PLC 在金礦設備改造中的應用摘要:本文設計了一套基于PLC 的監(jiān)控系統(tǒng),應用于金礦碎礦生產(chǎn)線控制系統(tǒng)改造。系統(tǒng)由性價比高的PLC,工控機和組態(tài)軟件構成。通過PLC 編程,實現(xiàn)了對生產(chǎn)設備的全面自動 控制、聯(lián)鎖保護、運行狀態(tài)監(jiān)測等功能;運用組態(tài)軟件,設計了具有良好的人/過程接口能 力的監(jiān)控畫面,實現(xiàn)了過程信息的集中顯示和處理。實際運行表明,該系統(tǒng)功能設計合理, 運行可靠,顯著提高了生產(chǎn)效率。
關鍵詞:金礦;設備改造;監(jiān)控系統(tǒng);PLC;組態(tài)軟件
1 引 言
近年我國不少礦山企業(yè)為了實現(xiàn)高效、節(jié)能、環(huán)保等各方面日益增長的要求,積極進行 設備的更新改造。某金礦在碎礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)引進了Nordberg HP 圓錐破碎機,以進一步優(yōu)化生 產(chǎn)指標和提高效率。但是該礦原先采用的碎礦生產(chǎn)控制系統(tǒng)是以人工操作為主的常規(guī)繼電器 控制方式,自動化水平低,對生產(chǎn)過程的各種信息缺乏有效的監(jiān)控手段,不能及時響應各種 情況,加上電氣設備老化,故障率高,維護頻繁,嚴重制約了新裝備生產(chǎn)效率的發(fā)揮。因此, 需要對原有控制系統(tǒng)一并進行改造??删幊炭刂破鳎≒LC)作為一種先進的工業(yè)自動控制裝 置,具有功能強大、編程靈活、調試使用方便,且性價比高等眾多優(yōu)點,特別是它適應各種 工業(yè)環(huán)境的能力和高可靠性,使它得到廣泛的應用。因此在本改造項目中,決定采用PLC 來改造并擴展原有控制系統(tǒng)的功能,并且運用組態(tài)軟件,設計生動直觀、功能豐富的監(jiān)控流 程畫面,實現(xiàn)生產(chǎn)過程信息的集中顯示和處理。
2 工藝與控制要求
某金礦碎礦工藝為三段一閉路流程:原礦首先從原礦倉通過重型板式給礦機送入鄂式破 碎機進行粗碎,然后由1# 皮帶給入標準圓錐破碎機進行中碎,再經(jīng)2# 皮帶給入振動篩, 篩上產(chǎn)品經(jīng)3# 皮帶返回短頭圓錐破碎機進行細碎,細碎產(chǎn)品匯入2# 皮帶,與振動篩構成 閉路;篩下合格產(chǎn)品由4# 皮帶送至粉礦倉。在控制上主要是對破碎、篩分及輸送設備的起 /??刂啤⒙?lián)鎖控制及保護,以及對設備運行狀態(tài)和關鍵參數(shù)的監(jiān)測記錄,包括:①重板給 礦機、鄂式破碎機、2 臺圓錐破碎機、振動篩及4 臺皮帶設備的電機起??刂?、電機過載(熱 繼電器狀態(tài))的監(jiān)測及自動聯(lián)鎖;②2 個圓錐破碎機稀油站、自動除鐵裝置、及3 臺除塵風 機起??刂坪凸ぷ鳡顟B(tài)監(jiān)測;③粉礦倉超聲波料位計的信號監(jiān)測;④控制室與現(xiàn)場各車間聯(lián) 絡的聲光警示信號。
本次改造還增加了以下項目:⑤鄂式破碎機、2 臺圓錐破碎機和軸瓦溫度監(jiān)測;⑥2 臺 圓錐破碎機的電機工作負荷電流監(jiān)測,以實現(xiàn)恒定負荷控制;⑦1#和3#皮帶安裝電子皮帶 秤和變頻器,以實現(xiàn)給礦量控制;⑧控制室原有集中操作臺和設備就地開關保留,和PLC 控制系統(tǒng)通過轉換開關進行工作方式切換。
3 系統(tǒng)硬件配置
根據(jù)前述控制要求,在充分考慮了系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、通用性基礎上,確定本監(jiān)控 系統(tǒng)采用集中式的控制結構,分為3 級:過程監(jiān)控站、PLC 控制器和現(xiàn)場電氣驅動和信號 檢測。PLC 控制器選用西門子SIMATIC S7-300,該型PLC 技術成熟可靠,應用廣泛,具有 功能強、速度快、模塊化等特點,具體配置為:CPU314,帶有MPI 接口,配64k EPROM 存儲卡做程序掉電保護;16 通道DI 模塊SM321,5 個;16 通道DO 模塊SM322,3 個;8 通道AI 模塊SM331,2 個;4 通道AO 模塊SM332,1 個;考慮系統(tǒng)的總點數(shù)和今后擴展 的需要,配置了1 個擴展機架,主機架和擴展機架之間通過通信模塊IM360 和IM361 通信。 監(jiān)控站采用研華工控機,運行澳大利亞的CitectSCADA 過程監(jiān)控組態(tài)軟件。S7-300 和監(jiān)控 站計算機的通信采用MPI 接口,在上位機中安裝CP5613 通訊卡,通過MPI 電纜進行連接。
