摘 要: 系統(tǒng)介紹了PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線技術(shù)在南昌鋼鐵有限責(zé)任公司棒材廠自動控制系統(tǒng)中的應(yīng)用。利用這一技術(shù),將PIE與PIE ,PIE 與分布式I/O,PIE 與6RA70全數(shù)字直流傳動裝置連接起來,實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確的控制。它對同類企業(yè)技術(shù)改造項目中應(yīng)用該技術(shù)有著借鑒作用。
關(guān)鍵詞: PROFIBUS—DP;現(xiàn)場總線;棒材生產(chǎn)線;應(yīng)用
Application of PROFIBUS——DP Site General Line Technology in Bar Production·-line
WAN Yun,GUO Qi
(Nanchang Iron and Steel Co.,Ltd.,Jiangxi Nanchang 330012,China)
Abstract: The application of PROFIBUS—DP site general line technology in automatic control system at Nansteel bar plant is intro—duced.Using site general line technology,PIE and PIE ,PIE and distribution I/O,PIE and 6RA70 device of total number D.C.driving arelinked-up.a(chǎn)nd fast and aecurate control is achived.Meanwkile,it Can provide reference to the same enterprise.
Key Words: PROFIBUS— DP;site general line;bar production-line;application
1 概述
現(xiàn)場總線技術(shù)是當(dāng)今世界各國都在關(guān)注的熱點課題,以現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)的全數(shù)字控制系統(tǒng)將成為2l世紀(jì)自動化控制系統(tǒng)的主流。何謂現(xiàn)場總線?根據(jù)國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場總線基金會的定義,現(xiàn)場總線是連接智能現(xiàn)場設(shè)備和自動化系統(tǒng)的數(shù)字式、雙向傳輸、多分支結(jié)構(gòu)的通信網(wǎng)絡(luò)。遵循ISO的OSI(Open System Interconnection)開放系統(tǒng)互聯(lián)參考模型的全部或部分通訊協(xié)議。開放性、分散性、低成本是現(xiàn)場總線最顯著的基本特征.它的出現(xiàn)將使傳統(tǒng)的自動控制系統(tǒng)產(chǎn)生重大變革。
南昌鋼鐵有限責(zé)任公司(南鋼公司)全連軋棒材生產(chǎn)線是馬鞍山鋼鐵設(shè)計研究院負(fù)責(zé)總體設(shè)計的一條全國產(chǎn)化的棒材生產(chǎn)線,其自動控制系統(tǒng)就采用了西門子的過程現(xiàn)場總線PROFIBUS(Process Field.bus)網(wǎng)絡(luò),在硬件配置、軟件編程上充分應(yīng)用了PROFIBUS的資源實現(xiàn)了工控機、PLC、遠程I/O、直流調(diào)速裝置、交流變頻裝置及現(xiàn)場智能儀表的通信連接,實現(xiàn)了真正意義上的“三電一體”,是南鋼 司目前最先進的自動控制系統(tǒng)。
PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線既簡單,又便宜,并且有較高數(shù)據(jù)傳送速度,采用RS485傳輸技術(shù),其傳輸速度可在9.6 kb~12 Mb范圍內(nèi)選擇,傳輸介質(zhì)為雙絞線或光纜,傳輸距離為1 200~100 In(取決于傳輸速度)。當(dāng)總線啟動時.所有連到總線上的裝置應(yīng)該被設(shè)成相同的速度,總線按令牌方法進行存取,即在一個邏輯環(huán)中,主站取得了在一個確定時間窗口的發(fā)送資格,在這個時間窗口內(nèi),主站與其他主站或與下一級主一從過程中的從站進行通訊。
[b]2 控制系統(tǒng)的組成及硬件配置
2.1 組成[/b]
根據(jù)工藝流程,全廠自動控制系統(tǒng)分為兩級:過程控制級和設(shè)備控制級。過程控制級負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和過程監(jiān)控,設(shè)備控制級則對軋線上所有傳動設(shè)備分區(qū)進行控制。
由5臺 一400 PLC和4臺工控機通過高傳輸速度的以太網(wǎng)構(gòu)成了本系統(tǒng)的過程控制級。每臺PLC下設(shè)若干ET200M遠程I/O站及西門子變流傳動裝置,它們之間通過PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò)進行通信,構(gòu)成了本系統(tǒng)的設(shè)備控制級。整個自控系統(tǒng)共有4條PROFIBUS—DP網(wǎng)線,分別對應(yīng)于1— 4號PLC。見圖1。

2.2 配置
PLC:西門子 一400系列,其中1號、5號PLC的CPU選用414—3 DP;2號PLC的CPU選用416—2 DP;3號、4號PLC的CPU選用414—2 DP;
監(jiān)控站:研華工控機Intel pentium ll 450 MHz;
彩色顯示器:48 cm,SVGA;
監(jiān)控軟件:winCC V4.0以上軟件包。
3 主站
