在馬鋼初軋廠鋼坯軋制生產(chǎn)線上,在熱軋鋼坯長度在線檢測中,成功應用了紅外主動式光電開關(guān)。在此,光電開關(guān)主要起兩個作用:(1)作為測量鋼坯長度時的觸發(fā)信號,控制計算機通過線陣CCD攝像機對鋼坯尾部進行采樣;(2)用來減小測量視場,提高測量精度。
1 測量原理
在熱軋鋼坯的生產(chǎn)線上,軋制后的鋼坯在輥道上非勻速地向前傳送。設鋼坯的長度分布在L1和L2之間,其最大差值ΔL=L2-L1,因而攝像機的測量范圍必須大于或等于ΔL。利用圖1所示的測量方法,在被測鋼坯的頭部觸發(fā)光電開關(guān)k時,只要能夠精確地測出鋼坯尾部的長度(尾長)x,就可以得到熱軋鋼坯的長度。
在圖1中,光電開關(guān)安裝在輥道的兩旁,鋼坯在輥道上向前運動,當鋼坯的頭部擋住光電開關(guān)發(fā)送的信號時,就產(chǎn)生外部中斷請求信號,計算機響應后,通過線陣CCD攝像機對鋼坯尾部進行數(shù)據(jù)采集,進而測量和計算出鋼坯的尾部長度x。則,鋼坯的長度L可由下式求出:
L=L1+x(1)
可見,測量精度主要由尾長x決定,因而精確測量尾長x是技術(shù)的關(guān)鍵。
2 測量裝置及測量方法
根據(jù)上述原理,結(jié)合馬鋼初軋廠熱軋現(xiàn)場的實際情況,我們采用圖2所示的測量方法來測量1000℃左右熱軋鋼坯的長度。
在實際測量中,往往被測鋼坯長度的變化范圍很大,像馬鋼初軋廠的最大變化范圍ΔL=14m,因而要求攝像機成像透鏡的視場很大。對于大視場透鏡的像差校正較為困難,而且也會影響線陣CCD攝像機的測量精度。為此,我們采用圖2的測量結(jié)構(gòu),利用兩組光電開關(guān)k1和k2來減小測量視場。設k1和k2之間的距離為L0,那么鋼坯的尾長x一定在0到ΔL-L0之間。所以,線陣CCD攝像機只需在較小的視場ΔL-L0內(nèi)測出鋼坯的尾長x,利用(1)式即可求得鋼坯的長度。鋼坯長度的測量過程是這樣的:被測鋼坯在輥道上向前運動時,當鋼坯的頭部擋住光電開關(guān)k1發(fā)射的信號時,計算機即通過線陣CCD攝像機對熱軋鋼坯進行采樣,計算出其尾長x。如果x<ΔL-L0時,則被測鋼坯的長度為L=L1+x。如果測得的尾長x=ΔL-L0,即線陣CCD攝像機的每個感光象素均被感光,熱軋鋼坯滿視場,此時有可能鋼坯的尾部還未進入測量視場之內(nèi),故本次測出尾長的數(shù)據(jù)無效,需通過第2個光電開關(guān)k2輔助測量。當鋼坯繼續(xù)向前運動又擋住光電開關(guān)k2時,計算機又通過線陣CCD攝像機對鋼坯進行采樣,再次計算出尾長x。此時鋼坯的尾部一定落在測量視場中,因而鋼坯的長度應為L=L1+L0+x。設光電開關(guān)未被鋼坯擋住時,計算機對相應端口的讀數(shù)為1,則實現(xiàn)上述思想的流程如圖3所示。
圖3中,k1和k2分別代表光電開關(guān)k1和k2的輸出值
由于在馬鋼初軋現(xiàn)場存在多種雜散光,所以,為了有效地避免其干擾,我們選用k1和k2均為主動常開式紅外光電開關(guān)。當光電開關(guān)的發(fā)射信號被擋住時,其輸出為0,為了避免灰塵或其它雜物擋住光電開關(guān)的發(fā)射信號而引起誤觸發(fā),我們在安置光電開關(guān)位置的豎直線上,安裝兩對相鄰很近的光電開關(guān),如圖4所示。
