選礦自動化技術(shù)自二十世紀四十年代發(fā)展以來,經(jīng)過70多年的發(fā)展,已經(jīng)取得了飛速的進步。在傳統(tǒng)選礦技術(shù)之中,工人依靠自身經(jīng)驗進行手動選礦,無法對生產(chǎn)過程無法進行準確、及時的控制,從而達不到生產(chǎn)指標的要求。實現(xiàn)選礦生產(chǎn)自動化以后,通過使用一些自動化水平較高的設(shè)備,不僅減少了生產(chǎn)成本,而且使產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率得到提高,降低了原材料的損耗,使工人的勞動強度降低。我國近幾年不斷發(fā)展的自動化選礦技術(shù),對選礦過程中的影響因素進行綜合性的考慮,隨著礦石性質(zhì)的改變,對各種變量進行及時的控制,提高了選礦的質(zhì)量。選礦自動化生產(chǎn)主要包含以下幾個方面:浮選、磨礦和破碎等,通過使用計算機網(wǎng)絡(luò)對生產(chǎn)管理和調(diào)度進行自動化管理,使生產(chǎn)過程達到最優(yōu)狀態(tài),提高了回收率、精礦品位和產(chǎn)量,最終實現(xiàn)減少消耗和提高質(zhì)量的目的。
1、破碎過程控制
破碎機是生產(chǎn)過程中的重要設(shè)備,具有粒度均勻、耗能少、產(chǎn)量高和破碎比高的特征,經(jīng)過多年的改進與發(fā)展,破碎系統(tǒng)和設(shè)備取得了長足的發(fā)展。國內(nèi)外很多廠商都對設(shè)備進行了完善和改進,取得了良好的效果,推出了節(jié)能、可靠和高效的產(chǎn)品。在破碎設(shè)備上配置了自動控制裝備和檢測儀表,從而達到了提高產(chǎn)量、穩(wěn)定操作和設(shè)備保護的目的。
我國礦山現(xiàn)有破碎機以20世紀60_70年代老設(shè)備居多,并一直在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要的作用。若對這些老設(shè)備進行自動化改造,實現(xiàn)自動控制,具有良好的現(xiàn)實意義。
2、磨礦過程控制
在選礦工藝中,磨礦作業(yè)是一個必不可少的重要工藝環(huán)節(jié),其工作狀態(tài)的好壞對選礦工藝指標、能源消耗以及生產(chǎn)成本的影響至關(guān)重要,直接關(guān)系到選礦生產(chǎn)的處理能力、磨礦產(chǎn)品的質(zhì)量,對后續(xù)作業(yè)的指標乃至整個選礦廠的經(jīng)濟技術(shù)指標有很大的影響。為了充分挖掘磨礦分級作業(yè)的內(nèi)在潛力,尋求高效的有效途徑,對磨礦分級自動控制的試驗研究具有十分重要的意義。磨礦系統(tǒng)有4個主要的技術(shù)的指標:球磨機臺時處理量、磨礦粒度、磨礦濃度和溢流濃度。影響這些技術(shù)指標除了原礦性質(zhì)以外,還與排礦水量、返砂水量、磨機充填率等因素有關(guān)。因此,有必要對磨礦系統(tǒng)實施自動控制,其目的是為了提高磨機效率,穩(wěn)定分級溢流粒度,為選別作業(yè)提供合格的溢流產(chǎn)品。
磨礦作業(yè)是一個十分繁瑣的過程中,具有很強的耦合性,只依據(jù)單輸出和單輸入的PID很難對回路進行有效的控制,因此,應(yīng)該使用模糊控制器,保證回路能夠協(xié)調(diào)的工作,最終實現(xiàn)整個系統(tǒng)的自動化操作,針對回路的特征,應(yīng)該使用不同的策略進行控制,在簡單的回路之中,可以使用智能PID進行控制,在復(fù)雜的回路之中,使用模糊控制和串級控制等。各智能PID控制回路的給定值由一個模糊控制器根據(jù)系統(tǒng)運行情況自動計算。當?shù)V石硬度、粒度、磨機介質(zhì)、負荷量等發(fā)生變化時,球磨機的最佳處理量將發(fā)生變化,這時磨礦作業(yè)的控制參數(shù)必須及時作出相應(yīng)的調(diào)整。
磨礦過程自動控制系統(tǒng)包括:磨機給礦量自動控制,磨礦濃度自動控制,細碎礦倉料位自動控制,旋流器泵池液位自動控制、給礦濃自動控制度、給礦壓力自動控制,實現(xiàn)智能給水、給礦及磨機工況的自動分析、故障判斷、歷史資料歸檔、事故報警、故障保護等。按照結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、操作方便的原則,對破碎控制系統(tǒng)、自磨一細碎一磨礦控制系統(tǒng)實施控制,并引入國外成熟的優(yōu)化軟件調(diào)節(jié)整個過程,協(xié)調(diào)系統(tǒng)穩(wěn)定地運行。在磨礦閉路環(huán)節(jié)中引入“實驗”模型,實現(xiàn)了功率、旋流器沉砂、原礦性質(zhì)等多因素的綜合分析判斷,在磨礦作業(yè)中實現(xiàn)了先進的控制理論與礦山現(xiàn)場工業(yè)實踐的結(jié)合。