4 PLC 控制功能設計
PLC 程序是實現(xiàn)整個系統(tǒng)功能的核心,設計內容較多,下面主要介紹生產(chǎn)設備的起停聯(lián) 鎖邏輯控制和破碎機恒定負荷控制。
4.1 設備起停聯(lián)鎖邏輯控制
碎礦設備控制具有以下特點:逆流程起動,即先起動4 # 皮帶機,最后起動重板給礦機; 順流程停機,即先停重板給礦機,最后停4 # 皮帶機,并根據(jù)皮帶速度、長度加以延時間隔, 以免發(fā)生堆料的現(xiàn)象。為保護設備及人員安全,還需要滿足較為復雜的聯(lián)鎖關系:①當皮帶 機、振動篩、圓錐破碎機、顎式破碎機中任一設備發(fā)生非正常停車或嚴重故障時,立即停止 上游設備的運行,下游設備保持原工作狀態(tài)不變;當重板給礦機、除塵器和除鐵裝置等輔助 設備發(fā)生故障跳閘時,只向主控室發(fā)出故障信號,而不中斷系統(tǒng)的運行;②重要設備如圓錐 破碎機等受到監(jiān)測的軸瓦溫度、電機負荷電流和稀油站工作參數(shù)信號也參與聯(lián)鎖,在信號超 限時自動停機,以防止設備受損;③根據(jù)皮帶機系統(tǒng)的故障性質,進行緊急停機、順序停機 或發(fā)出聲光報警;④在監(jiān)控站畫面上及操作臺都設有“緊急停止”按鈕,當出現(xiàn)重大險情和 故障時,操作“緊急停止”按鈕能立即停止全線設備。
系統(tǒng)從安全可靠、靈活高效的原則出發(fā),設置3 種控制方式:①計算機控制方式,正常 生產(chǎn)時使用,操作員在監(jiān)控站畫面實現(xiàn)設備聯(lián)動或單動;②操作臺控制,是保留系統(tǒng)原來的 操作方式,作為監(jiān)控站失效時的備用;③就地控制,可以用機旁電氣開關實現(xiàn)設備的起/停, 滿足設備檢修、試車、緊急事故處理的需要;在PLC 柜上設有轉換開關和轉換預置按鈕, 可在3 種控制方式間進行任意轉換。
通過對上述控制功能和PLC 各個輸入輸出信號的仔細分析,確定出單臺設備的控制邏 輯,利用西門子STEP7 編程軟件編寫出梯形圖(LAD)程序,見圖1。其中,K 為控制設備起 /停的PLC 輸出信號,Y 為啟動邏輯信號,T 為停止邏輯信號,由以下信號按一定邏輯關系產(chǎn) 生:L ,與該設備有聯(lián)鎖關系的其他設備運行狀態(tài);S1,上臺設備啟動后延時觸發(fā)信號;S2, 轉換開關處于計算機控制方式;S3,監(jiān)控畫面單動/聯(lián)動方式選擇按鈕,“1”為聯(lián)動,“0” 為單動;S4,監(jiān)控畫面單動按鈕;S5,控制方式預轉換按鈕;S6,轉換開關狀態(tài),為“1”表 示處于就地控制;S7,設備正在運行狀態(tài),是中間繼電器信號;B1,聯(lián)動停止信號,由上臺 設備停止后觸發(fā)產(chǎn)生;B2,監(jiān)控畫面停止按鈕;D1,預轉換過程結束信號,“1”表示轉換結 束,由定時器延時觸發(fā);B3,監(jiān)控畫面緊急停止按鈕;B4,操作臺緊急停止按鈕;S8,與該 設備存在聯(lián)鎖關系的其他設備運行狀態(tài);S9,該設備PLC 控制輸出狀態(tài),為“1”表示PLC 控制線路接通。
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圖1 單臺設備起/停控制梯形圖[/align]
4.2 破碎機恒定負荷控制
Nordberg HP 圓錐破碎機是本次項目改造中的關鍵設備,為使其穩(wěn)定在最佳工作負荷狀 態(tài),達到最大處理能力,采用恒定功率控制方式,以主傳動電機的功率(電流)作為被控參數(shù), 通過變頻調速,動態(tài)調整給礦皮帶給礦量的大小。經(jīng)實驗分析發(fā)現(xiàn),若僅以電機功率作為被 控參數(shù)構成單回路控制系統(tǒng),由于給礦皮帶的傳輸需要一定的時間,即存在純滯后,當給礦 量擾動發(fā)生后,將導致調節(jié)作用大大滯后,且易發(fā)生振蕩,系統(tǒng)動態(tài)品質難以保證。為了克 服系統(tǒng)的純滯后,決定采用串級控制:在給礦皮帶上安裝電子皮帶秤,以給礦量為副參數(shù), 主傳動電機的功率為主參數(shù)構成串級控制系統(tǒng),見圖2。
