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臺達VFD-B系列變頻器在倍捻機上的應(yīng)用

時間:2008-11-13 09:48:00來源:zhangting

導(dǎo)語:?傳統(tǒng)的倍捻機由一臺主電機拖動,經(jīng)過齒輪箱傳動完成錠子旋轉(zhuǎn)、卷繞輥轉(zhuǎn)動、橫動移紗桿往復(fù)運動這三部分動作。
一.項目簡介 宜昌紡織機械有限公司是中國紡織機械(集團)總公司的骨干企業(yè);現(xiàn)棣隸屬于經(jīng)緯紡織機械股份有限公司;是專業(yè)生產(chǎn)紡織機械中捻線機的廠家;其生產(chǎn)的直捻機系列、玻璃絲捻線機系列、倍捻機系列、細紗機系列、針織圓緯機系列產(chǎn)品深受用戶好評。隨著中國加入WTO,棉紡織品市場越來越被看好;特別是高支純棉紗需求越來越大。因此,在工藝上用新型倍捻機代替?zhèn)鹘y(tǒng)倍捻機是必然趨勢。 二.系統(tǒng)介紹 傳統(tǒng)的倍捻機由一臺主電機拖動,經(jīng)過齒輪箱傳動完成錠子旋轉(zhuǎn)、卷繞輥轉(zhuǎn)動、橫動移紗桿往復(fù)運動這三部分動作。各個傳動部件靠4個齒輪箱傳動,橫動移紗靠成形凸輪實現(xiàn)。經(jīng)過市場調(diào)研,針對傳統(tǒng)倍捻機齒輪箱加工難度大、運轉(zhuǎn)噪聲大、漏油、特別是變換品種時間長和復(fù)雜等缺點。率先在國內(nèi)設(shè)計出以西門子S7-200可編過程控制器CPU226為主控制單元,控制全機132個單錠電機錠子速度(臺達變頻器控制),卷繞電機速度(臺達變頻器控制),橫動移紗電機速度(日本松下交流伺服驅(qū)動器控制),用TD200文本顯示器設(shè)置和顯示工藝參數(shù)的控制方案。取消4個齒輪箱及全部工藝變換齒輪,取消移紗成形凸輪機構(gòu)。對主軸轉(zhuǎn)速信號采用高速計速,對卷繞輥進行測速,同時得到紗線加捻長度L=2πr/每轉(zhuǎn);通過在TD200文本顯示器上用中文設(shè)置工藝參數(shù)如:錠子速度、捻度、交叉角α、定長等;按F1-F4鍵對應(yīng)為甲班、乙班、丙班、丁班,任意時刻均可換班次,同時產(chǎn)量相對應(yīng)于班次計量。對運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的故障信息均在TD200文本顯示器上用中文顯示出來,為排除故障提供方便。并能實時顯示年、月、日為工廠查抄報表提供方便??傊?有變換品種快、維護操作方便,工藝參數(shù)設(shè)置簡單,只需要1分鐘就可以完成,自動化程度高,適應(yīng)市場需要等特點。 該機所用臺達自動化產(chǎn)品的型號、數(shù)量、類型如下圖:
三.控制系統(tǒng)構(gòu)成 1.硬件配置 1.1 由西門子S7-200系列中CPU226為控制中心,硬件配置如下: 松下伺服驅(qū)動器 VFD-B錠子變頻器 VFD-B卷繞變頻器 TD200文本顯示器 Q0.0 Q0.1 PORT1 PORT0 CPU226(DC/DC/DC) I0.0 I0.1 錠子 卷繞 速度 速度 1.2 S7-200可編過程控制器的特點 西門子S7-200系列中CPU226可編過程控制器,性能價格比高,它的主要特點和性能如下: ① 6個高速計數(shù)器,每個30KHZ。