漿紗是棉紡織廠整理車間的重要工序之一,合理的漿紗張力對(duì)織布、印染等后續(xù)工序影響巨大。隨著企業(yè)的發(fā)展及市場的變化,石家莊常山紡織集團(tuán)第五分公司根據(jù)自身的工藝要求,提出了對(duì)舊式的大雅漿紗機(jī)改造的要求。
1. 問題的提出:漿紗機(jī)的張力大小直接影響產(chǎn)量。舊式漿紗機(jī)采用機(jī)械式傳動(dòng)機(jī)構(gòu),張力調(diào)節(jié)范圍較窄。隨著設(shè)備的老化機(jī)械零件的磨損,張力逐漸下降。更換機(jī)械零件不便及費(fèi)用的居高不下促使企業(yè)下決心對(duì)其進(jìn)行改造。
2. 改造對(duì)象:漿紗機(jī)——大雅興業(yè)股份有限公司生產(chǎn)。
3. 改造思路:改造漿紗機(jī)織軸張力控制系統(tǒng)由變頻器控制,使其張力大小易于調(diào)節(jié);改造控制系統(tǒng),使其半自動(dòng)化,更易控制、方便監(jiān)視、減少維修量。
4. 改造方案:將漿紗機(jī)織軸張力控制系統(tǒng)由原來的機(jī)械張力控制改為由艾默生變頻器TD3300控制。
4.1. 拆除漿紗機(jī)織軸的機(jī)械傳動(dòng)裝置。
4.2. 將原漿紗機(jī)動(dòng)力電機(jī)(22KW)經(jīng)新增傳動(dòng)減速裝置直接拖動(dòng)漿紗機(jī)織軸。
4.3. 新增一普通電機(jī)(11KW)取代原動(dòng)力電機(jī)拖動(dòng)原系統(tǒng)的其他部分(精軸、錫林、壓輥等)。
4.4. 保留漿紗機(jī)上的一次傳感器、配電箱按鈕等,拆除配電箱內(nèi)的常規(guī)控制器件包括中間繼電器、主接觸器、熔斷器等。
4.5. 新增TD3000-4T0150G、TD3300-4T0220G變頻器各一臺(tái)。
4.6. 新增觸摸屏一面。PLC EC20-2012BRA一臺(tái)。
4.7. 張力控制電機(jī)風(fēng)扇側(cè)安裝旋轉(zhuǎn)編碼器作為張力控制變頻器TD3300的速度反饋。
4.8. 按圖一圖二重新裝配配電盤。
4.9. 新增材料表:
5. 方案實(shí)施:
5.1. 用戶給出的大雅漿紗機(jī)設(shè)備及工藝參數(shù):
車速(線速度)2~60米/分。一般正常車速38米/分。
張力2000~5000牛/米。
織軸空芯卷徑 116mm、220mm兩種。
織軸最大卷徑(滿軸)小于500mm。
主電機(jī) Y系列普通電機(jī) 4極 11KW。
織軸電機(jī) Y系列普通電機(jī) 4極 22KW。
5.2. 計(jì)算改造所需參數(shù):
5.2.1. 計(jì)算張力電機(jī)到織軸的減速比:
減速比<=織軸空芯卷徑*3.14*電機(jī)額定轉(zhuǎn)速/最大車速(線速)=(0.116*3.14*1460)/60=8.87
5.2.2. 復(fù)核電機(jī)功率:
電機(jī)功率>=(最大張力*電機(jī)額定轉(zhuǎn)速*最大織軸半徑)/(傳動(dòng)比*9549)=(5000*1460*0.25)/(8.87*9549)=21.5KW
5.2.3. 確定參數(shù):
經(jīng)計(jì)算減速比應(yīng)確定為8.8左右。
廠方在改造時(shí)受自身?xiàng)l件影響,決定將減速比提高到13.15。
最大車速=織軸空芯卷徑*3.14*電機(jī)額定轉(zhuǎn)速/減速比=(0.116*3.14*1460)/13.15=40.46
經(jīng)廠方確認(rèn)最大車速滿足工藝要求。隨確定減速比為13.15。
5.2.4. 速度編碼器選用600線旋轉(zhuǎn)編碼器,一并交廠方安裝。
?。ńㄗh旋轉(zhuǎn)編碼器選用600線以上產(chǎn)品,太低影響系統(tǒng)性能;安裝時(shí)要小心不要對(duì)其實(shí)施太大的沖擊,以免損毀。)
5.3. 主變頻器參數(shù)設(shè)定:
5.3.1. 根據(jù)漿紗機(jī)實(shí)際情況張力控制系統(tǒng)的主機(jī)變頻器選擇無速度反饋開環(huán)矢量控制方式的TD3000-T40110G變頻器。變頻器采用端子控制。
