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基于ABB工業(yè)機器人上下料的 FUNUC數(shù)控加工中心改造關(guān)鍵技術(shù)

時間:2018-11-06 17:02:04來源:州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電與汽車工程學(xué)院 作者:阮廣東

導(dǎo)語:?在大批量數(shù)控銑削加工機械零部件過程中,由于切削液的揮發(fā)導(dǎo)致工廠作業(yè)環(huán)境極其惡劣.為改善這種情況,提出采用 ABB 工業(yè)機器人對數(shù)控機床上下料改造的方案.通過增加空氣開關(guān)、西門子1200PLC、FX-50F 分線器、繼電器模組、接線端子排、機器人手抓氣路、機床氣路等硬件和一系列軟件設(shè)計如工業(yè)機器人程序設(shè)計、數(shù)控機床 PMC 梯形圖設(shè)計、PLC1200程序設(shè)計、數(shù)控機床加工程序設(shè)計等,實現(xiàn)了改造方案.

摘要:在大批量數(shù)控銑削加工機械零部件過程中,由于切削液的揮發(fā)導(dǎo)致工廠作業(yè)環(huán)境極其惡劣.為改善這種情況,提出采用ABB工業(yè)機器人對數(shù)控機床上下料改造的方案.通過增加空氣開關(guān)、西門子1200PLC、FX-50F分線器、繼電器模組、接線端子排、機器人手抓氣路、機床氣路等硬件和一系列軟件設(shè)計如工業(yè)機器人程序設(shè)計、數(shù)控機床PMC梯形圖設(shè)計、PLC1200程序設(shè)計、數(shù)控機床加工程序設(shè)計等,實現(xiàn)了改造方案.改造后,機床能夠順利實現(xiàn)和機器人的通信,從而實現(xiàn)了工業(yè)機器人取代人進行上下料。

關(guān)鍵詞:ABB工業(yè)機器人;數(shù)控加工中心;PLC1200;電氣設(shè)計;氣路設(shè)計;程序設(shè)計

數(shù)控機床作為機加工的一種核心設(shè)備,在機械零部件切削加工中發(fā)揮著重要的作用.長期以來,數(shù)控機床僅是作為獨立的裸機投入到生產(chǎn)中.隨著智能制造時代的到來以及工業(yè)自動化程度的提高,數(shù)控機床已不再是單一獨立的加工設(shè)備,而是作為智能制造系統(tǒng)的一個核心環(huán)節(jié)和節(jié)點,和其它輔助設(shè)備如工業(yè)機器人、PLC聯(lián)網(wǎng)通信共同完成零部件的生產(chǎn)加工,從而實現(xiàn)零部件加工的無人化.工業(yè)機器人作為一種重要自動化設(shè)備,是智能制造系統(tǒng)中的另一個重要環(huán)節(jié).在機械制造領(lǐng)域,工業(yè)機器人可用來完成沖壓、壓鑄、鍛造、機床切削加工、焊接、金屬熱處理、噴涂、裝配等作業(yè)中的輔助動作,如上下料等按預(yù)定軌跡運動的動作,從而可代替人完成重復(fù)、繁瑣、危險、勞動強度大、精度要求高的動作.在數(shù)控加工領(lǐng)域,利用工業(yè)機器人取代人進行上下料可實現(xiàn)在惡劣環(huán)境下的高效率大批量生產(chǎn)、長時間作業(yè),并能顯著降低制造成本.基于工業(yè)機器人的以上優(yōu)點,許多機加工密集的企業(yè)已完全或部分實現(xiàn)工業(yè)機器人與數(shù)控機床協(xié)同作業(yè),許多大中專院校也相繼建立了利用工業(yè)機器人對數(shù)控機床上下料的實訓(xùn)裝置。

本文針對某工件,對某FUNUC數(shù)控加工中心進行基于ABB工業(yè)機器人上下料功能的改造。

1、系統(tǒng)總體方案設(shè)計

利用ABB工業(yè)機器人對FUNUC數(shù)控加工中心進行上下料的改造中,ABB機器人直接和控制第六軸末端平行氣動手抓的電磁閥進行通信,包括發(fā)出信號控制其動作及檢測夾具的狀態(tài).上下料機器人通過PLC接收數(shù)控機床發(fā)送的信號,通信內(nèi)容包括數(shù)控機床將門狀態(tài)、準(zhǔn)備狀態(tài)、卡盤狀態(tài)、加工狀態(tài)等信息告知機器人,機器人進行上下料.?dāng)?shù)控機床通過同一臺PLC接收機器人發(fā)送的信號。