倍捻機錠子速度為5000-15000轉(zhuǎn)/分,而脈沖數(shù)為8個/轉(zhuǎn),其它型號PLC計數(shù)器(一般為5 KHZ)不能滿足計數(shù)要求;而CPU226高速計數(shù)器能滿足要求。 ② 2個脈沖輸出點,每個20KHZ。橫動移紗由交流伺服驅(qū)動器完成,152MM的動程橫動移紗桿要1分鐘往返80次;其脈沖信號要求達20KPPS,而CPU226脈沖串輸出PTO功能正好滿足該要求。 ③ 2個RS485通迅口,用PPI方式可以和TD200文本顯示器連接。用自由口方式,可以和兩臺臺達VFD-B型變頻器連接,實現(xiàn)遠程通迅。 ④ 內(nèi)置EEPROM,可永久性地存儲用戶程序和其它重要參數(shù),而不需要后備電池。 ⑤ 具有結(jié)構(gòu)緊湊、編程簡單、抗干擾能力強、可靠性高等特點。 1.3 西門子TD200文本顯示器的特點 ① TD200文本顯示器具有牢固的、具備IP65保護級別的塑料前面板; ② 采用了具有備光的高效率的LCD液晶顯示器; ③ 內(nèi)置連接通迅電纜的接口,在短距離(2.5米)無需外接電源; ④ 能顯示二行20個中文漢字。最多可顯示80多條信息,每條信息最多4個變量的狀態(tài),每屏最多可顯示40個字符。 ⑤ 前面板上具有8個可編程的功能鍵(F1-F8) ⑥ 利用S7-200編程軟件,可方便地對它進行編程。 1.4 系統(tǒng)PLC開關(guān)量輸入表 I0.0 — 錠子速度 I0.1 — 卷繞速度 I0.3 — 左換向接近開關(guān) I0.4 — 右換向接近開關(guān) I0.5 — 左換向限位開關(guān) I0.6 — 右換向接近開關(guān) I1.0 — 機器停車按鈕 I1.1 — 機器起動按鈕 I1.3 — 編程開關(guān)“關(guān)”位 I1.4 — 編程開關(guān)“開”位 I2.1 — 錠子變頻器故障報警點 I2.2 — 卷繞變頻器故障報警點 I2.3 — 伺服驅(qū)動器變頻器故障報警點 1.5 系統(tǒng)PLC開關(guān)量輸出表 Q0.0 — 伺服驅(qū)動器脈沖串信號 Q0.1 — 伺服驅(qū)動器方向信號 Q1.0 — 錠子變頻器使能 Q1.1 — 錠子變頻器方向(S捻,Z捻) Q1.2 — 卷繞變頻器使能 1.6 CPU226的通迅口PORT1與2臺臺達VFD-B型變頻器采用自由口通迅(MODBUS通訊協(xié)議8,E,1forRTU),完成頻率的寫入、啟動、停車的控制。 CPU226的通迅口PORT0連接TD200文本顯示器,完成工藝參數(shù)的設(shè)置和顯示,其它故障報警、班次、時間、紗線長度的顯示。 CPU226的Q0.0和Q0.1采用PTO脈沖串輸出,控制交流伺服驅(qū)動器。 1.7 錠子變頻器和卷繞變頻器采用臺達VFD-B系列變頻器,橫動移紗采用日本松下交流伺服驅(qū)動器MSDA083A1A型。 2.程序的編制 程序采用以主程序為主干,以子程序和中斷程序為支干的樹狀程序結(jié)構(gòu)。 2.1 主程序負責控制程序的運行,子程序的調(diào)用和中斷事件的處理。子程序主要包括初始化子程序,完成具體事件子程序,系統(tǒng)監(jiān)控子程序等共16個。中斷程序主要是時間中斷和事件中斷程序,和PTO處理中斷程序共7個。 2.2 子程序是程序的主要組成部分 ① 初始化程序 包括上電初始化程序SBR1(錠子和卷繞變頻器初始化)和啟動初始化程序SBR10(橫動PTO脈沖輸出初始化計算和啟動參數(shù)的計算)。 ② 完成具體事件子程序 主要包括錠子和卷繞速度測定,超出正常范圍的判斷和處理程序SBRO。