5.3.2. 主變頻器參數(shù)設(shè)定表:(未涉及的參數(shù)采用出廠設(shè)定)

5.4. 張力變頻器參數(shù)設(shè)定:
5.4.1. 張力變頻器(TD3300-4T0300G)采用開環(huán)張力轉(zhuǎn)矩模式(F3.06=3),線速度采于主變頻器的運(yùn)行頻率輸出??刂品绞酵瑯硬捎枚俗涌刂品绞?。
5.4.2. 張力變頻器參數(shù)表:(未涉及的參數(shù)采用出廠設(shè)定)
6. 觸摸屏組態(tài)
觸摸屏選用HITECH PWS6600-S屏。為了提高系統(tǒng)的時(shí)效性能,PLC與其交換數(shù)據(jù)的地址盡量選擇一組連續(xù)的PLC地址。
組態(tài)畫面圖:
7. PLC編程:
7.1. PLC是整個(gè)控制系統(tǒng)的中樞,由于漿紗機(jī)無現(xiàn)場模擬量輸入輸出故選用一臺(tái)主機(jī)即可。本案選EC20-3232BRA。其主要任務(wù)為控制兩臺(tái)變頻器的動(dòng)作并通過RS485通訊端口與變頻器交換數(shù)據(jù)(考慮到通訊的延遲及準(zhǔn)確性,開關(guān)量不采用通訊方式。數(shù)據(jù)交換采用周期讀取模式并控制在1秒內(nèi))。
7.2. 根據(jù)用戶要求確定控制的開關(guān)量如下:
主變頻器運(yùn)行停止動(dòng)作(按鈕控制)
主變頻器升降速動(dòng)作(按鈕控制)
張力變頻運(yùn)行停止動(dòng)作(保持型按鈕控制)
張力變頻張力使能(為檢修特設(shè))
張力變頻卷徑復(fù)位(按鈕控制)
確定打印輸出
7.3. 根據(jù)用戶要求確定的通訊數(shù)據(jù)量如下:
根據(jù)光電開關(guān)計(jì)算的車速(現(xiàn)速度)
計(jì)算總長
計(jì)算匹長
計(jì)算匹數(shù)
讀取張力變頻器張力值
讀取張力變頻器計(jì)算的卷徑值
改變張力變頻器張力設(shè)定
改變張力變頻器初始卷徑
長度、匹數(shù)清零
確定系統(tǒng)所處的狀態(tài)
7.4. 編程:
7.4.1. 大雅漿紗車車頭裝有一個(gè)測量行車長度的光電開關(guān)。經(jīng)檢測其輸出脈沖為10公分一個(gè)脈沖。對(duì)于測量匹長完全滿足工藝要求,但用于測量車速其刷新速度必然很慢。因此增加一個(gè)外部中斷檢測兩個(gè)脈沖的間隔時(shí)間,換算出行車速度。
X2輸入上升沿中斷(中斷號(hào)=2)程序:
主程序:
7.4.2. 累計(jì)紗總長、匹長、匹數(shù)并打印。連續(xù)打印清除匹數(shù):
7.4.3. 總長數(shù)值有可能超出一個(gè)寄存器的計(jì)數(shù)范圍因此采用雙字顯示。
7.4.4. 與變頻器TD3300通訊,讀取張力、卷徑數(shù)值:
7.4.5. 設(shè)定張力并寫入然后回讀:
7.4.6. 設(shè)定卷徑:

8. 系統(tǒng)調(diào)試:(只介紹張力變頻器TD3300-4T0220G的調(diào)試過程)
8.1. 為保證參數(shù)的準(zhǔn)確性,將變頻器參數(shù)初始化,恢復(fù)出廠設(shè)置。
8.2. 控制方式選擇 F0.02 =1(閉環(huán)矢量控制)
8.3. 檢查編碼器是否正常。FB.00=600
按運(yùn)行鍵,查看運(yùn)行是否正常。如果變頻器只在2HZ左右工作或啟動(dòng)過流,顯示電流很大。則可能是編碼器接線錯(cuò)誤、每轉(zhuǎn)脈沖錯(cuò)誤、編碼器的方向反等原因;如果是低速運(yùn)行正常,高速過流則可能是編碼器的聯(lián)軸器松動(dòng)高速打滑的原因。
8.4. 設(shè)定機(jī)械傳動(dòng)比:F1.00=13.15(一定要準(zhǔn)確)。
8.5. 電機(jī)調(diào)諧:按照電機(jī)名牌設(shè)定電機(jī)參數(shù)。
電機(jī)調(diào)諧時(shí)必須斷開電機(jī)與負(fù)載的連接。調(diào)諧過程是自動(dòng)完成的,如果調(diào)諧時(shí)電機(jī)長時(shí)間不能轉(zhuǎn)動(dòng)起來,說明電機(jī)參數(shù)嚴(yán)重不符或電機(jī)有故障。重新輸入電機(jī)參數(shù)或更換電機(jī)。
