摘要:本文主要介紹了,如何針對(duì)精軋液壓AGC系統(tǒng)在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類設(shè)備故障,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的重組、操作臺(tái)的優(yōu)化設(shè)計(jì)、復(fù)雜環(huán)境下電纜選型及防護(hù)、位移傳感器的安裝模式、各檢測(cè)元器件的接線模式等方案進(jìn)行多角度攻關(guān)設(shè)備隱患,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的過(guò)程。
關(guān)鍵詞:AGC ; 優(yōu)化; 效益;
1.前言
2007年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)一步提高,產(chǎn)品需求已經(jīng)由粗放型快速生產(chǎn)向精細(xì)化穩(wěn)定生產(chǎn)轉(zhuǎn)變,新形勢(shì)下對(duì)AGC系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制精度都提出了更高的要求。中板液壓AGC系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,已經(jīng)成為我廠提高產(chǎn)品成材率、確保產(chǎn)品質(zhì)量、減少質(zhì)量異議,打贏“綠色品牌年”這一產(chǎn)品質(zhì)量攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵所在。
為了能夠滿足生產(chǎn)工藝的要求,實(shí)現(xiàn)AGC系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,我們組織了技術(shù)力量,對(duì)系統(tǒng)存在的頻繁出現(xiàn)“灰屏”現(xiàn)象、操作臺(tái)布局不合理、電纜抗干擾性差、控制電纜壽命周期短、位移傳感器信號(hào)波動(dòng)、線路更換時(shí)間長(zhǎng)等因素,進(jìn)行問(wèn)題的提出、分析、方案論證和實(shí)施。通過(guò)技術(shù)攻關(guān),最終進(jìn)一步提升了我廠AGC系統(tǒng)的作業(yè)率,取得了良好的應(yīng)用效果,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
2.問(wèn)題的提出
原AGC系統(tǒng)采用德國(guó)SIEMENS公司的SIMADYN D數(shù)字控制系統(tǒng)。近幾年來(lái),在AGC系統(tǒng)運(yùn)行階段,由于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)元器件的安裝方式、線路、通訊問(wèn)題,一定程度上影響了系統(tǒng)的正常運(yùn)行,造成了刮框、板形不穩(wěn)等設(shè)備事故,直接影響到了鋼板質(zhì)量和成材率?;谝陨细鞣矫娴囊蠛驮颍覀儧Q定對(duì)中板廠精軋液壓AGC系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重新構(gòu)架與系統(tǒng)的全面優(yōu)化。
3.原因分析
3.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的原因分析
原上位機(jī)頻繁出現(xiàn)“灰屏”現(xiàn)象:該項(xiàng)目最初采用光纖通訊方式,網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架由尾纖、光電轉(zhuǎn)換器、光纖熔接盒、五類雙絞屏蔽線、交換機(jī)、計(jì)算機(jī)等部分組成。這種連接方式構(gòu)成的通訊網(wǎng)絡(luò)中間環(huán)節(jié)繁多,而實(shí)際通訊距離較遠(yuǎn)、干擾大。導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性強(qiáng)弱,依賴于元器件的性能優(yōu)良與否。因此,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的不合理是“灰屏”的主要原因。
3.2 元器件的布局優(yōu)化的原因分析