信號內(nèi)容包括機器人上料完成回至準(zhǔn)備位置發(fā)送使數(shù)控機床開始加工的信號、機器人取料完成使機床運動至準(zhǔn)備狀態(tài)位置的信號、機器人放料完成發(fā)送使卡盤夾緊的信號、機床加工完成機器人夾緊工件發(fā)送使卡盤松開的信號.?dāng)?shù)控機床內(nèi)置PMC用來控制夾緊氣缸電磁閥、門氣缸開關(guān)電磁閥、主軸吹氣電磁閥.表定義了數(shù)控加工中心與工業(yè)機器人的聯(lián)絡(luò)信號,圖1給出了二者的聯(lián)絡(luò)流程圖,圖2為改造后的上下料機器人與數(shù)控機床實物布置圖。

2、系統(tǒng)硬件改造

2.1機械改造

FUNUC數(shù)控中心在原有基礎(chǔ)上作了如下改造:增加了一扇安全門,由氣缸控制其開關(guān),開關(guān)狀態(tài)由行程開關(guān)反饋給機器人;夾具改造為氣動卡盤,卡盤的開關(guān)由磁性開關(guān)反饋給機器人;在主軸末端增加了一個吹氣裝置;工業(yè)機器人第六軸末端增加了一平行氣動手抓。

表1數(shù)控加工中心與工業(yè)機器人聯(lián)絡(luò)信號定義

圖1工業(yè)機器人與數(shù)控加工中心聯(lián)絡(luò)流程圖

2.2氣路設(shè)計

在整個改造系統(tǒng)中,共有4個氣路,其中3個末端執(zhí)行機構(gòu)為氣缸,一個末端為吹氣裝置.圖3為3個氣缸的控制回路。

圖2改造后ABB工業(yè)機器人與FUNUC數(shù)控機床實物布置圖

圖3氣缸控制回路

2.3電氣設(shè)計

改造系統(tǒng)中負(fù)責(zé)工業(yè)機器人通信的為ABB標(biāo)準(zhǔn)I/O板DSQC652,該板共有16個數(shù)字輸入信號和16個數(shù)字輸出信號,其中X1、X2為數(shù)字輸出接口,X3、X4為數(shù)字輸入接口.?dāng)?shù)字輸出接口中有2個引腳用來接電磁閥,驅(qū)動機器人氣缸動作,其它輸入與輸出接口分別用來和PLC進行通信,實現(xiàn)工業(yè)機器人和數(shù)控機床的協(xié)同動作.在數(shù)控機床與工業(yè)機器人之間增加PLC,一方面可以實現(xiàn)工業(yè)機器人和其它設(shè)備如AGV的無線通信,另一方面可以進行組網(wǎng),實現(xiàn)多臺數(shù)控機床及機器人的信息共享.圖4為連接PLC與PMC的FX-50F分線器.?dāng)?shù)控系統(tǒng)和PMC相聯(lián)系,通過程序中的M代碼執(zhí)行使PMC輸出信號控制機床上電磁鐵的動作

.圖5為工業(yè)機器人、PLC、PMC三者之間的通信示意圖。

圖4數(shù)控機床上的FX-50分線器

圖5改造系統(tǒng)通信示意圖

3、系統(tǒng)程序設(shè)計

工業(yè)機器人和數(shù)控機床作為主要執(zhí)行機構(gòu)在運行中需要各自的程序進行驅(qū)動.工業(yè)機器人和數(shù)控機床之間通過PLC進行通信,需要編寫通信程序,數(shù)控機床通過PMC程序驅(qū)動附加在機床上的電磁鐵動作。