8.6. 電機(jī)方向確認(rèn):一般定義為FWD控制時(shí)電機(jī)的運(yùn)行方向?yàn)閷?shí)際需要的方向。
8.7. 慣量調(diào)諧:將電機(jī)與負(fù)載(減速系統(tǒng))斷開(空載)調(diào)諧。
首先用默認(rèn)參數(shù)調(diào)諧。完畢后將加減速時(shí)間1設(shè)為20秒,慣量自學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)矩設(shè)定1設(shè)定為10%,慣量自學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)矩2設(shè)定為20%,再進(jìn)行調(diào)諧。完畢后,參數(shù)自動(dòng)保存在FC.09——FC.12中。記錄FC.09——FC.12的參數(shù)值,然后將FC.09——FC.12參數(shù)清零,待初調(diào)系統(tǒng)穩(wěn)定后再輸入。
8.8. 確認(rèn)輸入線速度信號(hào)的準(zhǔn)確性:
確認(rèn)線速度模擬量輸入的信號(hào)大小、極性和范圍??梢酝ㄟ^切換變頻器的顯示內(nèi)容來顯示AI口的信號(hào)大小和穩(wěn)定情況。必要時(shí)調(diào)整主變頻的輸出口增益。
線速度輸入信號(hào),其慮波時(shí)間為0.6秒,
8.9. 參數(shù)設(shè)定:按參數(shù)表輸入?yún)?shù)。確認(rèn)無誤后聯(lián)機(jī)試車。
9. 試車:
9.1. 不掛紗測試整車按鈕動(dòng)作是否正常,并排除故障。
9.2. 通過觸摸屏輸入初始卷徑、設(shè)定張力;查看觸摸屏顯示數(shù)值是否與變頻器顯示的數(shù)據(jù)一致。
9.3. 上紗。設(shè)定張力值為1000;啟動(dòng)主變頻低速運(yùn)行;上軸;手動(dòng)將紗線繞軸一周并繃緊紗線;啟動(dòng)張力變頻。
9.4. 查看張力是否合適。
9.5. 停車。修改設(shè)定張力。
9.6. 重復(fù)3至5步。直到滿足工藝要求(注意:修改張力一定要停車)。
9.7. 輸入?yún)?shù)FC.11材料慣量補(bǔ)償系數(shù):
用來補(bǔ)償系統(tǒng)加減速過程中克服材料轉(zhuǎn)動(dòng)慣量所需的額外轉(zhuǎn)矩,設(shè)定參數(shù)應(yīng)為材料密度與卷軸長度的乘積,材料密度的單位為千克/米,卷軸長度單位為米。實(shí)際操作時(shí)輸入計(jì)算值的1/3,并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況調(diào)整。本系統(tǒng)輸入FC.11=200.
注意:此參數(shù)輸入后有可能導(dǎo)致卷軸反轉(zhuǎn),手動(dòng)調(diào)整此參數(shù)可避免反轉(zhuǎn)。
10. 調(diào)試中出現(xiàn)的問題:
10.1. 慣量調(diào)諧電機(jī)不轉(zhuǎn):慣量自學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)矩設(shè)定1與慣量自學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)矩設(shè)定2數(shù)值偏小,適當(dāng)加大即可。
10.2. 系統(tǒng)低速時(shí)抖動(dòng):漿紗機(jī)開車過程中在操作工整理紗線、換軸時(shí)不準(zhǔn)停車,而是運(yùn)行在一個(gè)特定的爬行速度。此速度主變頻運(yùn)行在2Hz以下。此時(shí)張力變頻器工作在開環(huán)張力轉(zhuǎn)矩模式不滿足張力變頻器工作條件。由于速度很低紗線行走長度有限,經(jīng)用戶確認(rèn)不影響整體工藝要求。
10.3. 換軸時(shí)加張力繃斷紗線:此故障為操作工操作不當(dāng)引起。換軸沒有按規(guī)定按下卷徑復(fù)位按鈕。