由于原來(lái)AGC操作臺(tái)面上信號(hào)燈、按鈕、轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)、電流表等電控元器件共計(jì)63個(gè),布局不合理,操作人員操作動(dòng)作繁瑣,容易造成疲勞、注意力下降、生產(chǎn)操作故障增加等現(xiàn)象。因此,操作臺(tái)面元器件多、布局不合理、操作人員易疲勞等因素是增加設(shè)備故障的隱患之一。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)線路問(wèn)題原因分析:
由于原來(lái)控制線路均采用普通控制電纜,而現(xiàn)場(chǎng)軋機(jī)作業(yè)環(huán)境存在大量油污、水汽、高溫等因素,線路本體常出現(xiàn)高溫老化、屏蔽不好信號(hào)干擾、更換周期短等問(wèn)題。對(duì)系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定構(gòu)成了威脅。因此,線路本體是提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的環(huán)節(jié)之一。
3.4 位移傳感器安裝方式出現(xiàn)問(wèn)題的原因分析:
精軋液壓AGC系統(tǒng)中,原位移傳感器安裝于每個(gè)缸體兩側(cè),置于水套之內(nèi)。該模式下由于缸體震動(dòng)、水汽環(huán)境、轉(zhuǎn)缸等外部因素,容易出現(xiàn)插頭松動(dòng)、脫落,插頭焊接線掉落等現(xiàn)象,造成刮框等重大設(shè)備事故。因此,位移傳感器的安裝模式與位置是進(jìn)一步提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的又一個(gè)因素。
3.5 檢測(cè)元器件接線方式優(yōu)化
原檢測(cè)元器件接線方式是將做插頭與由軋機(jī)至控制室內(nèi)的線路直接對(duì)接,一旦出現(xiàn)線路問(wèn)題往往需要線路短接留下新隱患點(diǎn)或者更換大約200長(zhǎng)的整條線路。因此,系統(tǒng)與檢測(cè)元器件的接線連接方式也是進(jìn)一步提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的因素。
3.6 防護(hù)優(yōu)化:
原軋機(jī)頂部的控制線路是放置于壓下動(dòng)力線路橋架內(nèi),更換時(shí)費(fèi)時(shí)、費(fèi)力,沒(méi)有單獨(dú)的線路橋架。由頂部到位移傳感器這一段近2米左右均為普通蛇皮管防護(hù),造成線路壽命縮短。因此,控制線路的本體防護(hù)問(wèn)題,也是進(jìn)一步需要優(yōu)化的環(huán)節(jié)。
3.7、匯總需要解決的問(wèn)題:

4. 方案及其可行性分析
4.1 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu):
目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在工控領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展日趨成熟,以太網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也越發(fā)廣泛。因此,用以太網(wǎng)技術(shù)來(lái)直接完成光纖通訊任務(wù),從技術(shù)角度而言是完全可行的,可以做到杜絕頻繁“灰屏”現(xiàn)象。
4.2 操作臺(tái)優(yōu)化
為了簡(jiǎn)化操作臺(tái)面設(shè)計(jì),將動(dòng)作頻率低的元器件功能用WINCC上位機(jī)完全可以實(shí)現(xiàn),能夠大幅度減少操作臺(tái)面上的元器件,優(yōu)化元器件布局,使得操作更加人性化。
4.3 線路優(yōu)化
由于目前線路使用普通控纜,抗干擾行弱。選用屏蔽性能好的雙屏蔽雙絞耐高溫電纜,可以確保優(yōu)良的抗干擾行、耐高溫性。徹底杜絕由于線路抗干擾性差引起檢測(cè)信號(hào)波動(dòng),從而導(dǎo)致設(shè)備事故因素。
4.4 位移傳感器優(yōu)化:
目前位移傳感器共計(jì)4套,分別安置于水套內(nèi),安裝于兩個(gè)液壓缸體兩側(cè)。而將其至于缸體中央的安裝方式將會(huì)避免使用水套,避免遭遇到水汽等惡劣環(huán)境,減少位移傳感器信號(hào)失效的外界諸多因素。
4.5 檢測(cè)元器件接線方式優(yōu)化
原線路方式為由控制柜體直接到軋機(jī)檢測(cè)元器件方式,一旦出現(xiàn)線路問(wèn)題將會(huì)對(duì)整根線路進(jìn)行更換。可以在機(jī)旁增加一個(gè)分線箱體,這樣會(huì)大大減少線路更換長(zhǎng)度和難度,節(jié)約大量時(shí)間,杜絕由于插頭松動(dòng)、進(jìn)水、接地、更換線路費(fèi)時(shí)等造成信號(hào)無(wú)效、故障處理時(shí)間長(zhǎng)。