用于主站的PLC全部使用西門子S 一:400系列,該型PLC的CPU數(shù)字處理能力強,帶有內(nèi)部集成的PROFIBUS—DP接口,其特點是組態(tài)靈活,速度快,操作簡潔。整個系統(tǒng)用了5臺PLC,1 4號PLC作為4個主站,對應(yīng)了4條PROFIBUS—DP網(wǎng)線,5號PLC用于加熱爐自動化儀表的控制與檢測。1號PLC完成在網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下,加熱區(qū)設(shè)備及液壓站的順序控制;2號PLC完成在網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下軋制區(qū)設(shè)備及軋機的順序控制和閉環(huán)控制(主要有1~6號活套控制、1~18號軋機速度級聯(lián)控制、速度補償超前控制等);3號PLC完成在網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下1~3號飛剪及剪前變頻輥道的順序控制和閉環(huán)控制;4號PLC完成在網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下冷床區(qū)和精整區(qū)設(shè)備的順序控制。
4 ET200M從站
ET200M是一種應(yīng)用S1—300模塊系列的模塊化分布式的I/O裝置,它通過接口模塊IM153與PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線相連。本系統(tǒng)用屏蔽雙紋線分別將主站CPU的DP接口與各自控制區(qū)域內(nèi)所有ET200M從站DP接口依次串接,在S7一40O硬件配置時。用STEP7軟件為主站和從站分配總線地址。本系統(tǒng)中,4個主站的DP地址都是2。
本系統(tǒng)中,1號PLC主站有l(wèi)2個ET200M從站,分別控制了1CS,2CS,8CS、推鋼機液壓站、出鋼機液壓站、粗軋、中軋、精軋、軋機液壓站和MCC(一)(低壓配電柜)的I/O點,這些從站的DP地址為3~14;2號PLC主站有一個ET200M從站,控制了3CS上l~ 18號軋機操作的I/O點,其DP地址為3;3號PLC主站也只有一個ET200M從站,控制了3CS上1~3號飛剪操作的I/O點,其DP地址為3;4號PLC主站有7個ET200M 從站,分別控制了4CS,5CS,6CS,7AOC、冷床液壓站、精整液壓站和MCC(二)的I/O點,其DP地址為3~9。每個ET200M從站可擴展8塊S7一300 I/O模塊,在硬件配置時,STEP7為各個I/O模塊分配了輸入、輸出地址,而且從站上的I/O模塊地址與主站機架上的I/O模塊地址具有相同的意義,編程時無須考慮輸入、輸出點是在主站上還是在從站上,因而ET200M從站分散了主站PLC上的輸入、輸出點,減少了主站基槽上的I/O模塊。因為ET200M從站可以安裝在現(xiàn)場、操作臺等處,所以節(jié)省了大量的電纜,同時也提高了整個系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力。
5 直流調(diào)速系統(tǒng)6RA70從站
本系統(tǒng)共有27臺6RA70系列直流調(diào)速裝置,分別控制了出鋼機、1 18號主軋機、1~3號飛剪、夾送輥、冷床、冷床移送鏈、冷床升降鏈、3號精整運輸鏈的直流電機。每臺6RA70直流調(diào)速裝置通過CBP通訊模板掛接在PROFIBUS—DP網(wǎng)上,作為從站,受S1—400 PLC主站的控制,數(shù)據(jù)在PROFIBUS—DP網(wǎng)上實現(xiàn)主站和從站之間的快速、精確傳輸。
PLC通過CBP訪問6RA70從站的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為參數(shù)過程對象PPO(Parameter Precess data Object)形式,有5種類型PPO:無參數(shù),而過程數(shù)據(jù)為2個字或6個字(PPO3和PPO4);有參數(shù),且過程數(shù)據(jù)為2個、6個或10個字(PPO1,PPO2和PPO5)。硬件配置時可以用STEP7軟件根據(jù)系統(tǒng)在PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)類型、數(shù)量選擇適當(dāng)?shù)腜PO類型。本系統(tǒng)中,1號PLC主站對應(yīng)的1號PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線將6RA70從站網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)置為PPO3方式;2號、4號PLC主站分別對應(yīng)的2號、4號PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線將6RA70從站網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)置為PPO4方式;3號PLC主站對應(yīng)的3號PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線將6RA70從站網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)置為PPO1方式。
6 結(jié)語
綜上所述,南鋼公司棒材廠生產(chǎn)線自控系統(tǒng)充分運用現(xiàn)場總線及網(wǎng)絡(luò)技術(shù),將PLC與PLC,PLC與分布式I/O從站、PLC與6RA70全數(shù)字直流傳動裝置連接起來,實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確的控制,在南鋼公司的自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用史上是首次。隨著現(xiàn)場總線及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展、普及,這一技術(shù)將會更加廣泛、深入應(yīng)用于南鋼公司其它生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng),使企業(yè)自動控制水平邁上新臺階。