時間:2013-01-18 09:38:43來源:深圳市阿爾法變頻技術
一、概述
變頻調速器的出現(xiàn)為交流異步電動機的調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發(fā)展,變頻調速性能日趨完美,已被不同學科、不同行業(yè)的工程技術人員廣泛應用于不同領域的調速。為企業(yè)帶來了可觀的經濟效益,推動了工業(yè)生產的自動化進程。
水泥制造業(yè)是建材業(yè)中的能耗大戶,降低能源消耗,提高產品質量是提高企業(yè)競爭能力和經濟效益的重要措施。節(jié)能降耗已成為每個企業(yè)管理者所關心的重點。
我公司的工程技術人員針對中小型水泥廠機立窯供風系統(tǒng)、機立窯卸料系統(tǒng)、水泥選粉系統(tǒng)進行了長期跟蹤專門研究,開發(fā)出的變頻調速控制成套裝置通過幾十條水泥生產線實際應用,以其設計合理、結構緊湊、安裝調試方便、保護功能完善、運行穩(wěn)定可靠、節(jié)電效果明顯、生產工藝可得到明顯改善等優(yōu)點贏得廣泛贊譽。
二、工藝要求
1: 立窯螺茨風機
1.1:工況分析:
以恩平君堂水泥廠為例,該廠羅茨鼓風機有兩臺,一臺電機的功率為215KW、額定電壓380V、額定電流415A;另一臺為185KW、額定電壓380V、額定電流367A。
立窯羅茨風機在設計時一般考慮到最大生產量時需要的風量,且留有一定的裕量,一般在20%左右,以延長風機及電機的使用壽命。又在生產工藝過程中的不同階段立窯所需供風量也不同,因此在生產時就常會出現(xiàn)風量過大,風壓過高。
目前操作工人一般根據生產工藝的不同階段來調節(jié)進風量,調節(jié)風量的措施是在風機出風管上開一放風的風門,調節(jié)放風風門的開度即可調節(jié)供風量的大小,這樣大量的多余風量被排入大氣中,造成能源的浪費,且在放風過程中,噪聲很大
2:立窯卸料系統(tǒng)
2.1:工況分析:為使水泥燒結過程“三平衡”(即加料、供風、卸料三平衡),機立窯生產者普遍選用滑差電機作為盤塔式卸料裝置的動力。該電機在同等條件下運行較普通Y系統(tǒng)列電機多耗電20%而且調整特性軟,帶載能力差,在粉塵嚴重的水泥行業(yè)滑差頭故障頻頻,維修困難,以多耗20%的電能,換來調整特性軟,是很不合適的。
目前該廠有卸料機2臺,功率為22KW,轉速1460轉/r,額定電流為45A的滑差調速電機,實際運行的轉速為400轉/r,滑差調速電機屬典型的通過轉差率來調速的,隨著轉速的降低,轉差率增大,由此引起的內轉子轉差功率增加部分,全部轉變?yōu)闊崮軗p耗,系統(tǒng)效率顯著下降。
三、系統(tǒng)配置
1)立窯螺茨風機改造方案
針對以上的工況,我公司認為可以采用以下的改造方案:
a 將原拖動系改造為變頻調速拖動系統(tǒng),兩套變頻調速拖動系統(tǒng)選 用的變頻器分別為ALPHA6000 3220G、ALPHA6000 3200G型,兩套系統(tǒng)原理一樣。變頻改造后的供風系統(tǒng)是在保留原降壓啟動控制系統(tǒng)的基礎上增加一套變頻調速系統(tǒng)與原控制系統(tǒng)并聯(lián),形成的雙回路控制系統(tǒng)。其特點是雙控制回路互為備用可靠性高,設備檢修時不用停機,保障了生產的連續(xù)進行。關閉放風門,通過改變電機的轉速來改變系統(tǒng)供風量,從而達到節(jié)能降耗的目的。系統(tǒng)圖如下:
b 為方便窯面操作人員控制風量,將變頻器設置為端子控制,控制信號引至窯面,在窯面裝一操作面板,通過操作面板便可控制風機的啟停、調節(jié)供風量,操作人員根據煅燒工況,可隨意調節(jié)風量大小。操作面板上安裝有一轉速表,可指示風機電機轉速。
接線圖如下:
2):立窯卸料系統(tǒng)改造方案
將22KW的滑差調速電機的滑差頭鉆孔裝配螺絲,使電機軸與負載軸作硬性連接,如滑差電機快到使用壽命可更換成普通的籠形電機,改造后的電機通過變頻器來啟動和調度。盤塔式卸料裝置屬典型的恒轉矩負載,用變頻調速代替原來的滑差調速系統(tǒng)效率大大提高,下圖為兩種交流調速系統(tǒng)拖動恒轉矩負載所需的功率隨轉速變化的曲線,圖中斜線部分為兩系統(tǒng)所需功率之差,由下圖可知負載轉速越低,變頻系統(tǒng)節(jié)能效果越顯著。
四、改造收益
改造后用戶受益
a 改善生產工藝。
改造后可根據生產的不同階段平滑地調節(jié)供風量,使保證了產品的質量。
b 改善生產環(huán)境。
由于變頻器可任意調節(jié)風機電機轉速,因此可按所需風量準確調節(jié)風量,無須旁路放風,大大降低因排風引起的噪音,減少水泥粉塵污染。
c 減少設備維護工作量。
由于變頻器具有軟起動功能,電機啟動時,無大電流沖擊,延長設備使用壽命,維護工作量大為減少。
d 節(jié)能降耗。
改造后節(jié)電效顯著,根據原設備及生產工藝狀況,節(jié)電率可達15%-40%,一般6~12個月可收回全部投資,投資回收周期短,綜合效益可觀。
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