3.1工業(yè)機器人程序設(shè)計

工業(yè)機器人動作包括各關(guān)節(jié)的運動及末端平行手抓的開合,這些動作通過運行在工業(yè)機器人上的RAPID程序驅(qū)動.程序設(shè)計中首先要通過示教定義機器人運動的各個關(guān)鍵點,包括接貨臺位置點、上下料中轉(zhuǎn)點、數(shù)控機床夾具附近取放料點.其中,接貨臺位置點及數(shù)控機床取放料點又包括目標(biāo)點及相應(yīng)準(zhǔn)備點等.關(guān)鍵點確定之后,根據(jù)輸入輸出信號編制機器人上下料流程圖(如圖6所示).根據(jù)流程圖、關(guān)鍵點,編制工業(yè)機器人運動程序。

圖6工業(yè)機器人上下料流程圖

3.2PLC梯形圖設(shè)計

在數(shù)控機床與工業(yè)機器人之間增加的PLC1200主要負(fù)責(zé)二者之間的通信工作,即信號在二者之間進行發(fā)送和接收,二者之間都要編寫接收和發(fā)送程序

.上下料機器人接收機床信號的子程序如圖7所示.

圖7工業(yè)機器人接收機床信號程序

3.3PMC梯形圖設(shè)計

PMC(ProgrammableMachineController)即數(shù)控機床內(nèi)置式PLC控制技術(shù).在數(shù)控機床中CNC是整個數(shù)控系統(tǒng)的核心裝置,機床為最終執(zhí)行機構(gòu),PMC是CNC與機床之間信息交換的平臺,CNC到PMC的地址為F,反之為G;PMC到機床的輸入信號為Y,反之為X。

本文所進行的機床改造開發(fā)了如下輔助代碼M:安全門開關(guān)代碼、夾具松開夾緊代碼、主軸吹氣打開關(guān)閉代碼、機床準(zhǔn)備代碼、開始加工代碼、加工完成代碼、取料完成代碼.表2為開發(fā)的M代碼.PMC程序中,機床首先對M代碼進行譯碼,譯碼后的地址接通內(nèi)部繼電器Y,由內(nèi)部繼電器驅(qū)動外部繼電器。

表2FUNUC數(shù)控加工中心M代碼說明表

圖8為卡盤夾具開關(guān)PMC程序圖,夾具開代碼為M17,關(guān)代碼為M18,輸出內(nèi)部繼電器分別為Y0021.0、Y0021.1。

圖8數(shù)控機床夾具開關(guān)PMC程序圖

3.4數(shù)控加工程序設(shè)計

根據(jù)開發(fā)的M代碼,結(jié)合零件圖紙信息,編制工件加工主程序及子程序.其中,主程序需要手動輸入,子程序可采用手動編程,也可采用軟件進行編程.編制的數(shù)控機床加工主程序程序號為O0001,調(diào)用的子程序號為O0002.主程序如下:

4、結(jié)束語

本文運用ABB工業(yè)機器人對數(shù)控加工中心上下料做了以下技術(shù)改造:

(1)在工業(yè)機器人第六軸末端增加了一平行氣動手抓;在數(shù)控加工中心上增加了一扇安全門,一臺氣動夾具,主軸末端增加了一吹氣裝置.增加的裝置全部由氣路進行控制。

(2)為便于系統(tǒng)的升級、組網(wǎng),在工業(yè)機器人與數(shù)控機床之間增加了一臺西門子PLC1200,從而實現(xiàn)了工業(yè)機器人和數(shù)控加工中心的通信,并可和其它設(shè)備如數(shù)控機床、PLC及上位機進行通信。

(3)系統(tǒng)啟動后,二者按各自的程序自動運行,通過信號傳輸實現(xiàn)數(shù)控機床和工業(yè)機器人協(xié)同動作.根據(jù)工作過程編寫了工業(yè)機器人的運行程序、數(shù)控機床主程序

、PLC1200通信程序及數(shù)控機床PMC程序,從而實現(xiàn)了工業(yè)機器人的上下料。

實踐證明,改造后的數(shù)控加工中心能成功運用機器人進行上下料,從而可取代人完成惡劣工況下的作業(yè)。

在未來的智能工廠及無人工廠,該改造技術(shù)亦可推廣運用到到其它設(shè)備的升級換代。

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