1 前言
河北邯鄲鋼鐵廠8萬煤氣柜外送煤氣加壓機(jī)其工藝要求上是給邯鄲鋼鐵廠西部煤氣管網(wǎng)配比轉(zhuǎn)爐煤氣,混合后煤氣供給三煉鋼、煤氣發(fā)電、和高爐、中板等多處同時供應(yīng)煤氣,用戶較多而需求量變化較大,同時受焦?fàn)t煤氣供給量的限制,使得加壓機(jī)調(diào)節(jié)量較頻繁。
邯鋼三煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收8萬煤氣柜1#、2#加壓機(jī)系統(tǒng)原設(shè)計采用傳統(tǒng)做法,即風(fēng)機(jī)以定速方式運(yùn)行,通過風(fēng)機(jī)擋板來調(diào)節(jié)風(fēng)量和風(fēng)壓,其弊端主要表現(xiàn)為:
(1)調(diào)節(jié)擋板前后壓差增加,工作安全特性變壞,壓力損失嚴(yán)重,造成能耗增加;
(2)風(fēng)機(jī)定速運(yùn)行,擋板調(diào)整節(jié)流損失大,出口壓力高,系統(tǒng)效率低,造成能源的浪費(fèi);
(3)風(fēng)道壓力過高,威脅系統(tǒng)設(shè)備密封性能;
(4)長期的40-70%開度,加速擋板自身磨損,導(dǎo)致?lián)醢蹇刂铺匦宰儾?
(5)設(shè)備使用壽命短,日常維護(hù)量大,維修成本高,造成各種資源的浪費(fèi);
(6)設(shè)備起動沖擊電流大,需增加配電設(shè)備容量而增加投資;
(7)與dcs不能直接配合,難于實現(xiàn)自動化控制與操作。
為此邯鄲熱力廠經(jīng)過多方調(diào)研、分析,于2005年11月20日采用2套由哈爾濱九洲電氣股份有限公司生產(chǎn)的power smarttm——高壓變頻調(diào)速控制裝置來控制三煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收8萬煤氣柜煤氣1#、2#加壓機(jī)機(jī)組,通過改變電機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)整風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓。
2 改造前調(diào)節(jié)方式及存在的問題
改造前是通過調(diào)節(jié)機(jī)后擋板來實現(xiàn),當(dāng)擋板調(diào)到50%以下時,由于氣流不均,管道將會有喘振現(xiàn)象,管道震動加大,所以在機(jī)后擋板開到一定開度必須打開回流擋板,使一部分煤氣再流回煤氣柜,這將浪費(fèi)一部分電能;同時用擋板調(diào)節(jié)流量時,是人為地增加了管網(wǎng)阻力,也將會多消耗一部分電能。
3 采用變頻調(diào)速裝置的特點
3.1 變頻調(diào)速裝置是通過改變電機(jī)電源的頻率,使電機(jī)在不同的頻率下運(yùn)行,從而使電機(jī)的轉(zhuǎn)速改變
(1) 調(diào)速范圍寬,可以從零轉(zhuǎn)速到工頻轉(zhuǎn)速的范圍內(nèi)進(jìn)行平滑調(diào)節(jié);
(2) 在大電機(jī)上能實現(xiàn)小電流的軟啟動,啟動時間和啟動的方式可以根椐現(xiàn)場工況進(jìn)行調(diào)整;
(3) 頻率的調(diào)整是根據(jù)電機(jī)在低頻下的壓頻比系數(shù)進(jìn)行電壓和頻率的輸出,在低轉(zhuǎn)速下,電機(jī)不僅是發(fā)熱量低,而且輸入電壓低,將使電機(jī)絕緣老化速度降低。
3.2 技術(shù)新穎
串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)了真正意義的高-高電力變換,無需降壓升壓變換,降低了裝置的損耗,提高了可靠性,解決了高壓電力變換的困難。串聯(lián)多重化疊加技術(shù)的應(yīng)用還為實現(xiàn)純正弦波、消除電網(wǎng)諧波污染開辟了嶄新的途徑。
3.3 性能指標(biāo)高
(1)高功率因數(shù),達(dá)0.95以上,無需另加功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,避免了因無功帶來的損耗;
