摘要:詳細介紹了在石灰窯電氣控制系統(tǒng)中,利用嵌入式PROFIBUS—DP總線橋與用戶單片機系統(tǒng)組成智能儀表,將傳統(tǒng)的PLC控制方法改造為數據總線控制,在節(jié)約大量資金的同時提高了系統(tǒng)運行的可靠性和現場控制與改造的方便性。
關鍵詞:數據總線技術;石灰窯;智能儀表;技術改造
[b][align=center]The application of the PROFIBUS-DP bus technology to the technical
transformation of all electric control system for a lime-kiIn[/align][/b]
DI Min—yan ,YAO Yong ,LIU Heng。,LI Jin—xin
[align=center](1.Occupatmnal College under Hebei Normal University,Hebei Shijiazhuang 050031,China;
2.Shijiazhuang-Xinhna Industrial Furnace Co.Ltd,ditto)[/align]
Abstract:This paper presents the technical transformation of an electric control system for a limekiln.Its intelligent instrumentation is composed of the PROFIBUS~DP bridge and a single—chip microcomputer system.which can change the traditional PLC control techniqure to a data bus control method,thUSsaving on a great amount of fund and improving the operating reliability and controlability at the workingfield as well as facilitating its transformation.
Key words:date bus technology;lime—kiln;intelligent instrumentation;technical tansformation
0 引言
電氣控制系統(tǒng)中隨著PLC的問世,用PLC內部程序(虛擬繼電器)代替實際繼電器控制,已經得到廣泛應用。隨著PLC的不斷發(fā)展,控制功能越來越強大,一臺PLC可同時控制幾十臺變頻器,但控制信號的增加,需要大量的控制電纜和顯示裝置。尋求一種更高速度、更低成本、低功耗、高可靠性的控制系統(tǒng),擺在我們面前。使用PROFIBUS—DP總線技術是目前最好的方法。
1 PROFIBUS—DP技術應用簡介
PROFIBUS是一種國際化、開放式、不依賴于設備生產商的現場總線標準,非常適合于電氣控制系統(tǒng)。
PROFIBUS通信協(xié)議已經在很多領域得到了廣泛應用,但PROFIBUS—DP從站的開發(fā)必須符合使用者的要求,所以開發(fā)PROFIBUS—DP智能從站越來越受到人們的重視,但由于PROFIBUS協(xié)議的復雜和繁瑣性,目前國內大多數廠家使用的PROFI.BUS—DP智能從站產品都是進口的。
2006年北京鼎實有限公司開發(fā)的嵌入式PRO—FIBUS總線橋,提供了一個簡單的接口,它廣泛用于變頻器、電機啟動保護裝置、智能高低壓電器、電氣測量裝置、各種變送器、智能現場測量設備及儀表等等。
[b]2 PROFIBUS—DP技術在石灰窯電氣控制系統(tǒng)改造中的應用
2.1 石灰窯電氣控制系統(tǒng)中使用PROFIBUS—DP[/b]
技術的必要性
石灰窯電氣控制系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的PLC控制方式見圖1,動力線和控制線都直接接入主控室柜內。由于石灰窯電氣控制系統(tǒng)龐大(例如某鋼廠所用石灰窯PLC控制系統(tǒng)中,數字量用了大約1 500點,模擬量用了大約600個點,變頻器20臺),且電氣設備分散,控制線用量很大,一套300 t石灰窯控制信號電纜的造價約占總電纜金額的40%。
通過加入智能儀表,使用PROFIBUS—DP總線技術(見圖2),一方面由于現場設備使用統(tǒng)一的通信協(xié)議,控制器只需用一根通信電纜就將分散的現場設備連接,完成對所有現場設備的監(jiān)控,從而除去了控制中的傳輸導線,可節(jié)約資金30萬。另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的電氣控制系統(tǒng),大捆大捆的傳輸導線需要單獨挖電纜溝或架電纜橋架,給施工帶來很多不便,且對檢修、維修也帶來很大困難。從站的建立,保證了控制的可靠性和維修、改造的方便性。尤其對于現場控制帶來了極大的方便,人們可以在現場根據運行設備的情況,通過智能儀表給PLC和變頻器發(fā)布命令,控制電機的啟動、停止、正轉、反轉、調速等。