4.6 線路防護(hù)優(yōu)化:
原線路由于至軋機(jī)后僅僅用蛇皮管進(jìn)行防護(hù),壽命短、防油性差,完全可以將其全部通過(guò)走管線方式,將其至于鋼管內(nèi)最大限度縮小線路的外露部分。杜絕由于線路防護(hù)不利引起線路短路、斷路、接地、頻繁更換現(xiàn)象;此次搬遷優(yōu)化為上軋機(jī)的橋架與壓下動(dòng)力橋架進(jìn)行分離,同時(shí)用隔熱板進(jìn)行了防輻射處理;出現(xiàn)線路問(wèn)題時(shí),可以迅速方便的對(duì)線路更換處理;現(xiàn)在由橋架至檢測(cè)元件這部分線路基本上用蛇皮管進(jìn)行防護(hù),優(yōu)化為所有檢測(cè)元件由橋架至元件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)配雙路管路進(jìn)行對(duì)線路的徹底防護(hù),將線路外漏部分最小化;
5.方案實(shí)施及其問(wèn)題解決
5.1優(yōu)化網(wǎng)路結(jié)構(gòu):由目前光纖通訊方式改為以太網(wǎng)通訊方式;
(1)最初系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖:
(2)優(yōu)化方案及其實(shí)施后的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
由此網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖可知:該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在優(yōu)化前,從SIMADYN-D系統(tǒng)到操作臺(tái)上位機(jī)之間環(huán)節(jié)多。優(yōu)化后大大減少了中間環(huán)節(jié),由于以太網(wǎng)通訊距離的限制,僅僅在廠房頂部增加了交換機(jī),就可以確保該網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架穩(wěn)定運(yùn)行。
5.2 元器件的布局優(yōu)化對(duì)策:
結(jié)合操作臺(tái)搬遷對(duì)操作臺(tái)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),將不常動(dòng)作元器件,改為由操作臺(tái)上位機(jī)操作。由熱軋車間對(duì)操作人員進(jìn)行廣泛征求意見(jiàn),形成將元器件最少化布局建議和元器件操作最優(yōu)化位置,根據(jù)以上意見(jiàn)建議重新設(shè)計(jì)操作臺(tái)。
5.2.1原操作臺(tái)面設(shè)計(jì)如下:
由以上原因分析可知,原操作臺(tái)面有元器件共計(jì)63個(gè)。操作人員操作不便布局不合理,疲勞強(qiáng)度大。因此,優(yōu)化操作臺(tái)布局要因在于:
● 減少元器件數(shù)量為要因之一;
● 重新合理布局元器件為要因之二;
5.2.2優(yōu)化后的操作臺(tái)結(jié)構(gòu)

如圖新操作臺(tái)內(nèi)僅僅8、10、11頻繁使用的三項(xiàng)為AGC元器件,更加適合操作人員的操作,提高工作效率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
5.3.復(fù)雜環(huán)境下控制電纜選型優(yōu)化
由于控制電纜的屏蔽方式、電纜耐高溫與否、線路是否雙絞,成為減少線路本體故障的幾個(gè)衡量因素。所有控制線路由原來(lái)的普通控制電纜改為用雙絞屏蔽阻燃電纜,確保信號(hào)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,提高線路抗干擾性和耐高溫性,延長(zhǎng)線路本體的壽命,最大限度降低由于高溫、磨損、腐蝕等造成的接地、短路等現(xiàn)象;
5.4.位移傳感器的安裝方式優(yōu)化
位移傳感器的安裝方式是解決輥縫信號(hào)波動(dòng)不穩(wěn)定的要因,配合分廠完成對(duì)缸體備件定制時(shí),完成位移傳感器中心安裝位置方案的實(shí)施。利用新缸體制作備件定制時(shí),與廠家協(xié)調(diào),將位移傳感器安裝于缸體中心位置。優(yōu)化為缸體中間內(nèi)部安裝位移傳感器方式,由原來(lái)4只位移傳感器和4套機(jī)械水套的安裝模式,改變?yōu)楣灿茫仓晃灰苽鞲衅骷纯?。減少了位移傳感器2支,減少了4套水套。安裝結(jié)構(gòu)的改變,從根本上改變了位移傳感器本體的運(yùn)行環(huán)境,減少了設(shè)備故障點(diǎn),提高了位移傳感器的穩(wěn)定性;
