摘 要: 采用動(dòng)態(tài)失重法對(duì)鉛陽(yáng)極板澆鑄進(jìn)行定量控制,闡述了定量澆鑄控制原理,介紹了系統(tǒng)的硬件組成及軟件設(shè)計(jì)方法。
關(guān)鍵詞: 工控機(jī) 定量澆鑄 動(dòng)態(tài)失重法 鉛陽(yáng)極板
1 引言
對(duì)于鉛陽(yáng)極板的定量澆鑄,目前國(guó)內(nèi)通常采用定時(shí)控制或容積定量控制,定時(shí)法控制通過(guò)控制澆鑄的時(shí)間來(lái)達(dá)到定量目的,容積定量控制是按設(shè)定的金屬容積進(jìn)行計(jì)量,由于受鉛液的流量、流速、氧化渣、澆鑄口或儲(chǔ)鉛槽結(jié)渣等諸多因素的影響,計(jì)量誤差較大,產(chǎn)品成品率較低。我們對(duì)某冶煉廠(chǎng)定時(shí)控制澆鑄系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,研制出無(wú)回流動(dòng)態(tài)失重法定量澆鑄微機(jī)控制系統(tǒng),解決了計(jì)量精度問(wèn)題。
2 生產(chǎn)工藝要求及性能指標(biāo)
鉛液從鉛鍋通過(guò)鉛泵注入儲(chǔ)鉛槽,由變頻器控制鉛泵的頻率,即控制注入鉛液的流量;儲(chǔ)鉛槽的秤重計(jì)量裝置、電磁閥控制從儲(chǔ)鉛槽澆鑄至鉛陽(yáng)極板模中的鉛液重量。
1)、鉛陽(yáng)極板重量控制
主要的性能指標(biāo)為:每次澆鑄重量120±4KG。澆鑄時(shí)間小于8秒,澆鑄周期18秒,具有定時(shí)法澆鑄、動(dòng)態(tài)失重法澆鑄兩種控制方式并能互相切換。
2)、鉛液無(wú)回流控制
對(duì)儲(chǔ)鉛槽中的鉛液重量進(jìn)行監(jiān)控,每個(gè)澆鑄周期內(nèi)只調(diào)整一次鉛泵頻率,確保在澆鑄時(shí)間內(nèi)注入鉛液的流量恒定,并使鉛液不回流至鉛鍋。
3)、動(dòng)態(tài)在線(xiàn)顯示生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)鉛槽料重、鉛陽(yáng)極板重、班產(chǎn)量等數(shù)據(jù),以及運(yùn)行參數(shù)的在線(xiàn)修改和顯示。
3、澆鑄控制原理
動(dòng)態(tài)失重法澆鑄的時(shí)序圖如圖一所示。
t[sub]0[/sub]時(shí)刻鉛陽(yáng)極板模到位,打開(kāi)電磁閥進(jìn)行澆鑄;t[sub]1[/sub]時(shí)刻澆鑄重量達(dá)到控制重量關(guān)電磁閥;t[sub]2[/sub]時(shí)刻調(diào)整鉛泵頻率;t[sub]3[/sub]至t[sub]0[/sub]時(shí)間內(nèi)測(cè)量注入儲(chǔ)鉛槽中的鉛液流量。
1)、鉛液無(wú)回流控制
澆鑄完鉛陽(yáng)極板后,每個(gè)澆鑄周期的同一時(shí)刻t2,對(duì)鉛泵的頻率f進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)計(jì)量槽的控制重量Wg和計(jì)量槽料重W1,計(jì)算重量誤差E,采用PI控制確定鉛泵頻率
重量誤差: E(k) = W[sub]g[/sub] - W[sub]1[/sub]
鉛泵頻率: f(k)= f(k-1) + K[sub]p[/sub] [ E(k) - E(k-1) ] + K[sub]I[/sub] E(k)
2)、鉛液流量檢測(cè)
由于在整個(gè)澆鑄周期內(nèi)一直往儲(chǔ)鉛槽中注入鉛液,需在澆鑄前確保鉛液流量恒定,并測(cè)出該流量,因此,在鉛液流量已穩(wěn)定后的t3至t0時(shí)間內(nèi)測(cè)量鉛液流量Q。
鉛液流量: Q=(W[sub]0[/sub] - W[sub]3[/sub] )/( t[sub]0[/sub] - t[sub]3[/sub] )
3)、鉛陽(yáng)極板重量控制
在鉛陽(yáng)極板模到位時(shí)打開(kāi)電磁閥,鉛陽(yáng)極板重量達(dá)到澆鑄控制重量W控時(shí)關(guān)電磁閥。
鉛陽(yáng)極板重量: W = W[sub]0[/sub] - W[sub]1[/sub] + Q ( t[sub]1[/sub] – t[sub]0[/sub] )+ W提前量
W提前量為電磁閥動(dòng)作至澆鑄口引起的重量偏差,較小且相對(duì)恒定。
根據(jù)鉛陽(yáng)極板給定重量與實(shí)際重量的誤差,采用PI控制,對(duì)下一周期的控制重量W控進(jìn)行誤差補(bǔ)償。
4 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
由APCI5000系列工控機(jī)、PLC等組成的鉛陽(yáng)極板澆鑄系統(tǒng)硬件框圖如圖二所示。
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圖二 鉛陽(yáng)極板澆鑄系統(tǒng)硬件框圖[/align]
4.1 APCI5000系列工控機(jī)
系統(tǒng)中選用了北京康拓工業(yè)電腦公司的APCI5094CPU板、APCI5458A/D板及APCI5476 D/A 板等。
APCI5094CPU板是一塊高集成化486單板計(jì)算機(jī),它具有工業(yè)計(jì)算機(jī)的所有功能,包括CPU、BIOS、超級(jí)I/O芯、二級(jí)高速緩存、RAM存儲(chǔ)器、增強(qiáng)型IDE硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器、軟驅(qū)接口、多模式并口、二個(gè)串口、鍵盤(pán)/鼠標(biāo)連接器、實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷、門(mén)狗定時(shí)器、平板VGA接口、以太網(wǎng)接口、DOC接口、FLASH電子盤(pán)接口等。