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圖2 圓錐破碎機恒定負荷控制方框圖[/align]
由圖可見,當粒度、硬度、黏度等因素發(fā)生變化引起給礦量擾動發(fā)生時,給礦串級控制 系統(tǒng)多了一個副回路,不等擾動影響到負荷功率,副回路立刻進行調節(jié),從而具有較強的抗 擾動能力,提高了系統(tǒng)的動態(tài)特性和主參數(shù)的控制質量。
5 監(jiān)控站人機界面設計
監(jiān)控軟件采用澳大利亞的CitectSCADA 組態(tài)軟件。CitectSCADA 采用開放式結構,支 持多種型號的PLC 和I/O 設備,只要在組態(tài)時設置PLC 類型和通信參數(shù),并在監(jiān)控畫面的 控件屬性中設置正確的PLC 位地址或字地址,監(jiān)控軟件就能建立起與PLC 內部地址的連接和 通信。我們利用它強大的圖形組態(tài)技術和豐富的用戶函數(shù),設計了以下功能:①流程監(jiān)控畫 面(見圖3),通過動態(tài)、變色、閃爍、數(shù)字、棒圖及曲線的方式實時監(jiān)視各電氣設備、工 藝參數(shù)的工況,操作人員點擊畫面按鈕可以實現(xiàn)全線設備單動起/停、聯(lián)動起/停、緊急停車、 現(xiàn)場詢問等控制功能;②生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對設備的起/停時間,班運轉時間、起/停次數(shù)累計 等信息自動記錄并顯示,對于合理安排生產(chǎn)和設備檢修具有重要意義;③自動報表,將生產(chǎn) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)按生產(chǎn)班次定時打?。煌瑫r,在監(jiān)控畫面設計了報表打印按鈕,可以在任何需要的 時候進行打印;④在線操作指導,采用Windows 超級鏈接文本幫助的形式,向操作人員提 供了方便、快捷的查找關于生產(chǎn)工藝操作、軟件使用方法和設備維護等信息;⑤報警功能, 在每幅畫面上都有報警標志,設備故障、工藝參數(shù)異常都會觸發(fā)相應的報警,每個報警都有 詳細的說明和原因解釋,并有完善的報警確認、報警屏蔽和報警歷史記錄;⑥權限安全設置, 通過設置工程師和操作員2 級權限,明確了生產(chǎn)操作和管理職責,防止了誤操作,有效的增 強了系統(tǒng)的安全性、可靠性。
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圖3 流程監(jiān)控畫面[/align]
6 運行效果
目前本控制系統(tǒng)已成功投入使用,取得了良好的效果:①生產(chǎn)效率顯著提高。破碎機恒 定負荷控制后,擠滿給礦率由人工操作的60 %左右提高到90 %以上,主機運行負荷功率由 人工操作的170 kW(主機電流28 A)左右,穩(wěn)定提高到200 kW(主機電流33 A) 以上, 處理能力得到充分發(fā)揮,臺時處理量提高15 %,綜合電耗降低了13%;②設備得到有效保 護。破碎機負荷電流和軸溫信號受到監(jiān)控,一旦超限會及時報警和聯(lián)鎖制動,從而解決了因 為堵料造成電機超載、皮帶燒毀以及爆軸的問題;③系統(tǒng)故障率明顯下降,維護工作大大減 少,設備穩(wěn)定運轉得到充分保障;④減少了人員編制,僅需要2 人就完成相當以前5 人的工作。
7 結 語
本文作者創(chuàng)新點:采用S7-300 PLC 和CitectSCADA 過程監(jiān)控組態(tài)軟件,對金礦碎礦生 產(chǎn)控制系統(tǒng)進行了設備改造,實現(xiàn)了生產(chǎn)設備操作的自動控制、聯(lián)鎖保護、數(shù)據(jù)集中顯示和 處理等較為全面的功能。從實際運行的效果來看,該系統(tǒng)設計合理,穩(wěn)定可靠,顯著提高了 生產(chǎn)效率。