(2)效率高,高達(dá)96%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于晶閘管大功率調(diào)速裝置;
(3)符合ieee519-1992標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,不對電網(wǎng)產(chǎn)生諧波污染,無需任何濾波裝置;
(4)對電機(jī)不產(chǎn)生諧波污染,有效降低了電機(jī)的發(fā)熱量,噪聲與采用工頻供電時相近;
(5)轉(zhuǎn)矩脈沖很低,不會導(dǎo)致電機(jī)等機(jī)械設(shè)備的共振,同時也減少了傳動機(jī)構(gòu)的磨損;
(6)輸出波形完美,失真度小于1% ;
(7)電動機(jī)的電應(yīng)力強(qiáng)度與采用工頻供電時相近,無需配備特殊電動機(jī);
(8)與電機(jī)的連接不受電纜長度的限制。
3.4 科技含量高
(1)采用大規(guī)模門陣列cpld電路,實現(xiàn)了pwm控制的高度實時性、快速性和準(zhǔn)確性;
(2)兩光纖實時傳送技術(shù),獲得了國家發(fā)明專利,使得控制單元與功率單元之間的通訊更加迅速、可靠;
(3)特別設(shè)計的h橋逆變電路,已獲得了國家專利,為系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性提供了保障;
(4)完善的功率單元旁通技術(shù),已獲得了國家專利,進(jìn)一步提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性;
(5)控制部分采用高性能的dsp和fpga芯片,使得控制系統(tǒng)的性能大大提高,實現(xiàn)恒定v/f和恒轉(zhuǎn)矩控制,提升特性可任意設(shè)定,滿足各種機(jī)械啟動及運(yùn)行的要求;
(6)優(yōu)秀的dsp軟件數(shù)學(xué)模型,使得系統(tǒng)運(yùn)行的實時性和效率大大提高。
4 power smarttm高壓變頻調(diào)速控制裝置系統(tǒng)技術(shù)方案
4.1 系統(tǒng)組成
power smarttm系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)主要由切分移相干式變壓器柜、功率單元柜、控制單元柜、遠(yuǎn)控操作箱、旁路開關(guān)柜等部分組成。
4.1.1 切分移相干式變壓器
切分移相干式變壓器為變頻器的輸入設(shè)備,一般由鐵心、輸入繞組、屏蔽層、輸出繞組及冷卻風(fēng)機(jī)、過熱保護(hù)等部分構(gòu)成。
為了兼顧安全、防塵、維護(hù)以及美觀等要求,一般將其安裝在柜內(nèi)。
power smarttm系列高壓變頻器選用的變壓器,其絕緣等級為h極,絕緣材料部分選用進(jìn)口的美國杜邦公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,溫升可達(dá)150℃;真空浸漆,免維護(hù)。
變壓器的原邊為星形連接,在最內(nèi)側(cè)。副邊在外側(cè),為沿邊三角形連接,根據(jù)不同的電壓等級,一般有9、18或27個三相的副邊繞組。在原副邊繞組之間另設(shè)有一層接地屏蔽層。副邊的三相繞組可分為三大組,分別供給功率單元柜中的三個相,每一大組中各個三相小繞組的輸出電壓幅值相同,之間的相位移有20°、10°或6.6°。
變壓器柜另配有溫度監(jiān)測裝置,在繞組溫度超過警戒溫度時能提供過熱警告信號和過熱故障信號。變壓器柜頂部裝有引風(fēng)機(jī)以排出變壓器在工作時產(chǎn)生的熱量。柜門安裝有防塵網(wǎng)。
4.1.2 控制單元柜
主控制器的外觀如圖1所示。
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圖1 主控制器的外觀[/align]
控制單元基本原理框圖如圖2所示。
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圖2 控制單元基本原理框圖[/align]
控制單元柜主要由主控制器、溫控器、風(fēng)機(jī)保護(hù)器、人機(jī)界面(數(shù)碼管和彩色觸摸屏可選)、plc、嵌入式微機(jī)、開關(guān)電源、emi模塊、隔離變壓器、空氣開關(guān)、接觸器、繼電器、模擬量模塊、開關(guān)量模塊等組成。