APCI5458A/D板是一塊智能的光電隔離型32通道16位采集板,采用89C51單片機(jī)作為智能元件,板上帶有雙口RAM芯片,使其可以在不占用主CPU時(shí)間的情況下,獨(dú)立完成A/D采集及數(shù)據(jù)處理。
APCI5476為光隔8路12位D/A、16路DI、8路DO多功能接口板,一路D/A的輸出電流信號(hào)送至變頻器,控制鉛泵頻率。
秤重傳感器選用了高精度、小信號(hào)、耐高溫的拉力傳感器;高精度、低飄移運(yùn)算放大器組成放大電路,將重量信號(hào)近程放大后再遠(yuǎn)程傳送至工控機(jī)。
4.2 PLC
可編程序控制器(PLC)采用FBE-40MC型,它與APCI5000系列工控機(jī)通過(guò)串行方式通信。
開(kāi)關(guān)量輸入信號(hào)包括:鉛陽(yáng)極板模到位、鏈條到位、 平板退到位等,到位信號(hào)由LJKB-20/200接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)得到。
現(xiàn)場(chǎng)控制信號(hào)包括:失重法/定時(shí)法、自動(dòng)/手動(dòng)、停澆鑄、停脫模、停圓盤(pán)等各種控制信號(hào)。
開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào)包括:澆鑄閥、脫模閥、平板閥、撥距閥的控制信號(hào),以及圓盤(pán)和鏈條的啟??刂频刃盘?hào)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用液壓閥系統(tǒng),以保證動(dòng)作執(zhí)行的準(zhǔn)確可靠性,它具有沖力小、力量大、耐用等特點(diǎn)。
5 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)本文以APCI5000系列工控機(jī)為核心,工控機(jī)與PLC通過(guò)串行方式通信,工控機(jī)部分軟件用C語(yǔ)言編寫(xiě),采用結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計(jì)思想,程序結(jié)構(gòu)清晰。
5.1 主程序模塊
該模塊主要完成系統(tǒng)及串行通信的初始化,實(shí)現(xiàn)各種控制功能等,軟件框圖如圖三所示。
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圖三 主程序框圖[/align]
5.2 開(kāi)機(jī)澆鑄模塊
該模塊包括動(dòng)態(tài)失重法澆鑄和定時(shí)法澆鑄。
1)、動(dòng)態(tài)失重法澆鑄:在鉛液無(wú)回流時(shí),澆鑄過(guò)程為:測(cè)量鉛液流量——-鉛模到位測(cè)初重W[sub]0[/sub]——-打開(kāi)澆鑄閥并監(jiān)測(cè)鉛陽(yáng)極板重量——-關(guān)澆鑄閥——-調(diào)整鉛泵頻率。
在開(kāi)機(jī)溶鉛或現(xiàn)場(chǎng)暫停澆鑄等有回流的情況下,采用定時(shí)法澆鑄,檢測(cè)到無(wú)回流時(shí),再采用動(dòng)態(tài)失重法澆鑄。
2)、定時(shí)法澆鑄過(guò)程:關(guān)澆鑄閥——-鉛模到位——-打開(kāi)澆鑄閥——-定時(shí)澆鑄——-關(guān)澆鑄閥——-調(diào)整鉛泵頻率。
5.3 停機(jī)模塊
在開(kāi)機(jī)澆鑄狀態(tài)下,使系統(tǒng)停止?jié)茶T。
5.4參數(shù)修改模塊
在系統(tǒng)處于停機(jī)、開(kāi)機(jī)澆鑄的狀態(tài)下,可以在線(xiàn)或離線(xiàn)對(duì)給定鉛陽(yáng)極板重量、提前重量、定時(shí)法澆鑄時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行修改,工控機(jī)對(duì)修改后的結(jié)果保存在電子盤(pán)中。
5.5 數(shù)據(jù)清零模塊
在系統(tǒng)處于停機(jī)狀態(tài)下,可以對(duì)班澆鑄錠數(shù)及班澆鑄重量清零,工控機(jī)對(duì)修改后的結(jié)果保存在電子盤(pán)中。
5.6 標(biāo)定模塊
系統(tǒng)處于停機(jī)狀態(tài)下有效,標(biāo)定過(guò)程為:測(cè)重量G0 ――掛法碼――測(cè)重量G1——計(jì)算標(biāo)定系數(shù)。
系統(tǒng)執(zhí)行某種功能時(shí),顯示器上有相應(yīng)的功能顯示或操作提示。
6 結(jié)束語(yǔ)
該系統(tǒng)與原有定時(shí)法澆鑄系統(tǒng)相比,采用動(dòng)態(tài)失重法澆鑄誤差小,提高了鉛陽(yáng)極板生產(chǎn)的成品合格率,由于對(duì)鉛泵頻率進(jìn)行控制,儲(chǔ)槽中的鉛液無(wú)回流,減少了氧化渣的產(chǎn)生,降低了能耗。
參考文獻(xiàn)
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2 王彤編。PC機(jī)在測(cè)量和控制中的應(yīng)用。哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1995年