3、浮選過程控制
3.1加藥過程控制
在浮選過程中,加藥是一個重要的環(huán)節(jié),加藥會對選礦指標產(chǎn)生直接的影響,在傳統(tǒng)的選礦工作之中,一直使用人工加藥的方式,使用人工調(diào)節(jié)的方式進行控制,在人工操作的過程中,受到技術(shù)經(jīng)驗、熟練程度、責任心和經(jīng)歷等因素的制約,無法針對過程的變化情況進行有效的調(diào)節(jié),隨著選礦企業(yè)自動化、連續(xù)化和大型化的發(fā)展,對加藥系統(tǒng)的自動化水平提出了進一步的要求,以往使用的管理方式不能與現(xiàn)在相適應(yīng),加強加藥系統(tǒng)中的自動化水平已經(jīng)成為了十分迫切的需求。我國目前的加藥控制系統(tǒng)一般使用流量控制的方式,在管道上配置電磁流量計,通過DCS系統(tǒng)控制管道上的調(diào)節(jié)閥或加藥泵的變頻器這兩種方式來實現(xiàn)。
3.2浮選槽液位控制
在浮選生產(chǎn)過程中,準確控制浮選槽液位,將浮選槽中礦漿液面保持穩(wěn)定,對于提高浮選指標具有重要的作用,不但能穩(wěn)定浮選作業(yè),而且有利于提高有用礦物的回收率和品位等浮選指標。浮選槽液位檢測的幾種方法:電容式液位計、吹氣式液位計、浮子式液位變送器以及超聲波傳感器。采用超聲波傳感器方法測量礦漿液位可避免前面3種方法測量的不穩(wěn)定和不可靠的問題,通過在國內(nèi)實踐(采用特殊設(shè)計的浮子及連桿機構(gòu)),超聲波礦漿浮選槽液位計使用良好,免維護,克服了其它方式檢測礦漿浮選槽液位計的缺點,解決了以前浮選槽液位計不好用及泡沫層厚度不能檢測的難題,給國內(nèi)選礦廠的浮選槽礦漿液位檢測設(shè)計提供了一個很好的手段。但由于浮選機使用機械攪拌式裝置,攪拌強度較大,故礦漿液位較難精確自動控制。
4、選礦自動化存在的主要問題及發(fā)展趨勢
4.1選礦自動化存在的主要問題
選礦設(shè)計不切合實際,主要表現(xiàn)在設(shè)計不合理;儀表選型不合適,不能充分發(fā)揮其性能,對生產(chǎn)過程中儀表可能出現(xiàn)的問題沒有充分估計。
很多選礦廠在自動化系統(tǒng)投入后,沒有進行定期的維護,缺乏科學的、系統(tǒng)的維護體系,沒有聘請專業(yè)的人員進行,在系統(tǒng)出現(xiàn)問題的時候,無法進行有效的解決,使系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài)。而且選礦廠在設(shè)備投入運行之后,沒有必備的備品和備件,在問題出現(xiàn)之后無法進行維修,對整個生產(chǎn)過程產(chǎn)生了嚴重的影響。
4.2選礦自動化的發(fā)展趨勢
雖然我國選礦自動化應(yīng)用等方面還存在著很多問題,但是,隨著計算機技術(shù),控制技術(shù)和電子技術(shù)的飛速發(fā)展,我國的選礦自動化技術(shù)得到了飛速的發(fā)展?,F(xiàn)代集成的制造系統(tǒng)使選礦自動化能夠?qū)⑾冗M的工藝水平、管理技術(shù)和控制技術(shù)等信息技術(shù)結(jié)合,對企業(yè)的整體進行管理和控制,最終提高企業(yè)的運行水平,提高企業(yè)的市場競爭水平。
隨著市場競爭的加劇和礦產(chǎn)資源的不斷減少,我國的選礦企業(yè)為了完善技術(shù)、提高生產(chǎn)和深化改革,應(yīng)該對資源進行充分的使用,在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)自動化和信息化,不斷提高企業(yè)在市場中的競爭力。由于和其它國家相比,還有很大的距離,因此,我國的選礦企業(yè)應(yīng)該使用先機的自動化技術(shù)和信息技術(shù),不斷對企業(yè)進行改造,提高企業(yè)的自動化生產(chǎn)水平和創(chuàng)新能力,最終促進我國礦山企業(yè)實力的提高,實現(xiàn)我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
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