主控制器由總線板、電源單元、cpu單元、接口單元、3個相控單元及開關(guān)量、模擬量的輸入、輸出子模塊等組成。它是變頻器的控制核心,由兩片dsp及多片fpga、clpd等構(gòu)成,通過優(yōu)質(zhì)光纖將pwm信號傳送到功率單元中,從而實現(xiàn)了高可靠的控制。
溫控器,可以接3個感溫探頭,來測試切分變壓器的溫度,并提供告警或保護(hù)節(jié)點。
風(fēng)機(jī)保護(hù)器,有3臺,用來監(jiān)控風(fēng)機(jī)的缺相、過流等。其中,接功率單元柜的為2臺,切分變壓器柜1臺。
plc,內(nèi)置pid調(diào)節(jié)模塊和程序,可以實現(xiàn)閉環(huán)控制。它還含有模擬量、開關(guān)量模塊,其路數(shù)可根據(jù)用戶要求進(jìn)行定制。
人機(jī)界面,設(shè)在控制單元柜前門上,用來提供設(shè)置、監(jiān)視和切換等操作。它分別有數(shù)碼管方式和彩色觸摸屏方式兩種,根據(jù)用戶需求可進(jìn)行選配,分別如圖3和圖4所示。
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圖3 數(shù)碼管操作面板(以6kv為例)

圖4 液晶觸摸屏操作界面[/align]
4.1.3 功率單元柜
功率單元柜,一般由1~2臺柜構(gòu)成,主要由功率單元、電流互感器、輸出電壓檢測單元、風(fēng)道風(fēng)壓檢測裝置及高壓電纜等組成。
10kv系統(tǒng)功率單元共計27個,平均分屬3個相(自上而下分別為u,v,w),每相9個首尾相串,相間采用星形連接。電流互感器作為電流采集、處理、監(jiān)視及電流閉環(huán)用,共2只,分別串入功率單元星點連接處的u相和w相上。輸出電壓檢測單元,輸入端分別接至星形連接的3個相端。用來檢測輸出電壓等信息。風(fēng)道風(fēng)壓檢測裝置用來實時檢測冷卻風(fēng)道是否暢通,風(fēng)壓可以實時動態(tài)顯示,它與風(fēng)機(jī)電腦保護(hù)器、溫控器一起共同組成變頻系統(tǒng)冷卻監(jiān)視系統(tǒng),進(jìn)一步使變頻器熱量能夠及時傳導(dǎo)出去,確保變頻器可靠運(yùn)行。
不同功率和電壓等級的變頻器,所采用的功率單元的型號是不同的。
4.2 工作原理
變頻器工作原理如圖5所示。
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圖5 變頻器系統(tǒng)工作原理圖

圖6 功率單元模塊電路構(gòu)成簡圖[/align]
如圖6所示,功率單元模塊由整流二極管、絕緣柵雙極性晶閘管(igbt)構(gòu)成的三相低壓輸入,單相輸出低壓的pwm電壓型逆變器。由于變壓器副邊繞組的獨(dú)立性,使每個功率單元的主回路相對獨(dú)立,類似常規(guī)低壓變頻器。
power smarttm系列高壓變頻器是采用單元串聯(lián)多重化技術(shù)屬于電壓源型高-高式高壓變頻器,是利用低壓單相變頻器相互串聯(lián),來彌補(bǔ)功率器件igbt的耐壓能力的不足。所謂多重化,就是每相由幾個低壓功率單元串聯(lián)組成,各功率單元由一個多繞組的移相隔離變壓器來獨(dú)立供電。
以10kv高壓變頻器為例,10kv系列有27個功率單元,每 9個功率單元相串聯(lián)為一相(見圖6)。每個單元的輸入電壓為三相650v,輸出則為單相650v,單元相互串聯(lián)疊加后可輸出相電壓5850v。當(dāng)變頻器輸出頻率為50hz時,相電壓為19階梯波,如圖7所示。圖7中ua1 … ua9分別為a相9個功率單元的輸出電壓,疊加后為變頻器a相輸出電壓ua0。圖7中顯示出了生成pwm控制信號時所采用a相參考電壓uar,可以看出ua0很好地逼近uar。uaf為a相輸出電壓中的基波成分。
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圖7 單元串聯(lián)相電壓波形的生成[/align]
