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高壓變頻器在大唐淮南洛河發(fā)電廠的應(yīng)用

時(shí)間:2008-07-10 15:04:00來源:dujing

導(dǎo)語:?介紹了洛河電廠凝泵變頻改造方案和高壓變頻器調(diào)試過程;為改善設(shè)備利用率、降低發(fā)電成本、提高控制精度
摘要 介紹了洛河電廠凝泵變頻改造方案和高壓變頻器調(diào)試過程;為改善設(shè)備利用率、降低發(fā)電成本、提高控制精度,洛河電廠采用高壓變頻裝置對(duì)凝泵高壓電機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制;試運(yùn)行結(jié)果顯示變頻改造后電機(jī)節(jié)能顯著,并能大大改善電機(jī)運(yùn)行工況,高壓電機(jī)的變頻改造方案是值得推廣的。 1 引言 中國(guó)大唐集團(tuán)公司安徽淮南洛河發(fā)電廠總裝機(jī)容量為4×300 MW機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配置兩臺(tái)互為備用的凝結(jié)水泵,流量調(diào)節(jié)采用傳統(tǒng)的閥門調(diào)節(jié)方式。因而存在以下弊端:節(jié)流損失大,能量浪費(fèi)嚴(yán)重;機(jī)組調(diào)峰時(shí)凝泵運(yùn)行效率大幅度降低;調(diào)節(jié)頻繁易導(dǎo)致閥門和執(zhí)行機(jī)構(gòu)損壞,設(shè)備維護(hù)量大;電機(jī)經(jīng)常處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)造成各部件磨損發(fā)熱;電機(jī)工頻起動(dòng)對(duì)電網(wǎng)和電機(jī)造成較大沖擊;自動(dòng)化程度低、控制精度差。為進(jìn)一步提高設(shè)備利用率,節(jié)能降耗,降低廠用電率。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間調(diào)研,洛河電廠選用了由上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司推薦的安川高可靠超節(jié)能矢量控制型高壓變頻器,將3#、4#。機(jī)組凝結(jié)水泵進(jìn)行變頻改造,從而省去由于閥門、擋板節(jié)流等帶來的功率損失,達(dá)到節(jié)能的目的,提高了發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 2 凝結(jié)水泵變頻改造 洛河電廠3#、4#機(jī)組凝結(jié)水泵參數(shù)為:額定電壓6kV、額定功率1000kW、額定電流116.4 A、額定轉(zhuǎn)速l 487 r/min,配備安川CIMR—MVlSDCl3C型高壓變頻器,系統(tǒng)接口和DCS邏輯組態(tài)設(shè)計(jì)更改由新華集團(tuán)公司完成。 2.1 高壓變頻器節(jié)能原理簡(jiǎn)介 對(duì)于水泵,由流體動(dòng)力學(xué)理論可以知道,流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比;扭矩與轉(zhuǎn)速二次方成正比;而泵的功率則與轉(zhuǎn)速的三次方成正比。用n、N分別表示轉(zhuǎn)速和功率,腳標(biāo)“0”均表示額定工況參數(shù)。當(dāng)流量由額定值Q0降至Q時(shí),與額定功率Ⅳ0比較,采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)的電機(jī)的功耗為:
