如何解決FANUC數(shù)控系統(tǒng)機床的重力軸下滑問題

文:武漢重型機床集團 桂柯 馮宣澎2024年第五期

  本文論述了在裝有FANUC數(shù)控系統(tǒng)的機床上產(chǎn)生重力軸下滑的原因及如何解決的方法。

  文/武漢重型機床集團 桂柯 馮宣澎

  1 產(chǎn)生的原因及危害

  原因:在調試應用FANUC數(shù)控系統(tǒng)的龍門銑當中,發(fā)現(xiàn)在拍了急?;蛲V褂捅脮r,由于軸使能斷開,且電機抱閘還沒有完全達到制動狀態(tài),這時重力垂向軸會下滑一段比較明顯的距離。

  危害:如果這種問題不處理的話,垂向軸會延重力方向下滑,且距離不固定,會造成機床部件、加工工件、加工刀具等器械相互碰撞,產(chǎn)生損傷,出現(xiàn)安全等問題,造成不必要的經(jīng)濟損失。

  為改善這一問題,經(jīng)反復試驗調整參數(shù)終于解決了這一問題。

  2 需求解決的思路

  總的思路:如何能讓垂向軸在急停或停止油泵時不斷使能或延時斷使能,等待抱閘進行夾緊。

  試驗方法一:不斷使能,由于按下急?;蛲V褂捅帽旧砭褪且寵C床停止相關動作,這時機床相關供電電路,及動作都要停止,防止有對設備或人員的損害,不斷使能的話就要不斷提供相關電源,這樣不安全,且使能不斷的情況下進行軸端抱閘,由于數(shù)控內部控制原理會讓電機產(chǎn)生會大的電流,進而讓電機過熱,因此,第一種方法不可行。

  試驗方法二:延時斷使能,經(jīng)過調整相關參數(shù),讓系統(tǒng)在急停時,延時斷使能,看其是否還下滑,且如果還有下滑的話,讓其產(chǎn)生反方向的運動,經(jīng)過參數(shù)相關調整,及反復做試驗終于可以實現(xiàn)此功能。

  3 具體調整方法

  (1)參數(shù)設置

  本功能由于利用急停時停止距離縮短功能類型2,因此,必須將下一功能位設為有效。

數(shù)控系統(tǒng)

  DBS2(#7) 急停時停止距離縮短功能類型2:

  1:急停時停止距離縮短功能類型2有效;

  0:急停時停止距離縮短功能類型2無效。

  系統(tǒng)將2204#7=1:

數(shù)控系統(tǒng)

  此為用來決定急停的提升量的參數(shù),值越大,提升量也就越大。

  [設定單位] 檢測單位;

  [設定范圍] -32767~32767;

  [設定標準] 檢測單位 1μm :500 左右(在此基礎上反復測試以確定最佳值);

  檢測單位0.1μm :5000左右。

數(shù)控系統(tǒng)

  此系用來決定從急停時起計測的提升時間的參數(shù)。經(jīng)過提升時間后,執(zhí)行歪斜緩和處理。歪斜緩和處理是這樣一種處理,它在開始制動的狀態(tài)下進行提升,由此來緩和所增加的機械彈性歪斜量。它可以減輕放大器的勵磁被切斷時的落下沖擊。歪斜緩和處理的初始值被設為提升量的四分之一(見圖1)。

  [設定單位] ms;

  [設定范圍] 8~32767;

  [設定標準] 16, 24ms 左右。

數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)

  圖1 速度指令

數(shù)控系統(tǒng)

  圖2 電機位置的波形

  為了使用本功能,必須進行下面的制動控制的設定。

  制動控制功能位:

數(shù)控系統(tǒng)

  BRKC(#6) 制動控制功能:

  1:有效←設為1;

  0:無效;

  系統(tǒng)設參數(shù)2005#6=1;

  勵磁的遲延時間:

數(shù)控系統(tǒng)

  [設定單位] ms;

  [設定標準] 100ms。

數(shù)控系統(tǒng)

  在PSM 中輸入急停信號后,在伺服放大器中設定急停實際動作之前的時間。

數(shù)控系統(tǒng)

  下面為組合代表的時間:

數(shù)控系統(tǒng)

  需要設定一個大于等于制動控制計時器的時間。例如,當將制動控制計時器設為100ms 時,設為ESPTM1(#6), ESPTM2(#5) = 0, 1(100ms)。

數(shù)控系統(tǒng)

  圖3為對于重力軸(Z 軸)使用急停時重力軸提升功能時的例子:提升量為500,提升時間為16ms,豎軸為2μm/div。

數(shù)控系統(tǒng)

  圖3 重力軸(Z 軸)使用急停時重力軸提升功能

  從上面可以看出,在急停信號被輸入后,電機被提升到一個較高的位置。此外,通過歪斜緩和處理,機械彈性歪斜得以減輕,放大器勵磁被置于OFF下的落下得到了控制。從中可以看出,最后的停止位置被提升到比急停前的位置要高的位置。

數(shù)控系統(tǒng)

  4 總結

  根據(jù)機床實測結果及不斷改變提升值和時間,最后達到不下滑或微量下滑的效果,保證了機床和工件的安全性。(注意:實驗數(shù)據(jù)要多測幾回,且提升值或時間不宜過大,否則會產(chǎn)生向上提升的動作,這也是不允許的。)現(xiàn)這種方法已經(jīng)應用到武漢重型機床集團的此類設備當中,并且得到了用戶的認可。

  作者,桂柯:男,1978年,本科學歷,武漢重型機床集團有限公司 高級工程師 長期從事各類通用及專用機床電氣設計,調試,熟悉各類數(shù)控系統(tǒng)。

  聯(lián)系電話:18003624991

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