由于變頻器中點與電動機(jī)中性點不連接,變頻器輸出實際上為線電壓,由a相和b相輸出電壓產(chǎn)生的uab輸出線電壓可達(dá)10000v以上,為37階梯波。如圖7所示,為輸出的線電壓和相電壓的階梯波形,uab不僅具有正弦波形而且臺階數(shù)也成倍增加,因而諧波成分及dv/dt均較小。
變頻器輸出的三相電壓加到電動機(jī)上,產(chǎn)生電流使電機(jī)旋轉(zhuǎn),額定運(yùn)行時電機(jī)的電壓和電流(實測波形)如圖8所示,可看出由于輸出電壓的諧波很小,電機(jī)電流接近于正弦波。
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圖8 額定運(yùn)行時電機(jī)的電壓和電流(實測波形)[/align]
采用多重化疊加的方式,使變頻器輸出電壓的諧波含量很小,不會引起電動機(jī)的附加諧波發(fā)熱。其輸出電壓的dv/dt也很小,不會給電機(jī)增加明顯的應(yīng)力,因此可以向普通標(biāo)準(zhǔn)型交流電動機(jī)供電,而且無需降容使用。由于輸出電壓的諧波和dv/dt都很小,不需要附加輸出濾波器,輸出電纜也無長度要求。由于諧波很小,附加的轉(zhuǎn)矩脈動也很小,避免了由此引起的機(jī)械共振,傳動系統(tǒng)及軸承的磨損也大為降低。
5 技術(shù)方案
三煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收8萬煤氣柜煤氣1#、2#加壓機(jī)風(fēng)機(jī)實際應(yīng)用中主電路如圖9所示。
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圖9 主回路方案圖[/align]
當(dāng)變頻器出現(xiàn)嚴(yán)重故障時,系統(tǒng)能夠根據(jù)需要手動轉(zhuǎn)入工頻電網(wǎng)中,電機(jī)全功率運(yùn)行,(也可以自選擇采用手動或者自動相切換的方案)。本方案中 qs1和qs2、qs3分別為電機(jī)工頻、變頻運(yùn)行選擇隔離開關(guān)。各隔離刀閘之間要求用程序?qū)崿F(xiàn)嚴(yán)格可靠的機(jī)械互鎖和電氣閉鎖,以防止誤操作,同一狀態(tài)只允許qs1閉合工作或qs2和qs3閉合工作。
6 實際應(yīng)用設(shè)備參數(shù)
三煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收8萬煤氣柜煤氣1#、2#加壓機(jī)風(fēng)機(jī)實際參數(shù):
(1)風(fēng)機(jī)型號為01100-11,其性能如表1所示。
[align=center]表1 風(fēng)機(jī)參數(shù)

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(2)異步電動機(jī)型號為yaksp500-2,其性能如表2所示。
[align=center]表2 異步電動機(jī)參數(shù)

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(3)變頻器參數(shù)
名稱:高壓大功率變頻調(diào)速裝置
型號:jzhicon-ia-10/075;
額定輸入電壓:10000v;
額定輸出電壓:10000v;
額定輸出頻率:50hz;
額定功率:1250kva;
額定輸出電流:75a;
輸出頻率調(diào)節(jié)范圍:0~50 hz;
生產(chǎn)廠家:哈爾濱九洲電氣股份有限公司。
7 節(jié)能情況分析
7.1 電動機(jī)工頻運(yùn)行與變頻運(yùn)行工況對比,對比參數(shù)如表3所示
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表3 工、變頻運(yùn)行時參數(shù)對比[/align]
在現(xiàn)有負(fù)荷下,工頻運(yùn)行,實測電動機(jī)電流:35-40a,運(yùn)行頻率:50hz,出口擋板開度:50%
電動機(jī)變頻調(diào)速運(yùn)行時的工況:
變頻器一次電壓10kv,平均電流10-32a
電動機(jī)電流:運(yùn)行頻率:30hz-40hz, 變頻器輸出電壓:6000-8000v
輸出電流14-35a
出口擋板開度:100%