當(dāng)流量由100%降到70%,則轉(zhuǎn)速相應(yīng)降到70%,而電機(jī)的功耗降到34.3%,即節(jié)約電能65.7%。扣除閥門調(diào)節(jié)時(shí)的功耗與額定功耗的差、轉(zhuǎn)速下降引起電機(jī)的效率下降等因素,節(jié)電效果也是非常顯著的。 2.2電氣主回路的改道 鑒于凝泵的冗余配置和安川高壓變頻器的高可靠性,此次凝泵變頻改造未考慮工頻/變頻切換回路。電氣主回路設(shè)計(jì)如圖l所示,電源由廠用電母線經(jīng)電廠原有高壓斷路器QF后送至高壓變頻器,變頻器將電能變換頻率后直接驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。此種設(shè)計(jì)只增加一臺(tái)變頻器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,投資和占地較低。 [align=center] 圖1電氣主回路圖[/align] 2.3系統(tǒng)接口設(shè)計(jì) 變頻裝置共用到DI2點(diǎn)——變頻器運(yùn)轉(zhuǎn)/停止指令;DO5點(diǎn)——變頻器準(zhǔn)備結(jié)束/運(yùn)轉(zhuǎn)/輕故障報(bào)警/重故障報(bào)警/自保護(hù)跳高壓開關(guān);A11點(diǎn)——DC4—20mA速度指令;A12點(diǎn)——頻率輸出/電流輸出。 接口圖如圖2所示: [align=center] 圖2接口圖[/align] 2.4邏輯組態(tài) 當(dāng)變頻器正常使用時(shí),變頻器與工頻備用凝泵互為聯(lián)鎖:當(dāng)變頻器跳閘時(shí)工頻備用凝泵聯(lián)鎖啟動(dòng);當(dāng)變頻器運(yùn)行且凝結(jié)水母管壓力低,聯(lián)鎖信號(hào)為真時(shí)工頻備用凝泵啟動(dòng)。 原除氧器水位調(diào)節(jié)閥控制保留,作為調(diào)節(jié)的后備手段;增加變頻調(diào)速泵跳閘,啟動(dòng)備用定速泵;定速泵跳閘時(shí)聯(lián)啟調(diào)速泵,設(shè)置轉(zhuǎn)速最大。 3 變頻系統(tǒng)的調(diào)試 此次變頻系統(tǒng)改造,僅用一天就完成安裝測(cè)試,并完成變頻器在各種工況不同負(fù)載下的試運(yùn)行,運(yùn)行狀況良好。為保證設(shè)備的安全運(yùn)行,變頻器在主電源上電前,還依次進(jìn)行了變壓器絕緣檢測(cè)和控制電源確認(rèn)等試驗(yàn)。 變頻器柜檢查與加固。檢查柜面及內(nèi)部的部件,確認(rèn)沒有損壞和螺釘松動(dòng)等情況;確認(rèn)接線位置和接地情況良好;電機(jī)側(cè)的聯(lián)軸器已斷開。 變壓器絕緣測(cè)定。檢測(cè)變壓器的對(duì)地絕緣性能,實(shí)測(cè)值為2 000 MQ,大于標(biāo)準(zhǔn)30 MQ,檢測(cè)合格。 控制電源確認(rèn)。控制電源為冷卻風(fēng)扇和變頻控制器提供用電,檢測(cè)從控制電源主回路開始,依次檢測(cè)控制基板各用電模塊,目的是保障變頻器主電源上電前各控制電源的正常運(yùn)行。檢測(cè)結(jié)果表明各控制電源良好。 自學(xué)習(xí)模式。此模式是安川高壓變頻器所特有的,通過這一模式變頻器能夠自動(dòng)讀取電動(dòng)機(jī)參數(shù),根據(jù)這些參數(shù)完成變頻器最佳運(yùn)行和矢量控制環(huán)境設(shè)置。在自學(xué)習(xí)模式執(zhí)行前,需利用變頻器自帶的點(diǎn)動(dòng)功能,確定電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向。 電機(jī)操作測(cè)試(無負(fù)載)。在電機(jī)帶負(fù)荷前,為保證變頻器的可靠運(yùn)行,首先進(jìn)行變頻器帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)試驗(yàn)。檢測(cè)數(shù)據(jù)如表1所示,結(jié)果顯示變頻器運(yùn)行正常。 [align=center]表1 電機(jī)無負(fù)載操作測(cè)試數(shù)據(jù) [/align] 電機(jī)操作測(cè)試(負(fù)載)。此項(xiàng)測(cè)試變頻器帶載運(yùn)行狀況,試驗(yàn)過程根據(jù)不同的頻率范圍分為幾個(gè)階段,待變頻器在每個(gè)頻率階段的各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定后再逐步向高頻率階段運(yùn)行。檢測(cè)數(shù)據(jù)如表2所示,結(jié)果顯示電機(jī)變頻運(yùn)行后,不同負(fù)荷下電機(jī)的輸入電流和輸入電壓顯著減小。 [align=center]表2電機(jī)無負(fù)載操作測(cè)試數(shù)據(jù) [/align] 電機(jī)操作試驗(yàn)(負(fù)載轉(zhuǎn)速0—100%60 s)。檢測(cè)變頻器帶載加速能力,加速時(shí)間設(shè)定60 s。波形顯示,變頻器加速過程運(yùn)行平穩(wěn),狀況良好。 電機(jī)操作試驗(yàn)(負(fù)載轉(zhuǎn)速0~100%30 s)。此項(xiàng)檢測(cè)變頻器帶載加速能力,加速時(shí)間設(shè)定30 s。波形顯示,變頻器加速過程運(yùn)行平穩(wěn),狀況良好。 機(jī)組實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)(變頻狀態(tài)下調(diào)門開度均設(shè)定在100%)。 [align=center] 圖3電機(jī)60 s加速錄波圖 圖4電機(jī)30 8加速錄波圖[/align] 由表3數(shù)據(jù)分析可得,變頻改造后節(jié)能效果顯著,經(jīng)粗略估算,原工頻運(yùn)行時(shí)相同工況下4#機(jī)組凝結(jié)水泵一天耗電約20 000 kW•h,現(xiàn)變頻改造后4#機(jī)組凝結(jié)水泵所耗電量減少至10 000 kW•h。 [align=center]表3實(shí)際運(yùn)行狀況性能對(duì)比 [/align] 4 變頻改造后所帶來的其它效益 4.1 減少電機(jī)啟動(dòng)電流 電機(jī)直接工頻啟動(dòng)的最大啟動(dòng)電流為額定電流的7—8倍,電機(jī)軟啟動(dòng)器也要達(dá)到2.5倍。而由變頻器起動(dòng)的負(fù)荷曲線可以發(fā)現(xiàn)它啟動(dòng)時(shí)基本沒有沖擊,最大啟動(dòng)電流僅略高于電機(jī)額定電流。因此變頻調(diào)速解決了電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的大電流沖擊問題,消除了大啟動(dòng)電流對(duì)電機(jī)、傳動(dòng)設(shè)備和主機(jī)的沖擊,降低了日常的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。 4.2 延長(zhǎng)設(shè)備壽命 變頻調(diào)速改變了電機(jī)轉(zhuǎn)速變化的加減速特性曲線,沒有應(yīng)力負(fù)載作用于軸承上,延長(zhǎng)了軸承、電機(jī)的壽命。同時(shí)有關(guān)數(shù)據(jù)說明,機(jī)械壽命與轉(zhuǎn)速的倒數(shù)成正比,降低凝泵轉(zhuǎn)速可成倍地提高凝泵壽命,凝泵使用費(fèi)用自然就降低了。 4.3 降低噪音 我廠凝結(jié)水泵改用變頻器后,降低水泵轉(zhuǎn)速運(yùn)行的同時(shí),噪音將大幅度地降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低50%時(shí),噪音可減少十幾個(gè)絕對(duì)分貝。同時(shí)消除了停車和啟動(dòng)時(shí)的打滑和尖嘯聲,克服了由于調(diào)門線性度不好,調(diào)節(jié)品質(zhì)差,引起管道錘擊和共振,造成給水系統(tǒng)上水管道強(qiáng)烈震動(dòng)的缺陷,凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行后,噪音、振動(dòng)都大為減少,變化相當(dāng)可觀。 5 結(jié)論 從試遠(yuǎn)行結(jié)果來看:變頻器運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)良;修改后的控制系統(tǒng),邏輯通順明了,過程操作簡(jiǎn)單,總體狀況達(dá)到期望目標(biāo)。總之,大型汽輪發(fā)電機(jī)組凝泵推廣使用變頻調(diào)速器,可以大幅度降低廠用電率,減少發(fā)電成本,提高競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

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