時(shí)間:2008-09-16 11:49:00來源:dujing
圖2 速度給定電路[/align]
4 軟件設(shè)計(jì)
按照機(jī)床的工作要求,同時(shí)考慮到盡量符合改造前操作人員的操作習(xí)慣,設(shè)置了自動(dòng)工作模式和手動(dòng)工作模式。
手動(dòng)工作模式下能夠完成垂直刀架快速進(jìn)給、左側(cè)刀架快速進(jìn)給、右側(cè)刀架快速進(jìn)給、橫梁升降控制、工作臺(tái)步進(jìn)前進(jìn)和工作臺(tái)步進(jìn)后退等動(dòng)作。
4.1 橫梁升降控制
橫梁升、降的前提是橫梁處于松開狀態(tài);橫梁下降到指定位置后,一方面要保證橫梁保持水平,另一方面要盡快制動(dòng)橫梁的下降運(yùn)動(dòng),設(shè)計(jì)中使橫梁有短暫的上升動(dòng)作來達(dá)到要求;橫梁上升或下降完畢后還需要讓橫梁夾緊。圖3給出了橫梁升降控制PLC梯形圖。
[align=center]
圖3 橫梁升降控制程序段[/align]
圖3中Network 4程序段完成橫梁的下降控制,當(dāng)按住橫梁下降按鈕(I0.1),橫梁開始放松(Q0.2),放松完畢,放松限位開關(guān)(I0.2、I0.3)接通下降回路,橫梁開始下降(Q0.1);橫梁下降到位,松開下降按鈕(I0.1),其常閉觸點(diǎn)接通,取其上升沿接通橫梁上升(Q0.0)回路并自保持,同時(shí)計(jì)時(shí)器T37開始計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)時(shí)間到,橫梁上升結(jié)束。其它輸入輸出有橫梁上升按鈕I0.0、橫梁夾緊電流繼電器I0.4、橫梁上升限位開關(guān)I0.5、左側(cè)刀架與橫梁互碰限位開關(guān)I0.6、右側(cè)刀架與橫梁互碰限位開關(guān)I0.7、橫梁夾緊接觸器Q0.3。
4.2 刀架進(jìn)給、制動(dòng)控制
在自動(dòng)工作模式下,需要進(jìn)行刀架的進(jìn)給、制動(dòng)控制。為了檢測(cè)進(jìn)給電機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù),將進(jìn)給電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào)通過凸輪機(jī)構(gòu)傳遞給行程開關(guān)。通過控制進(jìn)給電機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)達(dá)到控制進(jìn)給量的目的;進(jìn)給電機(jī)每轉(zhuǎn)代表的進(jìn)給量是通過調(diào)整進(jìn)給箱的傳動(dòng)比實(shí)現(xiàn)。圖5所示為自動(dòng)工作模式下右側(cè)刀架的自動(dòng)進(jìn)給控制梯形圖。
[align=center]
圖5 右側(cè)刀架進(jìn)給程序段[/align]
右側(cè)刀架被選中(I3.4)工作的情況下,若進(jìn)給電機(jī)過載保護(hù)繼電器(I3.5)沒有動(dòng)作且自動(dòng)進(jìn)刀選擇開關(guān)(I3.2)接通,同時(shí)右側(cè)刀架處于正常位置,即右側(cè)刀架與橫梁互碰限位開關(guān)(I3.1)右側(cè)刀架下限位開關(guān)(I3.0)未受壓,則進(jìn)行進(jìn)給動(dòng)作(Q2.4);進(jìn)給電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),右側(cè)刀架進(jìn)給檢測(cè)行程開關(guān)(I3.3)從接通到斷開到再接通,利用其上升沿通過計(jì)數(shù)器(C3)進(jìn)行計(jì)數(shù);當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到預(yù)置值,進(jìn)給完成,停止進(jìn)給電機(jī)。另一方面,利用計(jì)數(shù)器的上升沿啟動(dòng)電容制動(dòng)回路(Q2.5)并開始計(jì)時(shí)器(T44),計(jì)時(shí)時(shí)間到,斷開電磁制動(dòng)回路,從而完成進(jìn)給過程。左側(cè)刀架、垂直刀架的進(jìn)給、制動(dòng)與此類似。
通過撥碼開關(guān)可以設(shè)定每次進(jìn)給時(shí)進(jìn)給電機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)(限制在1~4的范圍內(nèi)),并將設(shè)定值存儲(chǔ)在VW4中,從而達(dá)到調(diào)整進(jìn)刀量的目的。
5 結(jié)束語
本機(jī)床經(jīng)改造后一年多的運(yùn)行情況證明,采用PLC和歐陸594對(duì)機(jī)床進(jìn)行改造后,既沒有改變操作人員的操作習(xí)慣,又增強(qiáng)了進(jìn)給控制功能,同時(shí)提高了控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。本項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益150萬元。
本文作者創(chuàng)新點(diǎn):利用PLC設(shè)計(jì)了方便、實(shí)用的速度給定電路,與采用操作員面板設(shè)定速度、利用通訊功能設(shè)定速度相比,成本低廉,適用于對(duì)速度精度要求不高的普通機(jī)床。
參考文獻(xiàn):
1. 羅兵,楊崇倡,基于PLC的自動(dòng)試樣織機(jī)控制系統(tǒng)的開發(fā)[J],微計(jì)算機(jī)信息,2006,4:57~59
2. 陳伯時(shí),電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng),北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,1995
3. 廖常初,PLC編程及應(yīng)用,北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003
標(biāo)簽:
傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為傳動(dòng)網(wǎng)(www.surachana.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。
產(chǎn)品新聞
更多>2025-10-31
勇梅機(jī)械液壓閘門給煤機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
2025-10-22
2025-10-17
2025-10-11
「一體機(jī)性價(jià)比王者」NK290M普及型數(shù)控...
2025-10-09
耐磨管道機(jī)器人檢測(cè)電纜CCTV,水下管道...
2025-09-23