,如圖5所示:
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圖5 卸箱機(jī)參數(shù)設(shè)定畫面[/align]
參數(shù)設(shè)定畫面共設(shè)計(jì)了五種瓶型的參數(shù),已可以滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需要。要實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)更改瓶型,只要點(diǎn)擊相應(yīng)的瓶型即可。各種瓶型的參數(shù)在調(diào)試期間已確定好,保存在了cpu的存儲(chǔ)卡中,也可以在線更改瓶型參數(shù)。當(dāng)前配方處顯示當(dāng)前已選擇的瓶型。點(diǎn)動(dòng)速度是指手動(dòng)情況下電機(jī)的轉(zhuǎn)速;運(yùn)行速度是指自動(dòng)情況下電機(jī)的轉(zhuǎn)速;后退位置、前進(jìn)位置、上升高度、定位平臺(tái)高、出瓶平臺(tái)高是在卸箱機(jī)安裝時(shí)已確定好的,系統(tǒng)調(diào)試時(shí)輸入實(shí)際值即可,在以后的運(yùn)行中基本上不用更改。瓶高就是瓶子的實(shí)際高度,它是實(shí)現(xiàn)在線更改瓶型的主要參數(shù)。為防止操作人員誤更改參數(shù),更改參數(shù)時(shí)必須輸入系統(tǒng)口令,只有工程師才有權(quán)限修改參數(shù)。
結(jié)語
本機(jī)在出廠前調(diào)試運(yùn)行,能達(dá)到技術(shù)指標(biāo),整體及自控系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。mc伺服控制器強(qiáng)大的報(bào)警功能方便了維護(hù)人員查找故障,快速解決問題。在湖北黃石等現(xiàn)場運(yùn)行良好,因?yàn)榭刂凭雀?、操作簡單,控制系統(tǒng)故障率低,深受操作人員好評。
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