2.2 從站硬件組成
從站的核心是筆者自行開發(fā)的智能儀表,其結構框圖見圖3。
它由兩大部分組成,第1部分是嵌入式PRFI—BUS總線橋;第2部分是用戶產品模板:包括了用戶單片機、數據采集、數據輸出、鍵盤控制、輸出顯示和地址設置6大部分。RS485總線驅動器一側與9針D型插座相連,另一側通過光耦與SPC3相連。
2.2.1 嵌入式PROFIBUS總線橋
PRFIBUS接口部分,采用北京鼎實有限公司開發(fā)的嵌入式PRFIBUS總線橋PB—OEM2一SE接口板[1],其中的CPU使用AT89S52單片機,由于使用Siemens PLC(s7—300)作主站,所以選用Siemens的從站協(xié)議芯片SPC3來連接PROFIBUS—DP主站與從站。對AT89S52而言,SPC3相當于它擴展的一個外部RAM,是一個集成有PROFIBUS—DP協(xié)議的DP總線橋芯片。
SPC3的內部結構見圖4,SPC3芯片中包括方式寄存器、狀態(tài)寄存器、中斷寄存器和各種緩沖器指針和緩沖區(qū);內部含有1.5kB的RAM,帶有11位地址線的并行接口。另外,SPC3內部還集成了1個看門狗計數器,可工作于3種不同的狀態(tài):波特率監(jiān)測、波特率控制和DP控制。當應用處理器出現故障時,PROFIBUS—DP將被禁止,這樣就不至于危及外圍設備。作為SPC3的心臟,微序列器控制著整個工作過程。在UART中,并行數據流和串行數據流完成交換[2]。
CPU與SPC3的接口電路見圖5,SPC3有內部地址解碼電路,所以,AB8~AB10接地。此時DB7~ DB0是數據地址復用總線,可以產生低8位的數據和地址,高4位地址由AB0~AB3產生,AB4~AB7產生SPC3的片選信號,只有AB4~AB7同時為0時才選中SPC3。
目前,能滿足12Mbps波特率的驅動芯片有SN65ALS176 SN65ALS1176 SN75ASL176、ADM1485、SN65HVD1176等。采用光電隔離主要是為了消除來自外界的干擾,能滿足12Mbps波特率的光耦有HCPL7720、HCPL0720、HCPL7721、HCPL0721、HCPL7710等。另外要求電源也要采取隔離措施,如加變壓器隔離或采用DC—DC模塊。
2.2.2 用戶產品模板部分
其核心部分是一個AT89C51單片機,單片機接口分配電路見圖6。
1)數字量輸入部分(見圖7)
設備(電機)的模擬量采用了RC電路濾波,經光耦隔離,再由施密特觸發(fā)器整形,變?yōu)閿底至枯斎隒PU。RC電路濾波以減小因觸點機械顫抖而造成的誤操作。為了減小電路板的體積,使總體結構更加美觀和緊湊,還可以采用軟件防顫,同樣可以達到滿意的效果,但程序運行速度減慢了。
2)數字量輸出部分(見圖8)
數字量輸出部分采用了74LS373鎖存器推動電耦,經大功率三極管3DD15輸出。采用74LS563鎖存器的目的,一是74LS373的驅動能力較大,可以直接推動電耦;二是74LS373具有鎖存功能,可以方便地掛在總線上,同時CPU不慎死機跑飛,由看門狗復位時,能保持輸出不變,防止抖動造成的誤動作。
3)鍵盤(見圖9)
DP從站除了為完成基本的數字量輸入/輸出外,還將變頻器的一部分控制參數通過DP傳送給PLC,用于變頻器的現場調試,如正轉、反轉、啟動、停轉及頻率的設定。為了完成多種功能,鍵盤采用典型電路結構,6個鍵盤采用矩陣式排列,且用軟件進行防顫。
4)顯示部分
為了給用戶和調試人員提供一個良好的交互界面,采用點陣式液晶全漢字操作界面,不僅可以清楚了解各個輸入輸出點的詳細情況,而且還可以在現場觀看設備的運行情況,調試變頻器,實現電機的正轉、反轉、啟動、停轉及頻率的設定,不必再跑去操作室。這種可現場調試變頻器的功能,給調試人員帶來極大的方便。
3 軟件設計
軟件的主體部分是對DP總線橋的讀寫,通過對DP總線橋的讀寫來完成對數據的處理。此接口板專為自主開發(fā)PROFIBUS產品的廠家以OEM方式提供PROFIBUS接口。用戶不需要了解PROFIBUS開發(fā)技術,不需要購買PROFIBUS開發(fā)系統(tǒng);不需要自己編寫GSD文件,用戶產品的CPU通過串行接口向接口板讀/寫、輸入/輸出數據,接口板自動轉換成PROFIBUS—DP協(xié)議與PROFIBUS主站通信。即DP總線橋通過應答方式來對儀表傳送所有數據。
4 結束語
該項目是專為某鋼廠石灰窯電氣控制系統(tǒng)改造的。改進設計前和改進后300 t石灰窯電氣控制系統(tǒng)部分性能指標變化見表1。按表1初步計算改進設計后石灰窯可節(jié)約成本38萬元,同時提高了控制系統(tǒng)的可靠性和控制的方便性,深受用戶歡迎。
參考文獻:
[1] 北京鼎實創(chuàng)新科技有限公司.嵌入式PROFIBUS總線橋及開發(fā)調試試驗系統(tǒng)[Z].2006.
[2] 邯朝輝,廖雪超.基于nn6bus—Modbus總線橋的siellons—s7系列PLC與Modbus RTU的通訊[J].電氣
自動化,2006,28(5):41—45.
編 輯: 黃令軍