7.2 電動機(jī)工頻運(yùn)行時的耗電量
每小時耗電量:(35a÷59.4a)×850 kw×1h = 500 kw.h
每天耗電量:500 kw.h×24h = 12000 kw.h
每年耗電量:12000 kw.h×365天 = 4380000 kw.h
7.3 電動機(jī)采用高壓變頻調(diào)速裝置后的節(jié)電量
每年節(jié)電量:4380000kw.h - 928560 kw.h = 3451440kw.h
7.4 平均節(jié)電率
3451440 kw.h÷5014141.4 kw.h = 70%
7.5 年節(jié)約電費(fèi)(每臺)
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司綜合電價0.45元/ kw.h
年節(jié)約電費(fèi)(每臺)=3451440 kw.h×0.45元/ kw.h=1553148元=155萬元
8 應(yīng)用效果
其主要應(yīng)用效果還有:
(1)變頻起動對電網(wǎng)沒有任何沖擊。由于有變頻調(diào)節(jié),對于風(fēng)機(jī)可以實現(xiàn)變頻軟起動,風(fēng)機(jī)在低頻下啟動,啟動電流很小,啟動時間延長,避免了原來在較大慣性負(fù)荷情況下,數(shù)倍的額定起動電流對電網(wǎng)和機(jī)械設(shè)備的沖擊,有效延長了電機(jī)壽命。而且變頻還可以隨時起動或停止;
(2)按需調(diào)節(jié)風(fēng)量,避免浪費(fèi)。由于變頻器通過變頻調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速來控制風(fēng)機(jī)的送風(fēng)量而不再需要由風(fēng)門來調(diào)節(jié),其調(diào)節(jié)范圍可以從0%~100%;因而可以根據(jù)生產(chǎn)工藝要求隨意調(diào)節(jié)風(fēng)量,減少了不必要的浪費(fèi);
(3)變頻節(jié)能運(yùn)行,節(jié)約了大量能源。采用變頻使用后,不再使風(fēng)機(jī)一直處于滿負(fù)荷工作狀態(tài),另外風(fēng)機(jī)閥門處于全開狀態(tài),其節(jié)能效率顯著;
(4)降低風(fēng)機(jī)工作強(qiáng)度,延長使用壽命。采用變頻后,風(fēng)機(jī)的大部分工作時間都在較低的速度下運(yùn)行,因而大大降低了風(fēng)機(jī)工作的機(jī)械強(qiáng)度和電氣沖擊,將會大大延長風(fēng)機(jī)的使用壽命,降低維修強(qiáng)度;
(5)使用變頻后,由于啟動和停止時間都可以設(shè)定,減少了對煙道、風(fēng)道和風(fēng)門擋板的沖擊腐蝕,相應(yīng)的延長了很多零部件的使用壽命,有效的提高了相應(yīng)設(shè)備的檢修周期,節(jié)約了大量維護(hù)費(fèi)用;
(6)可使電動機(jī)與風(fēng)機(jī)直接相連接,減少傳動環(huán)節(jié)的費(fèi)用;
(7)電機(jī)和風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度下降,潤滑條件改善,傳動裝置的故障下降;
(8)系統(tǒng)壓力降低,對管道的壓力和密封等條件緩解,延長使用壽命;
(9)與dcs系統(tǒng)的可靠銜接,其完善的監(jiān)控性能和高可靠性提高了工作效率,減少了檢修和維護(hù)的工作量。
9 結(jié)束語
power smarttm高壓變頻系統(tǒng)由于其節(jié)能效果明顯,并且實現(xiàn)了電機(jī)軟啟動,延長了電機(jī)和風(fēng)機(jī)的使用壽命,由于風(fēng)門全開,極大的延長了風(fēng)門的使用和檢修周期,也減少了風(fēng)管的振動和摩擦。于2005年11月24日正式投入生產(chǎn)運(yùn)行,該變頻系統(tǒng)工作穩(wěn)定、性能可靠,即滿足了生產(chǎn)工藝的要求,又具有顯著的節(jié)能效果,在對三煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收8萬煤氣柜1#、2#煤氣加壓機(jī)系統(tǒng)上的應(yīng)用,有著不可磨滅的效能。