5.5.檢測(cè)元器件接線方式優(yōu)化
檢測(cè)元器件線路連接方式是解決由于線路更換問(wèn)題造成長(zhǎng)時(shí)間設(shè)備故障的要因。因此,選擇了軋機(jī)主跨北墻位置,安裝了新的控制線路端子箱體8AT,由控制柜體來(lái)現(xiàn)場(chǎng)所有控制電纜,接線與端子排上端子。大大減少由于線路更換維護(hù)時(shí)間。
5.6.控制線路防護(hù)優(yōu)化
控制線路的防護(hù)到位與否是控制電纜是否能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定使用的要因。檢修開(kāi)始時(shí)組織施工隊(duì)伍進(jìn)行如下工作:
(1)拆除原檢測(cè)元器件所有控制電纜;
(2)拆除原控制電纜部分舊橋架;
(3)抽回所有舊電纜,清理軋機(jī)頂部長(zhǎng)期積累的多路費(fèi)電纜;
(4)敷設(shè)新200橋架,做好防火板防護(hù);
(5)軋機(jī)南北兩側(cè)分別焊接40mm鋼管,由橋架出口到檢測(cè)元器件旁邊;
(6)由分線箱體到位移傳感器重新放置新雙絞屏蔽耐高溫電纜;
6.項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用效果分析
6.1通訊模式重組后設(shè)備影響時(shí)間對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化前、后,因網(wǎng)絡(luò)通訊問(wèn)題造成電氣設(shè)備影響時(shí)間06~07年度統(tǒng)計(jì)如下:
由該調(diào)度日志統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比圖可以知道,通過(guò)改變網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)絡(luò)通訊方式后,完全解決了“灰屏、死機(jī)”等通訊問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,效果顯著。
6.2 通過(guò)操作臺(tái)重新設(shè)計(jì)、線路換型、位移傳感器安裝方式改變、檢測(cè)元器件線路連接模式調(diào)整、線路防護(hù)等方案實(shí)施。AGC設(shè)備影響時(shí)間改造前后對(duì)比圖如下:
7.結(jié)束語(yǔ)
中板廠AGC系統(tǒng),通過(guò)操作臺(tái)搬遷、控制柜體搬遷項(xiàng)目的有步驟實(shí)施,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)逐步進(jìn)行了優(yōu)化。整個(gè)生產(chǎn)組織已經(jīng)由原來(lái)每個(gè)月都有大的設(shè)備事故、生產(chǎn)操作事故出現(xiàn),逐步過(guò)度到了長(zhǎng)期安全、穩(wěn)定運(yùn)行階段。連續(xù)數(shù)月創(chuàng)造了該設(shè)備“零影響”時(shí)間的佳績(jī)。為中板廠產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升,奠定了堅(jiān)實(shí)的設(shè)備基礎(chǔ)。該項(xiàng)目的成功應(yīng)用,大大減少軋費(fèi)板數(shù)量,減少備件消耗、產(chǎn)品質(zhì)量異議,減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。確保了我廠產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、提高了產(chǎn)品成材率,在“綠色品牌年”中提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,提升了產(chǎn)品的美譽(yù)度。每年可為總公司增創(chuàng)156萬(wàn)元的直接經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。
作者簡(jiǎn)介
陳錦標(biāo),男,29歲,祖籍四川,工程師。2002年7月畢業(yè)于新疆石油學(xué)院機(jī)電工程系,獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位?,F(xiàn)主要從事電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)維護(hù)與新技術(shù)應(yīng)用工作。電話:0531-88866237;郵編:250101;E-mail:xjcjb601@163.com 或xjcjb601@sohu.com