卷繞運行序SBR2、橫動運行程序SBR3、班產(chǎn)量程序SBR4、橫動啟動段控制程序SBR5、橫動停車段控制程序SBR6、全機停車程序SBR7、通迅用計算BCC程序SBR9、通迅用發(fā)送和初始化XMT定時器程序SBR11、卷繞啟動段控制程序SBR12、全機零位程序SBR13、卷繞停車段控制程序SBR14、錠子速度控制程序SBR15。 ③ 系統(tǒng)監(jiān)控程序 包括故障檢測程序SBR8。 2.3 中斷程序 發(fā)送結(jié)束的中斷處理程序INT0 發(fā)送超時的中斷處理程序INT1 接收字符中斷處理程序INT2 接收起時中斷處理程序INT3 橫動交叉角α變換中斷程序INT4 橫動起動中斷程序INT5 橫動停車中斷程序INT6 2.4 TD200文本顯示器的顯示程序:利用S7-200編程軟件,能很容易地編制顯示程序,參數(shù)的顯示屏和設(shè)定屏的顯示程序主要在VB區(qū)。同時,在主程序中對功能鍵F1~F8作了定義 F1-F4 甲、乙、丙、丁四個班次設(shè)定和產(chǎn)量清零 F5 故障復(fù)位 F6 總產(chǎn)量清零 F8 工藝參數(shù)顯示 2.5 程序框圖附后 2.6 程序(略) 四.控制系統(tǒng)的功能 YF1702倍捻機全機有132個單錠單電機,由西門子S7-200系列中CPU226可編過程控制器作為控制核心,以TD200文本顯示器為人機界面窗口,以臺達VFD-B系列變頻器和日本松下伺服驅(qū)動器為主要控制對象的機種。倍捻機的主要指標紗線捻度不勻率要小于3.5%。這就要求錠子速度與卷繞速度始終保持為恒定值關(guān)系;要求控制錠子速度和卷繞速度的變頻器有很高的性能,綜合考慮決定采用臺達VFD-B系列變頻器。而卷繞速度是由卷繞輥速度與橫動移紗速度合成得來。又因為紗線成形需要要進行防迭處理,紗線每經(jīng)過一段長度交叉角α就要變化一次,但要求卷繞輥速度與橫動移紗速度的合成速度始終保持不變。 2×n錠子速度 T(捻度) =U卷繞速度 U卷繞輥速度 U卷繞速度 α U橫動移紗速度 U 卷繞輥速度 = U卷繞速度 ·cos α(交叉角) U 橫動移動速度 = U卷繞速度·sin α(交叉角) 該機在起動階段、運行階段、減速停車階段要求各電機保持相應(yīng)的比例關(guān)系做到同步;而各電機的目標值,加減速斜率都動態(tài)的,而且在起動停車過程中更難控制同步,如何解決這一問題是項目成功的關(guān)鍵。我的方法是以錠子速度為基準值,把各速度曲線微分,把變速曲線細分為多個t,每經(jīng)過一個t就會有一組新的目標值,由變頻器的一個新定值控制每個t時間內(nèi)的加減速過程,如果t足夠小(200ms),這時t時間內(nèi)的速度變化過程所產(chǎn)生的誤差就在要求范圍內(nèi),實現(xiàn)它采用西門子S7-200可編過程控制器PLC與臺達VFD-B系列變頻器通迅的方式來完成。而在運行階段,每30秒鐘對錠子速度和卷饒速度進行檢測,判斷它是否在允許范圍內(nèi),若超過范圍,還要判斷是上超差還是下超差,然后S7-200PLC通過通訊方式修正變頻器頻率值,使之回到正常范圍內(nèi),保證紗線的關(guān)鍵品質(zhì)。 五.結(jié)束語 經(jīng)過試制該機各方面性能指標均達到設(shè)計要求,在今年10月份北京國際紡織機械展覽會上將要展出。今后這種單錠單電機的自動控制方式是紡織機械的發(fā)展方向。

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