為了更有效地防止誤觸發(fā)光電開關(guān),我們將k1和k2均按圖4那樣安裝兩對在豎直方向相鄰很近的光電開關(guān),并且規(guī)定:只有當兩對光電開關(guān)均被截面為130mm×130mm的方坯擋住,即k11=k12=0時,才認為是有效觸發(fā)信號。實現(xiàn)上述思想的硬件接口電路由延遲比較器、跟隨器和一系列邏輯電路組成,以避免光電開關(guān)輸出信號在比較電平附近,由于零點漂移和干擾的存在,輸出電壓將不斷地由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種狀態(tài),造成檢測結(jié)果的不穩(wěn)定。光電開關(guān)的兩路輸出信號k11和k12分別作為接口電路的輸入信號,經(jīng)接口電路處理后的輸出作為計算機的中斷請求信號。接口電路的輸入、輸出特性如表1所示。
注:和是另一組光電開關(guān)與的輸出值。
可見,其輸入、輸出特性可以滿足設計要求,即只有當光電開關(guān)k11和k12均被擋住時輸出才為零。此時,才產(chǎn)生外部中斷請求,計算機響應后,通過線陣CCD攝像機對數(shù)據(jù)進行采樣和處理后,測出熱軋鋼坯的長度。
3 系統(tǒng)特點
與過去的測量方法相比,該系統(tǒng)具有如下特點:
(1)測量準確,隨機誤差小。過去測量采用目測,即將鋼坯同設在軌道上的標尺目測比較。測量精度主要取決于操作者的熟練水平和判斷能力。采用該測量系統(tǒng)后,實現(xiàn)測量的自動化,測量精度可達0.2%以上。
(2)配尺合理,成材率高。過去配尺通過操作者目測,人工配尺,造成目測不準,配尺不合理等問題。采用該系統(tǒng)后,由于測量準確,計算機控制最優(yōu)配尺,因而配尺合理,成材率可大大提高。
(3)生產(chǎn)效率高,勞動強度低。過去操作者精力必須高度集中,才能完成測長和配尺這一工序。采用該系統(tǒng)后,操作者只需根據(jù)測量系統(tǒng)的提示做些簡單的操作,因而生產(chǎn)節(jié)奏加快,勞動強度降低。
4 系統(tǒng)存在的問題和解決的方法
(1)現(xiàn)場安裝困難。光電開關(guān)必須安裝在剪口附近的軌道旁,這里環(huán)境最惡劣,必須采用堅硬的保護措施。
(2)高溫對信號、電源線路的破壞。由于光電開關(guān)安裝在高溫的軌道旁,信號和電源傳輸?shù)膶Ь€因高溫老化快,甚至被燙壞,即使用鋼管套也不能滿足要求,必須采用特殊的保護措施。
(3)遠線傳輸中干擾信號造成信號失真。由于現(xiàn)場的各種電磁干擾,直接傳送信號極易失真,必須對信號進行適當?shù)恼{(diào)理后再用屏蔽導線將信號遠傳至工作室。
5 運行情況
目前,該系統(tǒng)已在馬鋼初軋現(xiàn)場投入使用,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,光電開關(guān)的靈敏度高,故障率低。與其它相關(guān)裝置配合使用,已實現(xiàn)了自動測長和實時配尺[3>。
參考文獻
1 武漢大學電子線路教材編寫組.電子線路(下冊).北京:高等教育出版社,1995.
2 蔡文貴,李永遠,許振華.CCD技術(shù)及應用.北京:電子工業(yè)出版社,1992.
3 邵德奇.線陣CCD技術(shù)及其在幾何尺寸測量中的應用.馬鋼科技,1998,(1):34~37.
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